APP下载

铜兴公司井下水利用分析与对策

2020-11-25肖慧儒崔哲峰曹玉国何荣庆李希友

矿山机械 2020年11期
关键词:泵房水池泵站

肖慧儒,崔哲峰,曹玉国,何荣庆,苏 康,李希友

1承德铜兴矿业有限责任公司 河北承德 067250

2承德恒力机电制造有限责任公司 河北承德 067250

3石家庄铁道大学机械工程学院 河北石家庄 050043

4阜新利欣矿业有限责任公司 辽宁阜新 123104

按国际标准,人均水资源低于 3 000 m3为轻度缺水,低于 2 000 m3为中度缺水,低于 1 000 m3为严重缺水,低于 500 m3为极度缺水。我国目前有 16 个省、区和市人均水资源量(未含过境水)低于严重缺水线,有 6 个省和区(宁夏、河北、山东、河南、山西、江苏)人均水资源量低于极度缺水线。我国水资源地区分布也很不平衡,长江流域及其以南地区,国土面积只占全国的 36.5%,其水资源量却占全国的 81%;长江以北地区,国土面积虽占全国的63.5%,但其水资源量仅占全国的 19%。

铜兴公司(原寿王坟铜矿)选矿厂原生产用水为河水,井下水排入河中。为节水增效,实现环境、社会和经济效益的统一,将井下水作为选矿用水势在必行[1-2]。自 1957 年 4 月投产至今,选矿厂两次利用井下水,笔者梳理了各方案的实施情况,针对井下外排水系统存在问题,提出了新的对策与方案。

1 背景概述

选矿厂为湿式生产工艺,以水为介质分离精矿和尾矿,入选原矿耗水约 5.50 m3/t,2006 年9 月,采用尾矿回填工艺,现处理铁铜等伴生矿石 75 万t/a(曾达 142 万 t/a)。剔除循环水量,实际补水量Qsj≈31.40 万 m3/a(留10% 裕量)[3],日补水量约为 951.52 m3,其中,铁和铜精粉共约 17.68 万 t/a,其含水率约 10%;尾矿约 57.32 万 t/a,其含水率约25%;辅助生产用水量约 8.55 万 m3/a;启动生产约3 次/a,每次约 1 d,即启动生产用水量Qqd按3 d/a计算,我国金属矿山连续工作制按 330 d/a 设计[4],则Qqd≈3×75×5.50÷330=3.75 万 m3/a;故障补水量约 3.00 万 m3/a。循环水量Qxh≈75×5.50 -31.40=381.10 万 m3/a。Qsj/Qxh≈ 8%。

为利用井下水,减少选矿补给河水,降本增效、节约水资源及减少河水污染,1987 年6 月及2018 年4 月,选矿厂2 次将井下水作为补充用水。针对选矿厂利用井下水的实际情况和存在问题,笔者设计了新方案,经对各方案进行对比分析,确定了改造方案的合理性。

2 井下水利用概况和存在问题

井下水为自然涌水,其经干线水沟、掘采作业面,尤其凿孔及泵站水仓的“搅拌”作用,水质产生了一定污染。经化验分析并经试用,井下水的固体悬浮物及各种有害金属含量均满足选矿用水水质要求,即井下水可用于选矿。

2.1 利用方案 1

2.1.1 利用概况

1987 年6 月,铜兴公司实施井下水利用方案,建设了坑内“零米”平巷 1 500 m3沉淀池,将井下涌水及防洪排水扬至沉淀池,从沉淀池到选矿厂 2 000 m3高位水池,敷设 2 条长3.238 km、φ150 mm 管路。沉淀池装备 3 台清水泵及 1 台砂泵,水泵将清水扬至高位水池供选矿用水,砂泵将“泥浆”排至选矿厂第一砂泵房。方案实施后,每年回收井下水约 100 万 m3,利用率达 80% 以上。该方案投资 12 万元,年获效益7.3 万元。泵站还向半截沟水池(标高+645 m,主要供应下一及以上中段生产用水)及之后的铜冶炼厂供水。

1993 年 10 月,泵站停止向高位水池供水。1998年 9 月,铜冶炼厂安装了 2 台 150D30×6 型水泵(132 kW),主要为本厂供水,少量为半截沟供水。2011 年初和 2016 年初,铜冶炼厂和半截沟停止用水。

2.1.2 停止供水主要原因

(1)每年 11 月至次年 3 月间,泵站至高位水池间存水段管路频繁冻裂,无法正常供水;

(2)自 1992 年初,下一至下七中段采掘等作业量增大,井下用水与外排水发生一定冲突;

