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可燃气体爆炸限检测在VOCs处理设施中的应用

2021-05-28吉安霞

仪器仪表用户 2021年5期
关键词:监测仪分析仪废气

吉安霞

(中海油石化工程有限公司,山东 青岛 266101)

近年来环境保护工作形势严峻,VOCs已成为大气污染防治的重点控制污染物[1],国家和各级地方政府对其排放限制都做出了明确规定。石化企业均在末端建设高效的收集治理设施,VOCs综合整治工作得到全面落实。

某天然气脱碳项目尾气设有VOCs处理设施,投产后由于原料气的成分改变,使得进气的VOCs浓度过高,存在燃爆风险。针对此问题,本文对处理设施进行改造,增加在线分析仪及相应的控制方案。

1 项目背景

某天然气脱碳项目,采用活化MDEA溶液吸收-再生工艺,对含CO2的再生废气进行处理排放。废气主要含大量CO2、少量甲烷、乙烷、丙烷等烷烃类。废气总烃含量最大1848mg/Nm3,压力10kPa(g)。VOCs成分为乙烷、丙烷、丁烷等,无氯化物、含氟化合物、含硅化合物、含氮化合物,及有机废气入口无O2(氧含量<0.5%)。VOCs处理设施采用“活性炭纤维吸附+催化氧化”工艺,将废气在催化剂的作用下无焰燃烧处理,实现净化,达到排放要求。

在项目投产后,原料气中重烃组分气体浓度高出原设计值,脱碳装置运行虽良好,但废气中的总烃含量达到了4000 mg/Nm3~5000 mg/Nm3。VOCs处理设施存在以下安全隐患:

1)蓄热催化氧化炉飞温,导致催化剂丧失活性,设备损坏。

2)炉膛可燃气体浓度超标,存在燃爆风险。

2 项目方案

针对以上问题,并根据HAZOP分析、LOPA分析及SIL等级分析结果,项目解决方案为:在VOCs处理设施进气入口处增加可燃气体爆炸限监测分析仪,实现可燃气体浓度的在线监测,并将气体浓度送至控制系统中,调节新风阀开度,加新风稀释废气至爆炸下限以下,再进入VOCs处理设施。如果稀释后可燃气体浓度仍然超标,则触发进气切断放空停炉联锁,保证人员和设施的安全运行。

3 可燃气体爆炸限监测分析仪

3.1 可燃气体爆炸限监测的原理

目前,在线分析仪大多采用火焰离子检测(FID)原理或火焰温度(FTA)原理[2]。本项目采用FTA原理分析仪,废气中的可燃气体和蒸气在氢火焰中燃烧,检测火焰的温升并转换为电信号,温升与可燃气体LEL浓度为正比关系,从而计算得到气体的LEL值。

3.2 可燃气体爆炸限监测仪的技术参数

根据SH/T 3005-2015和SH/T 3174-2013对分析仪系统设计的要求,本项目可燃气体爆炸限监测仪供货范围包括[3,4]:取样探头、预处理单元(除水装置、过滤器等)、取样伴热管线(含温控器等)、分析单元、分析仪标定单元、分析仪表柜(带遮阳遮雨棚),以及保证分析仪正常运行所必需的所有附件。

分析仪的技术参数如下:

采样点温度:常温。

采样点压力:10kPa(G)。

样品湿度:比较大,可能会出现超过100%RH情况。

测量范围:0%~100%LEL,超量程报警。

响应时间:测量池响应时间<1s,仪器响应时间<1.5s。

测量精度:±3%FS,或标定气体的10%。

测量重复性:<1%FS。

供电电源:220V AC(UPS+GPS)。

输出信号:4mA~20mA+Modbus RTU RS485,故障报警。

就地指示:LCD。

防护等级:IP65。

防爆等级:Exd IIBT4。

采样管材质:304SS。

外壳材质:304SS。

SIL认证:IEC61508 SIL1 Capable 认证,提供安全手册、SIL评估报告、失效计算数据。

图1 可燃气体爆炸限监测仪流程图Fig.1 Flow diagram of gas flammability analyzer

3.3 可燃气体爆炸限监测仪的安装

根据本项目的工况,可燃气体爆炸限监测仪供货商提供流程图如图1所示。分析仪配有预处理单元,采用涡旋制冷器除去样品气中的饱和水,整个气动采样管路采用电伴热加热。设有文丘里引射器的采样快速回路,保证分析仪的响应时间。

