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320磨曲夹具中心距变长修复

2021-04-21卢仁江

设备管理与维修 2021年5期
关键词:头端内孔销轴

卢仁江

(广州柴油机厂股份有限公司,广东广州 510380)

1 夹具结构

320磨曲夹具是在M82125曲轴磨床上用于磨削我司320曲轴曲柄销直径,通过分别在头尾两端设计偏心夹具,曲轴安装在夹具上以后,将需要磨削的曲柄销中心校正至与曲轴磨床中心线一致,即可完成对所校正的曲柄销进行磨削。此夹具头端底座上设计1个偏心的通孔,孔内有隔套配合单列向心球轴承,底座外侧面上是一个大齿轮与旋转盘组合体,组合体与底座平面接触并通过定位销轴与轴承内孔连接,组合体外侧配合连接我司320曲轴飞轮端法兰(图1)。夹具尾端底座上直接用定位销轴与轴承座连接,轴承座上加半圆垫圈(图2)。夹具头端与尾端结构不一样,当校正磨削第一对曲柄销直径后,转磨其他角度曲柄销时,通过旋转头端的大齿轮与旋转盘组合体相应的角度(如6缸则旋转120°,8缸则旋转90°),即可完成后续曲拐的校正,而尾端只起到支撑作用。

图1 夹具头端

图2 夹具尾端

2 分析判断

近期磨削的6320曲轴检测后发现中心距变长,最长中心距数值(220+0.46)mm已接近上差极限(220+0.50)mm,有超差风险,亟需调整修复。因夹具头尾设计结构不一样,需要分别按不同方案进行修复。头端因底座内孔与单列向心球轴承外圈是固定连接,无相对运动,初步判断底座内孔等不需要修复;轴承内圈和定位销轴也是固定连接无相对运动,也无需修复;轴承内外圈的转动不顺畅,应有磨损需要更换。头端旋转盘组合体因每转磨1次其他角度,需要转动1次旋转盘,长年累月旋转结合面会磨损,需要重新精铣修正;旋转盘外侧止口与曲轴飞轮端法兰码合直接受力也会磨损,也要修正。底座与旋转盘组合体配合的平面下端因结构是偏心设计,上下端受力不一样,下端磨损比上端大,导致配合面平面度超差,需要重新精铣配合面。而尾端因轴承座与底座是固定连接无相对转动,且拆卸后观察定位销轴、定位孔等无磨损,此处不需修理;轴承座内半圆垫圈与曲轴工艺轴头直接接触,转磨其他曲拐时会摩擦损耗,需要更换修复。

3 确定方案

头端修复方案是更换新的单列向心球轴承,底座的配合面修复,旋转盘与底座配合面修复,旋转盘与曲轴飞轮端法兰配合面修复。底座的配合面修复时,先校正底座左端与曲轴磨床附件头配合的码合A面,调平至A面打表的平面度数值最小,检测出内孔的圆度、垂直度没有问题,验证了前序内孔无需修复的判断;结果显示与旋转盘的配合面平面度已有0.20 mm且磨损不均匀,下端最多、上端最少、左右较均匀,将此面重新精铣后平面度为0。修复旋转盘组合体时,因定位销轴还与旋转盘组合体连接着,此时先将定位销轴上下左右四处侧线调整至对零,检测发现旋转盘与底座配合平面的平面度约为0.10 mm,因此面经常转动导致磨损较均匀,精铣后平面度为0。将旋转盘组合体翻转,校正刚精铣好的与底座配合的平面,检测出与曲轴飞轮端法兰配合的止口平面平面度至0.30 mm,因拆卸曲轴时会有撞击、受力大,此面的磨损最严重,精铣后平面度为0。

尾端修复因定位销轴、轴承座与底座的配合面等均无相对运动,无磨损,未作修复。只在轴承座内孔的半圆垫圈上发现较大磨损,原因是半圆垫圈直接与曲轴工艺轴头接触,而且当转磨其他曲拐位时,工艺轴头在半圆垫圈内旋转摩擦。重新投制一套半圆垫圈进行更换,完成修复。

4 修复总结

此磨曲夹具修复前中心距偏差较大,靠近头尾两端的1、6缸因离夹具较近,各部位的损耗对其影响没有这么大,修复前后的中心距对比也只从+0.34 mm/+0.20 mm变为+0.20 mm/+0.18 mm;曲轴中心的2、5缸和3、4缸分别从原来的+0.44 mm/+0.46 mm和+0.41 mm/+0.42 mm减少为+0.16 mm/+0.21 mm和+0.15 mm/+0.20 mm,中心距变长至快要超差的情况得到明显改善,修复方案合理有效(表1)。此次修复从夹具各部件的受力和互相配合的方式分析,判断出问题是出现在哪些地方,无相对运动的要素几乎没磨损暂不需要处理,有相对运动的地方进行了相应的修复,修复后保证各零件的平面度、垂直度等精度要求,快速有效地完成修复。

表1 6320曲轴中心距对比(基数220)头端-尾端 mm

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