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GasJack 压缩机负压开采技术在苏东南区的试验效果分析

2020-12-23郝冠中毕静宜刘丽萍高旺斌郄喜飞

石油化工应用 2020年11期
关键词:气井分离器油压

郝冠中,宁 梅,毕静宜,朱 攀,刘丽萍,高旺斌,郄喜飞

(中国石油长庆油田分公司第一采气厂,陕西靖边 718500)

苏东南区位于苏里格气田东南部,是典型的致密低渗气田,气井普遍具有“压力产量递减快,低压低产时间长”的生产特点,自2010 年投入开发以来,已快速建成30×108m3生产规模,目前低压弱喷产水气井近400 口,占总井数45.40 %,给气田开发带来巨大挑战。为此,2018 年在苏东南区开展了压缩机负压开采工艺试验,评价了工艺适用性,为后期推广应用提供了技术支撑[1]。

1 压缩机负压开采工艺介绍

GasJack 撬装式压缩机是一种紧凑撬装式井口压缩机,该系统将天然气低压抽吸、油水分离、天然气压缩三个工艺过程集成于一体,是一种低产井降压生产设备。GasJack 撬装式压缩机装置的核心设备为V 型燃气压缩机,由入口第一分离器,入口第二分离器,储液排液罐,进气过滤器,风机、空冷器、自动控制系统等设备集成为一台天然气压缩及回收装置。

1.1 GasJack 压缩机的工作原理

井口天然气通过管线连接进入入口调节阀,将压力调节至适合该压缩机的进气压力后,进入第一气液分离器,进行初步的油水分离和杂质过滤。第一气液分离器分离后的天然气进入第二气液分离器,再次进行气液的精分离,分离后的液体进入储液排液罐,被间歇排放到指定的地方,天然气则进入精过滤器到达燃气压缩机入口。精过滤后的天然气进入压缩机进行压缩,然后经过冷却器冷却后,进入外输管网。当储液罐的液位达到一定高度时,液位控制阀自动打开,将液体输送至污水系统。

1.2 GasJack 压缩机主要特点和技术参数

(1)移动式撬装燃气压缩机,整体式V 形压缩机组,一边压缩,一边动力,共用一根曲轴,不需要进行功率转换;

(2)工艺气系统、分离系统、冷却系统、润滑油系统和控制系统等整体成撬;

(3)进气压力为-0.07 MPa~0.42 MPa,排气压力为0.14 MPa~2.8 MPa;

(4)最大排量0.9×104m3/d~2.1×104m3/d;

(5)转速800 r/min~2 400 r/min;

(6)燃气耗量70 m3/d~80 m3/d;

(7)分离器水处理能力≤8 m3/d(见表1,图1)。

表1 GasJack 压缩机工艺关键参数对照表

2 GasJack 负压开采试验情况

图1 GasJack 压缩机性能曲线图

J52 井,苏东x 站,无阻7×104m3/d,静态分类Ⅱ类,投产于2015 年12 月,试验前已无阻生产360 d,油套压1.88 MPa/6.23 MPa,核实产量3 500 m3/d~4 000 m3/d,每天平均出液量0.25 m3。截止2019 年1 月22 日停机,压缩机累计运行63 d,运行1 458 h,日均产气0.695×104m3,日均多生产0.3×104m3,累计产气42.381 4×104m3,累计多生产18.1×104m3,累计出液量57.6 m3,日均产液量0.91 m3(见图2)。

(1)试验前产量核实:2018 年11 月20 日连通管线,前期评价导旁通生产,核实气井自身产能为0.4×104m3。

(2)小排量模式落实产水:2018 年11 月23 日启机试验开始,首先用“4+0 模式”开始试验,观察油压套压下降,“4+0 模式”处理能力较弱,主要目的是观察气井生产情况,落实产水,运行3 d 后,油压稳定,基本不产水。

(3)大排量模式降压生产试验:机组调至“2+0 模式”,可以增加机组的处理量,加速抽吸,能使气量达到7 000 m3~10 000 m3,从2018 年11 月30 日至2018年12 月10 日期间共产液47 m3,该模式导致油压迅速下降,油压最低降至0.12 MPa,气井出液较多,机组处理液体不及时造成停机,随后油压得到恢复。受排液能力的影响(分离器罐容0.2 m3),后续油压下降后通过控制处理气量保证机组连续运行。2019 年1 月16 日后,随着前期持续降压生产,井筒及近井地带积液被排通,气井产能恢复,日产气量上升至12 000 m3。

图2 J52 井措施生产动态

(4)J52 井最佳运行工况确定:从图2 分析选用“2+0 模式”在没有液体情况下,排气压力基本保持在1.9 MPa,进气压力调到最大0.34 MPa,理论处理量达到10 560 m3。实际情况因气井出液,将进气压力调至0.24 MPa,理论处理能力达8 000 m3,后期当气井能量充足后,油压大于管压时,部分气体可以通过旁通阀进入外输,日产气量上升至12 000 m3左右,油压0.4 MPa~1.6 MPa,套压3.2 MPa~5.6 MPa。

本次试验共63 d,共试验三种模式,日均多生产0.3×104m3,共多生产18.1×104m3,增压后油压套压从1.88 MPa/6.23 MPa 降低至0.12 MPa/2.7 MPa,日均产水从0.25 m3上升至0.91 m3。通过一系列调试、运行,使用GasJack 压缩机增压后,降低井口压力,增大生产压差,提高气井自身携液能力,从而加快采气速度,具有一定降压增产的作用。

3 结论与认识

(1)该机组具备一定的排液及增产能力,其主要原理是通过降低井口压力、增大生产压差、提高井筒携液能力来排液,增大生产压差,提高气井产量及最终采收率。

(2)现场装置运行仍需人员值守,建议增加远程监控的功能,实现设备远程实时监控,降低作业风险及人工劳动强度。

(3)建议进一步增加机组处理能力,或者将2 台至3 台压缩机并联使用,对大井丛多口气井实施轮换增压开采,进一步释放井组的整体产能,提高开发效益。

(4)可作为苏东南水平井排水采气的一种补充工艺,完善整体排水采气体系,对于提高整体开发效果,保障气井稳产有一定意义。

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