分析仪安装空间要求安装平台面积>1.5m×2m,承重>600kg,保证人身安全。

分析仪采样接口:过程接口ASME B16.5 CL150 2”RF,取样点的位置在废气管道中心线上。

分析仪预处理单元:尺寸约200mm×200mm,直接安装于分析仪采样口法兰上。

分析仪取样管线安装:取样管线敷设坡度应不小于1%。

分析仪快速回路返回接口:返回口气量150L/h,压力10kPa(G),过程接口ASME B16.5 CL150 2”RF,接至装置放空管网。

分析仪供电:分析仪本体为UPS供电,伴热为GPS供电,分别从气UPS和GPS电源柜供出,采用0.6/1KV供电电缆,线径不低于2.5mm2。

分析仪信号:分析仪共输出模拟量、数字量、Modbus通信3路信号,分别敷设至控制系统,采用计算机电缆,线径不低于1.5mm2。

分析仪标气及燃料气系统:分析仪需要量程气(乙烯:1.15%V)、零点气(空气,O2:21%V)、燃料气(H2,不低于99.999%),直接采购8L/40L钢瓶气,与分析仪1/4”OD卡套连接。

图2 VOCs处理设施改造后流程图Fig.2 Flow diagram of VOCs treatment facilities after transformation

分析仪公用工程:分析仪需仪表风用作仪表吹扫,助燃以及动力使用。耗量约为20L/min@1.4bar,由装置仪表风管网供出。

4 分析仪的自动控制方案

为保证系统的平稳运行,本项目共新增可燃气体爆炸限监测仪3台,将参与控制和参与联锁的分析仪分别设置,用于过程控制和联锁切断,流程如图2所示。

4.1 催化氧化炉新风量超驰控制

原VOCs设施催化燃烧的新鲜风由风机C-101提供,已有尾气出口氧气分析仪,设定值3%,由氧含量控制VOCs处理设施内催化氧化炉的新风量。

增加可燃气体爆炸限监测分析仪后,由可燃气浓度AT-16531、氧含量AT-16512、供风阀AV-16512构成超驰控制,UC-16512为选择控制器。

在正常情况下(AT-16531<20%LEL),AIC-16512调节阀门AV-16512进行进风控制;当可燃气浓度超标情况 下(AT-16531≥20%LEL),由AIC-16531取 代AIC-16512调节阀门AV-16512进行进风控制。UC-16512对两个控制器的输出进行选择,实现对阀门AV-16512的两种控制方式的切换。为确保燃烧炉的安全,进风调节阀AV-16512选用气关,AIC-16512选用正作用特性;AIC-16531选用反作用特性。参数整定时,AIC-16531的控制作用应较常规强烈,做到取代及时。

表1 SIL 定级分析清单Table 1 SIL grading analysis list

4.2 备用风机逻辑控制

C-101为原有风机,风量满足原VOCs系统正常燃烧时的供风量。改造后,增加稀释用的备用风机C-102。

当AV-16512的开度达到80%时,打开备用风机C-102,风机完全启动后打开XV-16527,向系统内提供新鲜风。

4.3 可燃气浓度超限联锁

当稀释后的入口废气可燃气体浓度仍然超标,可燃气体爆炸限监测分析仪AT-16532A/B信号二取一触发报警联锁,高高联锁关闭VOCs处理设施入口紧急切断阀SDV-16505,打开紧急放空阀BDV-16506,同时触发停炉逻辑。

可燃气浓度超限联锁回路为SIL 1,SIL定级分析结果见表1。分析仪的SIL要求应不低于SIL1。考虑分析仪的故障维护时间较长,此处采用“1oo2”的冗余设置,使其硬件故障裕度达到1,提高回路的可靠性。

5 结束语

该项目实施后顺利投产,满足了原VOCs处理设施的进气要求,整个系统平稳运行,VOCs排放浓度满足装置所在地的工业废气排放标准。

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