(3)管理原因。

停止供水后,选矿仍全部使用河水。零米干线因敷设其他管路,已无空间再敷设 2 条φ150 mm(包装保温层后外径>φ250 mm)外排水管路,故方案无法再恢复。

2.2 利用方案 2

2.2.1 利用概况

2003 年以来,受我国北方逐年干旱影响,老牛河几乎断流,柳河取水量大幅增加。为减少取水量,降本增效,2017 年 5 月,第二次提出井下水利用方案。2018 年 4 月至今,将沉淀池(标高+500 m)水扬至铜冶炼厂 400 m3水池(顶标高+564 m,底标高+556 m),而后经φ150 mm 管路自流至高位水池(标高+525 m),汛期及冬季停止供水。

2.2.2 外排水系统概况

外排水系统由下五泵站(下六、下九及下十一泵站、下五中段及以上部分区域涌水及防洪排水均汇入下五泵站水仓)、下三泵站及其管网等构成。

(1)下五泵站 下五泵站设在混合井下五井口处,共安装 4 台 200D43×9 型水泵(440 kW),泵站敷设 2 条长 460 m(垂直 300 m,水平 160 m)、φ250 mm排水管路至沉淀池,溢流水经巷道至龙潭沟峒口排至地表。排水管路壁厚可按文献[5]复算。2013—2019年,泵站共计开泵时间为 28 495 h,其排水量Q5=11.15 h/d×402 m3/h=4 482.30 m3/d。

(2)下三泵站 下三泵站设在下三井口处,共安装 2 台 8DA8×6 型水泵(360 kW),其相当于 200D43×6 型水泵(315 kW)。泵站排水汇入上述管路,其承担下三中段及以上部分区域涌水及防洪排水。泵站排水量Q3=1.34 h/d×453 m3/h=607.02 m3/d。

据该泵工况点扬程为 180 m,以 200D43×5 型水泵(250 kW)代替原泵,其功率减小 110 kW,将明显提高泵站技术经济指标。

(3)水泵流量 水泵实际工况点流量QS-效率ηS,须用“插入法”计算或用水泵特性曲线图求出,切忌用水泵铭牌值x(x为水泵最佳设计值)或用x% 估算值代替,否则将导致较大计算偏差和错误结论并造成经济损失。水泵测量流量受设备和设施的状况及其工况影响较大,其为动态值,应具体分析和使用。

2.2.3 井下外排水量QW与选矿用水量的关系

QW=Q5+Q3=5 089.32 m3/d。目前及以后,下二至下七中段采掘等作业量将大幅减少,即QW主要用于选矿用水。下八及以下中段用水,由下五盲副井水池供水。QW/Qsj=5.35。

2.2.4 零米泵站排水量Q0与 400 m3水池及QW的关系

该泵 Q0S-64 m-η0S用插入法计算可得 412 m3/h -64 m-62%,即该泵不到 1 h 即可注满 400 m3水池。

2018 年 4—6 月,平均开泵时间为 1.39 h/d,则Q0=412 m3/h×1.39 h/d=572.68 m3/d。Q0/Qsj=60%,Q0/QW=11%,仍有 89% 的外排水量未利用,水池太小是该方案的束缚。故经过扩建水池等改造措施,方可形成完善的新方案 2,以获取最大效益。

Q0S及其流速v0S在 64 m 扬程约 0.64 MPa 时,是400 m3水池自流状态约 0.10 MPa 时Q400及v400的约6.4 倍。为减少溢池,下五和下三泵站须错时开泵;当下五或下三泵站开泵时,零米泵站须开泵。

2.2.5 存在问题

(1)补水能力太小;

(2)冬季停水影响效益;

(3)水泵与工况不符,技术经济指标低;

(4)无满池信号装置,溢池难免;

(5)管理与技术改造欠缺,供水效果差。

2.2.6 修改措施

(1)扩建水池 将 100 m3水池扩建至 2 000 m3,其与 400 m3水池用管路连通后,新水池容积为2 400 m3,含 2 000 m3高位水池,水池总容积达 4 400 m3。为全部利用外排水,需再建 689.32 m3水池。扩池后7.50 h 满池。

