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水轮发电机组水导瓦温偏高原因分析与处理

2021-01-12

探索科学(学术版) 2020年8期
关键词:油槽洪家创效

贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂 贵州 毕节 551501

前言

洪家渡发电厂从提高设备安全可靠性的实际出发,结合2014年底1#机发现的“#1机水导#7瓦温最高达60.4℃”这一重大缺陷,以解决机组实际问题为目标,从部门、班组抽调青年成立创新创效小组,成员共计7人,全部为35岁及以下,经过小组成员的共同努力成功处理了#1机水导瓦温偏高问题。具体情况如下:

1 概述

洪家渡发电厂共装机3台(混流式机组),单台容量为200MW,总容量为600MW,水轮机型号为HLS166-LJ-424,设计水头为135m,最大水头为164m,最小水头为90m,额定出力为204.1MW,设计流量为164.1m3/s,额定转速为200r/min,飞逸转速为385r/min。

2 原因分析与查找

2.1 原因分析 经小组分析,可能造成水导轴瓦与轴领摩擦力大的主要原因有四个方面:

(1)发电机的磁拉力不平衡,致使机组旋转中心线不垂直,迫使大轴朝绝部轴承的方向偏离。

(2)推力轴承受力不平衡,致使机组旋转中心线不垂直,迫使大轴朝绝部轴承的方向偏离;

(3)水轮机的水力不平衡,致使水导受力过大或不均匀,造成水导瓦温偏高;

(4)机组轴线不满足要求;

(5)各轴承瓦间隙设置不合理。

2.2 原因查找

2.2.1 发电机的磁拉力不平衡 磁拉力不平衡主要是由于发电机空气间隙值不均匀造成,对2014年#1机大修精定中心后的空气间隙值进行了计算分析,如表1所示:

表1 空气间隙值计算结果

由上表数据看出:最大间隙、最小间隙与平均间隙之差均小于平均间隙值的8%,空气间隙满足要求,再者,若存在发电机磁拉力不平衡,首先影响的是上导和下导,然而上导和下导并不存在温度偏高的现象,故可以排除发电机磁拉力不平衡的因素。

2.2.2 推力轴承受力不平衡 洪家渡机组推力轴承为弹性油箱结构,因机组转动部分受力全部由镜板传递,镜板水平水平情况决定了机组轴线的垂直情况,镜板水平如表二所示。

表2 #1机大修盘车记录(第2圈)

标准要求镜板水平应≤0.02mm/m,镜板外径为2.5m,由以上数据看出,镜板水平满足要求,推力轴承受力不平衡的因素也可以排除。

3 处理措施

(1)增加水导瓦单边间隙至:0.24mm,即水导瓦每块增加0.02mm的瓦间隙利用#1机组检修时间,水导油槽排油,拆除了水导油槽盖板,取下每块水导瓦间隙调整垫筒,按1:50计算,将垫筒减少1mm后重新装复水导瓦锲子板,恢复水导油槽。

(2)减少下导瓦单边间隙为:0.25mm,即下导每块瓦减少0.03mm的瓦间隙,上导轴承瓦间隙不变在#1机组检修时间,下导油槽排油,拆除了下导油槽盖板,取下每块下导瓦间隙调整垫片,将每块下导瓦垫片增加0.03mm,恢复下导油槽。

(3)检查水导油槽冷却器进、出油管在#1机组检修时间,水导油槽排油,拆除了水导油槽底板,对水导冷却器进、出油管进行了检查,未发现明显异常。

4 效益分析

4.1 经济效益及计算依据[单位:万元(人民币)] 洪家渡发电厂“水轮发电机组水导瓦温偏高原因分析及处理”,达到了预期的效果,减少了因此而带来的维护成本共计28.6万元:其中减少改造冷却器的费用12万元(根据3家提供的报价);每年减少开机时监盘人员的维护成本15万元:按利用小时4000小时算,可以减少人工监盘成本4000小时,折算成工资:4000÷8×300=15万元;每年可减少因此增加的油化验费用:按每月化验1次计算,除去正常化验的4次,每年需要多化验8次,每次化验费用2000计算,每年可节约1.6万元。

4.2 安全效益 洪家渡发电厂#1机水导瓦温偏高处理,消除了机组因水导瓦温过高而导致的并发问题,如油质劣化、温度过高报警等,严重时可能会导致机组停机的安全隐患。

4.3 社会效益 #1机水导瓦温偏高原因分析及处理创新创效小组,由7名成员组成,全部为35岁及以下青年组成,通过此次“提质增效、青创先锋”主题实践活动,进一步激发我厂广大职工参与创新创效工作的热情,使大家掌握了处理机组重大缺陷的一般方法,也培养了我厂青年发现问题、分析问题、解决问题的能力,更重要的是提高了青年职工对提质增效、精益管理工作的认识,进一步树立了青年职工对创新创效的信心。洪家渡针对#1机水导瓦温偏高原因分析及处理方法,可在各水力发电厂进行推广。

4.4 环境效益 通过开展#1机水导瓦温偏高原因分析及处理,切实落地创新创效工作,青年职工从身边事做起,通过小组成员一系列的资料收集、现状调查、分析讨论工作,找到了解决#1机水导瓦温偏高问题的最好办法,改变了以往调整瓦间隙的传统方法,体现了青年职工敢于尝试和创新的特点,对我厂青年职工产生了极大的触动。

结语

综上所述,在#1机启动试验阶段,我们进行了机组空转试验2小时,#1机组各轴承瓦温情况看(见下表):水导平均瓦温47.25℃与最高油温43.6℃相差3.65℃,下导平均瓦温40.25℃与最高油温36.4℃相差3.85℃,由此数据可以看出下导瓦与水导瓦受力相对均匀;最高瓦温:水导49.9℃,下导45.4℃,瓦温处于较低的状态,达到了降低水导瓦温和增加下导瓦温的目的。

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