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转炉钢铁料消耗指标优化与实践

2021-05-17

山东冶金 2021年2期
关键词:炉料废钢钢水

蔡 飞

(河钢集团宣钢公司技术中心,河北 宣化075100)

1 前 言

钢铁料消耗是炼钢工序的重要技术经济指标,其成本约占炼钢成本的70%,降低其消耗是炼钢厂降低成本、提高竞争力的主要手段之一,也是宣钢操作水平和综合管理水平的体现。自2017 年以来,宣钢持续开展与先进企业对标工作找差距,结合生产实际情况,对影响钢铁料消耗的原辅料质量、炉料结构、冶炼工艺、精细化管理等因素开展技术研究,达到“细化、量化”目标,采取针对性措施持续降低钢铁料消耗。

宣钢2019年钢铁料消耗指标为1 048.929 kg/t,与同行业对标结果显示,优于行业平均水平9.665 kg/t,但比行业先进水平(1 021.184 kg/t)消耗高出27.745 kg/t,数据表明,与行业先进水平仍然有较大差距。为此,2020 年宣钢从原辅料质量、炉料结构、冶炼工艺及精细化管理几方面开展工作,最终使得钢铁料指标得以优化提高。

2 钢铁料消耗指标优化措施

2.1 原辅料质量对钢铁料消耗的影响

炼钢入炉原辅料质量与钢铁料消耗息息相关,炼钢一直提倡原辅料“精料入炉”方针[1-2]。

1)铁水成分与温度对钢铁料消耗的影响。铁水中C 每增加0.1%影响钢铁料消耗约0.96 kg/t;Si每增加0.1%影响钢铁料消耗1.23 kg/t;铁水温度每降低10 ℃,钢铁料消耗提高约0.7 kg/t。

2)不同类型废钢收得率不同,对钢铁料消耗也存在影响。宣钢使用厂内自循环废钢时,金属收得率94%左右;使用中废废钢时金属收得率为83%左右;使用外购轻薄料废钢时收得率仅为65%左右,控制稍有不慎就会出现喷溅。可见,使用收得率较高的废钢对降低钢铁料消耗有显著影响。

3)生铁块成分对炼钢钢铁料同样有着巨大影响,受宣钢整体资源配比及生产组织影响,生铁块消耗要求<5 kg/t。

4)小粒级烧结矿作为炼钢用冷料,其本身碱度达到2.0,可以减少石灰的消耗;自身含10%的FeO,是转炉冶炼必需的化渣剂,但由于烧结矿在炉内的反应速度快,大量加入易造成喷溅,适量加入烧结矿较易控制,也是降低钢铁料消耗的有效手段,宣钢小粒级烧结矿用量一般控制在30 kg/t。

5)活性钙灰对钢铁料消耗的影响。活性钙灰有效氧化钙每降低5%,转炉渣量会增加2 kg,钢铁料消耗升高0.67 kg。石灰消耗越高则钢铁料消耗越高,因此必须采取措施提高石灰质量,降低石灰消耗,进而降低钢铁料消耗。

2.2 炉料结构对钢铁料的影响

炼钢炉料结构是指转炉冶炼过程铁水、废钢、生铁块及其他含铁物料的种类及搭配方案,它对炼钢生产整体技术指标优化、能源消耗降低有着重要的意义。假设把热装铁水称之为A类炉料,废钢称之为B 类物料,铁块称之为C 类炉料,其他含铁基金属料称之为D类炉料,那么炼钢炉料结构的构成模式可分为:A类炉料+B类炉料+C类炉料+D类炉料,通过对各种炉料进行不同的搭配组合,可获得多种入炉金属炉料结构,具体见表1。

