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抗高温油基钻井液堵漏剂的研制与应用
——以龙马溪组页岩气井W204H为例

2021-06-07于欣张振郭梦扬李磊范劲邓正强

断块油气田 2021年2期
关键词:基浆交联剂钻井液

于欣 ,张振 ,郭梦扬 ,李磊 ,范劲 ,邓正强

(1.天津渤海职业技术学院,天津 300221;2.中海油田服务股份有限公司油田化学事业部,河北 三河 065201;3.中国石油川庆钻探工程有限公司钻井液技术服务公司,四川 成都 610051)

0 引言

页岩油气资源的勘探开发过程中,经常遇到井壁失稳、井壁垮塌、井漏等情况,导致钻井时间延长、钻井成本增加,甚至引起井眼报废,造成巨大经济损失[1-3]。油基钻井液具有强抑制性、润滑性好以及抗高温等优点,使得其在页岩气水平井钻井中得到广泛应用[4-5]。由于油基钻井液配制成本高,油基钻井液一旦发生井漏会急剧增加钻井成本,同时还会干扰录井,误导油气资源的发现,因此,解决油基钻井液的漏失问题迫在眉睫[6-7]。在国内,钻井液堵漏剂的研究取得了很大的进展,如研发了系列可延迟膨胀类堵漏剂、交联凝胶堵漏剂、凝胶水泥堵漏剂等,并取得了良好的应用效果,但缺乏高效的油基钻井液堵漏剂[8-10]。

四川页岩气藏龙马溪组储层非均质性、裂缝发育程度、地应力特征等因素存在不确定性,对钻井工程工艺要求较高,在使用油基钻井液钻进的过程中一旦发生漏失,将会引起井壁失稳、井塌等复杂问题。因此,需要提高油基钻井液的防漏堵漏性能,提高泥饼致密性,保证安全钻进。

1 实验

1.1 试剂与仪器

试剂:丙烯酸异辛酯 (EHA)、4-甲基苯乙烯(MPE)、二乙烯基苯(DB)、偶氮二异丁腈(AIBN)均为分析纯;烷基酚聚氧乙烯醚(OP-10)为化学纯。

仪器:ZNN-D6数显旋转黏度计、PPT渗透性封堵仪、GJD-B12K变频高速搅拌机、GGS71-A高温高压滤失仪、SD6六联中压滤失仪、SXQ-DNZ-3A黏滞系数测定仪、Fann23D电稳定性分析仪等。

1.2 抗高温交联凝胶堵漏剂的合成

1)在烧杯中加入一定量的蒸馏水、OP-10,加入一定量的EHA,MPE,DB单体;2)使用剪切乳化机乳化2 min;3)将乳液倒入装有温度计、搅拌器和冷凝回流装置的四口烧瓶中,搅拌,通氮气20 min,恒温水浴加热至80℃;4)加入AIBN,在80℃下密封搅拌反应8 h,得到白色乳液状产品;5)冷却后,经甲醇洗涤、过滤、烘干,得到交联微球堵漏剂。

2 结果与讨论

本实验的油基钻井液体系基浆为:量取340 mL的3号白油,在白油中加入2 g主乳化剂+20 g辅乳化剂+12 g润湿剂+8 g有机土,使用高速搅拌机(转速为12 000 r/min)搅拌 20 min,加入 60 mL 的盐水(20% CaCl2溶液),高速搅拌20 min,再加入12 g氧化钙,高速搅拌20 min后,得到油基钻井液基浆。

2.1 合成条件的优化

2.1.1 单体配比

在交联凝胶堵漏剂的合成过程中,单体配比对共聚物性能影响明显。通过改变MPE与EHA单体的摩尔质量比,来研究单体配比对交联凝胶堵漏剂的封堵效果的影响,实验结果见图1。

图1 MPE与EHA摩尔质量比对漏失量的影响

由图1可知:随着EHA单体占比的增加,产品的封堵效果先变好,后变差,当单体摩尔质量比为8∶2时,对应产物的封堵性能最好。这是由于,随着EHA的增加,凝胶微球的亲油长链基团含量增大,交联凝胶吸油性能变好。当单体摩尔质量比为9∶1时,漏失量增加,这是由于EHA占比过大时,共聚物中的长链基团影响大于刚性基团的影响,导致共聚物强度下降,封堵效果变差。实验结果表明,MPE与EHA最优摩尔质量比为 8∶2。

