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在用运行轴头失效原因分析

2021-07-06唐国庆苏毅

炼油与化工 2021年3期
关键词:金相源区扫描电镜

唐国庆,苏毅

(中国石油大庆石化公司检测信息技术中心,黑龙江 大庆 163714)

某化工厂丙烯腈车间P-107B轴头在使用6个月后发生断裂,断裂部位为轴变径部位,材质为316不锈钢,在运行过程中承受旋转力。为查明断裂原因,使用金相检验方法对其进行了综合分析。

1 检验内容

试件名称:P-107B轴头;材质:316;检验项目:失效分析;检验标准:GB/T13298-91;件数:1件。

腐蚀方法:王水;设备名称:倒置式金相显微镜,扫描电子显微镜:奥林巴斯PME3S-3400N。

2 宏观检验

肉眼仔细观察断裂轴头,发现该轴头断口平齐,断口所在平面与轴向基本垂直,断口无明显塑性变形。断口表面被1层黑色产物覆盖,黑色产物与轴头断口结合较紧密,采用30%盐酸水溶液清洗后,未将该产物清除。经与甲方沟通,确认该轴在酸性介质中运行,故采用20%NaOH水溶液清洗轴头,将黑色产物清除后采用10倍放大镜观察,发现断口存在明显的断裂源区、裂纹扩展区和终断区,在裂纹扩展区表面可见宏观疲劳条纹,见图1。

图1 开裂轴头断口宏观形貌

3 扫描电镜断口分析

将断裂轴头制成扫描电镜试样,经多次超声波清洗后,将轴头装入扫描电子显微镜内进行高倍观察,断裂源区断口较平滑,部分区域可见放射状条纹,裂纹扩展区可见明显的疲劳辉纹,见图2。

图2 清洗后扫描电镜下开裂部位及形貌(×2000)

裂纹扩展区和终断区都可见典型的解理或准解理形态特征。由于断口表面已经进行酸、碱清洗,故无法对断口表面进行能谱分析。

4 微观检验

将轴采用机械加工的方法制成微观金相试块,经过粗磨、多次细磨及抛光后制成微观金相试样,未腐蚀前上金相显微镜观察,发现轴头金属内非金属夹杂物较多,经评定为2.5级,见图3。

图3 微观金相试块(×100)

在轴头断口边缘仔细观察,发现断口边缘存在较多2次裂纹,2次裂纹呈现疲劳特征,见图4。

图4 断口处疲劳裂纹(×100)

将微观金相试样采用王水腐蚀后上金相显微镜观察,轴头组织为奥氏体,属于正常316不锈钢金相组织,见图5。

图5 金相组织奥氏体(×100)

5 化学成分分析及硬度检验

采用直读光谱仪对轴头进行化学成分分析,其主要化学成分有:Cr为17.03%,Ni为10.15%,Mo为2.34%,符合316不锈钢化学成分标准。

轴头硬度为:HB157,HB160,HB161,硬度值符合316不锈钢硬度标准。

6 结束语

根据失效轴头断口的宏观及微观分析所揭示的各种形态特征:断口平齐;断口所在平面与轴向基本垂直;断口附近金属无明显塑性变形;断口表面存在宏观疲劳条纹;断口微观具有明显的疲劳辉纹,存在典型的解理或准解理形态特征;断口边缘存在带有疲劳特征的2次裂纹,可以认为,该轴头在实际运行过程中承受旋转力,首先在易产生应力集中部位形成裂纹源区,扭转疲劳裂纹则沿垂直于最大剪应力方向扩展,最终导致该轴在旋转应力作用下发生的疲劳断裂。

(1)断裂可能与轴内非金属夹杂物较多有关。

(2)断裂部位在变径应力集中部位,也会加速裂纹的萌生和扩展。

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