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延迟焦化装置辐射进料泵故障分析及预防

2021-04-21孙春明杨再荣任俊东

设备管理与维修 2021年5期
关键词:机泵轴瓦进料

孙春明,杨再荣,任俊东

(中国石油大港石化公司,天津 300280)

1 辐射进料泵介绍

中国石油大港石化公司第一联合车间120万吨/年延迟焦化装置,使用的辐射进料泵由沈阳格瑞德泵业有限公司生产,型号DTR280-100×5。2004年10月投产,出口设计压力4.0 MPa,额定流量270 m3/h,介质为分馏塔底油,操作温度约340 ℃。

2019年4月11日8:30,焦化外操巡检时发现焦化辐射进料泵P-3102B驱动端轴承箱油质发黑,轴承箱多次换油仍未见好转,同时车间检查该泵存在振动异常问题。对泵安排拆检,发现该泵驱动端轴瓦和轴存在磨损情况。该泵自2017年检修后已经运转11 208 h,期间无拆修记录。

2 辐射进料泵拆检情况

(1)驱动端轴瓦和轴存在磨损:轴瓦巴氏合金层磨损严重,个别位置已经磨损到基层;与轴瓦配合处轴单侧镀铬层已经磨损脱落,此处轴径已减少0.03~0.05 mm;轴承箱未发现异物,油质发黑(图1~图2)。

(2)非驱动端轴瓦存在轻微磨损情况:推力轴承为背靠背布置的两个角接触轴承,未发现明显磨损情况;轴承箱未发现异物,油质发黑(图3)。

图1 驱动端轴瓦磨损情况

图2 驱动端轴磨损情况

图3 非驱动端轴瓦磨损情况

(3)对泵体进行拆解,发现驱动端喉部衬套与泵轴螺纹套有严重磨损情况,级间套磨损严重,需要更换(图4~图5)。

(4)叶轮口环、泵体口环级间套存在较明显划痕,磨损严重,需要更换(图6~图7)。

(5)对整轴进行跳动检查,数据为第一级叶轮位置径向跳动0.06 mm,第二级、第三季叶轮位置径向跳动0.08 mm,第四级叶轮位置径向跳动0.05 mm,第五级叶轮位置径向跳动0.04 mm。对泵轴进行超声检测,轴内部没有明显缺陷,但鉴于轴承配合位置磨损严重且轴存在较大的弯曲,对轴进行整体更换。

图4 驱动端螺纹套磨损情况

图5 驱动端喉部衬套磨损情况

图6 泵体口环磨损情况

图7 叶轮口环磨损情况

3 故障原因分析

在查找原因时,调出机泵在线监测系统发现,自4月9日晚21:00左右驱动端振动值呈迅速升高趋势,最大振动速度值为垂直方向18 mm/s,加速度值达到276.5 mm/s2,4月10日6:40振动突然降低,振动速度降低到1.5 mm/s以下,振动加速度单峰值降低到10 m/s2以下(图8~图9)。

检查4月9日晚分馏塔塔底液位,辐射进料泵出口流量,塔内压力等参数,数据比较平稳,未出现大幅波动情况,排除工艺原因影响。

图8 振动速度曲线

图9 振动加速度曲线

从振动曲线升高趋势和工艺参数曲线来看,泵在原始运行中比较平稳,突然升高的原因可能是有异物进入泵体内,破坏了转子的平稳运行状态,造成了口环、喉部衬套、螺旋套等的刮蹭,由于轴瓦在转子的最远端与轴接触,所以破坏最为严重。当异物从泵出口甩出后,机泵又恢复到新的平稳运行状态,振动随之下降。

4 故障预防措施

(1)为在线振动监测系统增加报警提示。本次故障在4月9日晚在线监测系统已经发现设备运行问题,但由于此段时间处于休息时间,未能及时发现。最后发现问题还是由于润滑油检查,所以在线监测系统增加报警功能,能更及时地发现设备故障隐患。

(2)继续加强润滑油和冷却水等辅助系统日常运行的监控管理。本次故障的发现就是由于班组的润滑油检查,可见油水监控的重要性。

(3)加强封油系统的管理。定期检查封油罐温度及切水情况,防止封油带水造成机泵抽空。细化仪表打隔离液操作,防止隔离液量大、随封油带入泵内后遇高温汽化,造成机泵抽空。

(4)细化分馏塔底操作,防止塔底结焦带入机泵,同时加强检查分馏塔底过滤器前后压差变化,防止过滤器堵塞造成的来量不足。

(5)精细化检维修,注重机泵检维修质量,严格执行检维修规程要求,把好维修质量关,在大修中对转子进行动平衡检查,严格控制转子动平衡精度。

(6)在实际运行中此泵杨程较高,可以对叶轮进行切削、降低杨程,既能降低功率消耗,又能使泵的振动下降,处于更稳定的运行状态。

5 结束语

辐射进料泵是延迟焦化装置的关键设备,介质温度高、压力高,一旦出现故障有可能会造成严重事故。本次设备振动的峰值已经达到D区(振动在此区域内,通常认为其剧烈程度足以引起机组破坏),如果长时间未发现极有可能造成机封泄漏,发生火灾事故。所以,日常对机泵的润滑油、封油、冷却水的检查以及状态监测尤为重要,是保障设备安全运行的基础。

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