2.1.2 交联剂用量

交联剂用量对凝胶堵漏剂物理性质和封堵能力有直接影响,最终体现在堵漏效果上。通过考察交联剂质量分数对漏失量的影响,研究了交联剂用量对产物基础乳液漏失量的影响。实验结果见图2。

图2 交联剂质量分数对漏失量的影响

由图2可知:随着交联剂用量的增大,产品在基础乳液中的封堵效果先变好后变差。当交联剂质量分数为0.10%时,对应产物封堵效果最佳。这主要因为:随着交联剂质量分数的增加,堵漏剂交联密度增大,吸水能力逐渐下降,堵漏剂强度更大;随着交联剂质量分数的进一步增大,堵漏剂由硬变脆,韧性下降,导致封堵效果变差。实验表明,该堵漏剂的最优交联剂质量分数为0.10%。

2.1.3 自由基聚合单体总质量分数

自由基聚合单体总质量分数对产物的聚合度有明显的影响,导致产物性能也受到单体总质量分数的影响。因此,研究了单体总质量分数对凝胶堵漏剂封堵效果的影响,其他合成条件不变。实验结果见图3。

图3 单体总质量分数对漏失量的影响

由图3可知:随着单体总质量分数的增加,堵漏剂的封堵效果先变好后变差。当单体总质量分数为20%时,对应产物的封堵效果最佳。这主要是由于共聚物的聚合度受单体总质量分数的影响,当单体总质量分数较小时,堵漏剂聚合度较小,形成的凝胶强度受限,从而导致封堵效果不佳。实验表明,堵漏剂的最佳合成单体总质量分数为20%。

2.2 堵漏剂性能表征

2.2.1 粒径分析

堵漏剂的粒径为封堵渗透型漏失通道的关键参数,不同的漏失情况要求粒径大小不一致,因此,控制凝胶微球的粒径,在凝胶微球的制备中尤为重要。采用英国马尔文激光粒度仪,测试了堵漏剂粉末的粒径分布情况。实验结果见图4。

图4 凝胶堵漏剂粉末粒径分布测试结果

由图4可知,该堵漏剂粉末粒径分布较集中,呈现抛物线尖峰分布,粒径分布在3~30 μm,粒径中值为11.2 μm。

2.2.2 热重分析

由于油基钻井液环境温度较高,要求堵漏剂具有良好的热稳定性。使用差热-热重同步分析仪,对合成的凝胶堵漏剂样品进行了热稳定性研究。设定温度为50~400℃,通氩气保护,升温速度为10℃/min,通过实验,获得了该堵漏剂的热重曲线。实验结果见图5。

图5 凝胶堵漏剂质量剩余率随温度变化

由图5可知:温度高于270℃时,堵漏剂质量急剧下降,在270℃之前,凝胶堵漏剂质量剩余率高于80%,受热分解质量不大,可知该堵漏剂的分解温度为270℃,基本满足大多数油基钻井液使用环境。

2.3 堵漏剂封堵效果评价

2.3.1 对油基钻井液基本性能的影响

本次研究了凝胶堵漏剂质量分数对油基钻井液基浆黏度的影响,测试了加入不同质量分数凝胶堵漏剂的油基钻井液基浆在150℃老化16 h后的表观黏度。实验结果见图6。

图6 凝胶堵漏剂质量分数对表观黏度的影响

由图6可知:随着堵漏剂质量分数的增加,油基钻井液基浆的表观黏度逐渐上升,质量分数4%时,表观黏度提高率为27.7%。

2.3.2 抗温能力

在油基钻井液基浆中加入质量分数为2%的凝胶堵漏剂后, 分别在 150,180,200,220℃下老化 16 h后,使用渗透性封堵仪测试油基钻井液基浆的单位压差漏失量(使用20 μm孔喉砂盘模拟渗透性漏层)。实验结果见图7。

图7 凝胶堵漏剂抗温性实验

由图7可知:随着老化温度的增大,加入凝胶堵漏剂的油基钻井液基浆,单位压差漏失量逐渐增大,当老化温度为220℃时,单位压差漏失量出现明显增大。主要是由于温度过高,凝胶微球分子链断裂和部分官能团失效,导致凝胶结构破坏,强度下降,从而降低封堵效果。实验说明,凝胶堵漏剂在200℃老化温度以下具有较好的封堵效果。