如何确定炼钢最佳炉料结构,需根据铁钢生产能力,结合公司废钢和含铁物料资源情况,通过炼钢物料平衡及热平衡计算,最终确定出合理的炉料匹配模式,从而实现钢铁料消耗指标最优化。通过对各种A、B、C、D类物料金属收得率与热效应进行现场调研和计算,A、B、C三种物料应用较为稳定,D类物料种类繁多,包括矿石、烧结矿、球团矿、氧化铁皮球等。通过现场实践及理论计算,使用小粒级烧结矿较为经济合理,且能够满足资源量需求,为D 类物料之首选。同时分析认为,在铁耗990 kg/t钢以下时,随着铁耗增加,钢铁料消耗呈下降趋势;而当铁水消耗超过990 kg/t钢后,随着铁耗增加,钢铁料消耗会逐渐增加。

表1 炉料结构构成与测算 kg/t

2.3 冶炼工艺对钢铁料消耗影响

1)改进冶炼工艺,降低喷溅损失。炼钢根据不同铁水及废钢搭配情况,及时调整相应的供氧与造渣制度,保证前期化好渣。在脱碳高峰期到达之前,及时提高枪位,加入冷料,以减弱炉内反应,杜绝喷溅导致钢铁料消耗增加,随后将枪位平缓地恢复到正常值;吹炼终期压低枪位操作,加强熔池搅拌,保证终点钢水温度和成分均匀化,降低炉渣氧化性。

2)推广留渣操作工艺。留渣操作是一种具有良好经济效益的手段,由于部分炉渣循环使用,高碱度钢渣参与下炉冶炼,可显著降低石灰用量(石灰消耗减少3~5 kg/t);渣中的TFe在下炉次冶炼时得到回收,可降低钢铁料消耗约1~2 kg/t钢。

3)提高转炉终点命中率。150 t 炉区采取副枪动态控制,结合副枪自动炼钢模型,实施高拉碳操作[3],转炉终点碳平均0.08%~0.12%,命中率达到95%,大大降低了熔渣中TFe 含量,改善了钢水质量,降低了钢铁料消耗。

4)降低转炉出钢温度。为了降低出钢温度,宣钢减少在线钢包周转个数,采用国内领先的三包两运转模式,降低钢包热损失,减少钢水过程温降;转炉炉后采用合金烘烤工艺,降低出钢温度10 ℃;实行一炉一机作业模式,保证钢水待浇时间控制在5 min以内;连铸机实施中包保温及采用浸入式水口、长水口保护浇注措施,减少中包过程温降。通过以上措施的实施,转炉出钢温度降低20 ℃,连铸实现了低过热度浇钢,既提高了铸坯质量,同时也降低了炼钢与连铸机钢铁料消耗。

5)实施自循环废钢调温工艺。2019年,炼钢实施了在线废钢调温工艺,生产品种钢炉后加调温冷钢2~3 t,生产低合金炉后加调温冷钢1~2 t,有效降低了钢铁料消耗。

2.4 精细化管理对钢铁料消耗影响

1)强化内部管理、减少过程金属料损失。建立炼钢物料综合管理系统,尤其对钢渣按月进行物料平衡测算,实现钢铁料消耗精细化管理;钢坯出厂严格把关,杜绝流失;每浇最后一炉中间包分流拉完,减少中间包余钢及尾坯的浪费;每一炉大包钢水要浇净,减少大包余钢;为了减少钢铁料流失,对炉下散渣进行磁选回收,深入开展除尘灰、红泥、氧化铁皮含铁物料回收活动,建立了每日回收数据统计台账,做到日跟踪与日分析,及时掌握回收情况进行分析,确保含铁物料不会造成浪费和流失。

2)制定合理的激励机制。引入经济责任制调控手段,坚持班班经济核算,开展钢铁料消耗攻关,促进职工节能降耗意识提高。

3 结 语

通过以上措施的实施,不仅优化了炼钢重要技经指标,同时实现了降本增效。通过对宣钢大型化转炉降低钢铁料消耗的工艺研究,提高了企业操作水平与管理水平,钢铁料消耗2020年实现1 041.606 kg/t,比2019年同比降低7.323 kg/t,优于行业平均指标8.784 kg/t,达到了集团第一,在国家统计的60余家行业中进入前10名,实现了行业领先水平。

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