2.3.3 在基浆中的封堵效果

在油基钻井液基浆中加入一定量的堵漏剂后,180℃热滚16 h后,使用渗透性封堵仪测试180℃下基浆的漏失量(使用20 μm孔喉砂盘模拟渗透性漏层),测完后倒去基浆,保留滤饼,并在相同条件下测定滤饼的白油渗透率(K0);在相同条件下,测试加入堵漏剂的油基钻井液基浆漏失量和滤饼渗透率(Kf);以渗透率的大小、滤饼厚度来反映油基钻井液基浆的封堵能力,封堵效率为(K0-Kf)/K0×100%。测试结果见表1。

由表1可知:随着凝胶堵漏剂质量分数的增大,单位压差漏失量逐渐减少,滤饼厚度和渗透率大幅度降低,质量分数为 3%时,渗透率 105.42×10-3μm2,封堵效率91.53%,说明凝胶堵漏剂的加入形成了致密滤饼。

表1 凝胶堵漏剂封堵性能测试结果

2.3.4 在钻井液体系中的封堵效果

结合现场常用的油基钻井液配方,形成了一套强封堵油基钻井液体系,基本配方如表2所示[11-15]。

表2 油基钻井液体系配方

测试180℃老化16 h后油基钻井液体系的封堵性,对照组为表2中的配方,空白组未加堵漏剂,实验结果如图8所示。

图8 凝胶堵漏剂在油基钻井液体系中的封堵效果

由图8可知:加入凝胶堵漏剂后的油基钻井液体系累计漏失量由16.2 mL降至4.8 mL,降低了70.3%,堵漏效果明显。

3 现场应用

W204H平台有6口水平井,均为龙马溪组页岩气藏页岩气开发井,位于四川省内江威远县龙会镇,构造位置在威远中奥顶层构造南翼。龙马溪组储层非均质性、裂缝发育情况、地应力特征等地质情况存在不确定性[16-17],对钻井工程工艺要求较高。抗高温油基钻井液堵漏剂在水平井W204H井进行了应用。结果表明,该堵漏剂的封堵能力强。该井段的平均井径扩大率低于3%,油基钻井液损耗量低于0.3 m3/h。

现场试验所采用的堵漏配方为(2%~5%)凝胶堵漏剂+(1%~2%)超细碳酸钙+(2%~3%)片状堵漏材料。井温为120℃,钻井液密度为2.10~2.20g/cm3。钻井液性能为:塑性黏度62mPa·s,动切力9Pa,破乳电压1211V,高温高压滤失量2.0 mL。W204H井钻进至井深3 947 m后,发生裂缝性漏失(漏速为6.6~20.7 m3/h)。在油基钻井液中加入6%的堵漏剂,更换振动筛布为200目,循环2周后,关井套压最高为1.2 MPa,稳压30 min后,压力降至0.8 MPa,漏失钻井液0.7 m3,循环筛堵漏剂,无漏失,堵漏成功。现场试验结果显示:在油基钻井液中加入凝胶堵漏剂,钻井液性能基本保持稳定,表观黏度、塑性黏度上涨不明显,破乳电压基本不变,高温高压失水下降至1.2 mL,有效解决了页岩气区域龙马溪组裂缝性漏失难题。

W204H井采用油基钻井液抗高温凝胶堵漏体系,取得了良好的效果。该井井壁稳定,无掉块和复杂情况发生,滤饼薄而致密。在造斜阶段,未出现掉块、井塌等复杂井下情况,造斜段作业顺利,为安全钻进和钻完井工程质量提供了保障[18-20]。

4 结论

1)通过室内评价,合成的抗高温凝胶堵漏剂具有良好的热稳定性、流变性、封堵性,粒径分布在3~30 μm,粒径中值为11.2 μm,可有效封堵页岩地层漏失。

2)油基钻井液体系封堵性评价表明,加入凝胶堵漏剂后,油基钻井液体系封堵性能明显变好,说明该凝胶堵漏剂堵漏性能优异。

3)油基钻井液抗高温凝胶堵漏剂在W204H井取得了良好的堵漏效果。井壁稳定,无掉块和复杂情况发生,滤饼薄而致密,造斜段作业顺利。

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