(2)延长供水期 将管路流量调小,用长流水方法防冻,可延长供水期。将管路等做防冻处理,可使冬季正常供水。停水后,须将蓄水及管路积水放净。

(3)更换水泵及安装水位监控装置 零米水泵已不向半截沟供水,故应据 64 m 扬程重新选泵。根据选择水泵要求[6]:“所选水泵之排水能力应大于1.2倍涌水量。为考虑排水管道因淤积而增加的阻力损失,工况点扬程应小于 0.90~0.95 倍水泵额定扬程。工况点效率不宜小于水泵最高效率的0.85 倍。”选择 150D30×3 型水泵(75 kW),其比原泵功率减小 57 kW。换泵后 11.79 h 满池。为避免溢池,须安装水位监控装置。

(4)定期清池 定期清理沉淀池及各水池泥浆,使池容最大化及减小“水头”对泥浆的搅拌作用,以提高水质,减少管路堵塞。

(5)提升管理与技术投入 修改措施实施效果,尚需依靠提升管理与新技术[7-8]投入作保障。吸取以上方案实施的教训,如设施不配套及事后维修等,其实质是管理欠缺;水泵未随工况改变而更换及无水位监控装置等,是技术改造或更新滞后,亦是管理问题。依据工况改变或技术进步,适时进行设备技术改造或更新,可取得显著的节能降耗与提质增效指标[9]。应加强外排水系统点检制,形成责权利的岗位责任制管理,保证系统正常运行。

修改费用估算约 15 万元,其中建池约 10 万元,更换水泵等约 5 万元。

3 井下水利用改造方案

方案 3 即将井下水经落差的地下管道,自流到选矿厂老牛河泵房蓄水池,以补充河水不足,减少柳河取水量,实现节水增效。

3.1 方案设计

目前仍有 89% 的外排水量由龙潭沟峒口排出,其依势能自流至老牛河排放口。方案拟在排放口处砌一道挡水墙,以形成一个蓄水池 3。外排水经敷设在河床下的管道自流至泵房蓄水池 5,管道全程不设阀门,中途不取水。峒口至老牛河泵房排水设施及位置如图1 所示。非汛期时,外排水全部经管道至泵房蓄水池,亦可根据河水状况处理。当汛期外排水较大时,受管道设计流量限制,关闭管道入口盖板,外排水溢流河中。

图1 龙潭沟排水峒口至老牛河的泵房排水设施及位置示意Fig.1 Drainage facilities and locations from drainage hole at Longtan Ditch to pumping station at Laoniu River

3.2 参数值

①蓄水池 3 标高+465 m。②泵房标高+445 m。③管道全长L约 2.3 km。④管道全程落差 20 m,其势能hsf(即总水头)为 200 kPa。⑤假设管道出口流速与入口流速相等,即沿程流速不变,则落差和管道的全程总水头损失hgf刚好抵消。考虑到实际管道的直线度误差,留 25% 总水头裕量,则hgf=75%hsf=150 kPa。⑥流速、流量与管径的关系为

式中:v为流速,m/s;qg为计算管段排水设计流量,qg=0.059 m3/s;F为管道内径面积,m2;dj为管道内径,类比峒口外地下管道内径 0.300 m,取dj=0.258 m。

计算可得v=1.127 m/s。

3.3 管道的沿程水头损失 hf 计算

式中:i为管道单位长度水头损失,kPa/m;Ch为海澄-威廉系数[11],各种塑料管、内衬(涂)塑管取Ch=140。

代入可得i=0.044 kPa/m。

hf=101.200 kPa。

3.4 参数确定

据产品目录,选用 De 280×11(内径 258)mm 塑料管,其hf=101.200 kPa;因管道无阀门,弯头较少,管道的局部水头损失hj取20%hf,其为 20.240 kPa;管道的全程总水头损失hq=hf+hj=121.440 kPa,hgf=150.000 kPa,hg<hgf,合格。

3.5 项目费用

项目费用经估算及概算如表1 所列。

表1 项目费用估算Tab.1 Project cost estimation

3.6 提高蓄水能力

提高蓄水能力是关键环节。在泵房处须多蓄外排水,否则该方案无意义。为最大限度利用外排水,须拓宽与延深泵房处河段河床,以形成较大的蓄水池。蓄水多少,将决定利用外排水、取得效益的程度。

3.6.1 效益分析

(1)柳河取水费 柳河取水量原为 30 万 m3/a,2020 年取水量定为 45.9 万 m3/a。在取水量内,水费为 0.30 元/m3;超过取水量后,水费为 0.90 元/m3。

2019 年向柳河取水 41万 m3,水费为 18.9 万元。2020 年 1—6 月向柳河取水 18 万 m3。

(2)效益分析 若每年利用QWxt,x以老牛河泵房抽水量QN为准,

QN=QNsjt。

式中:QNsj为水泵实际工况点流量,m3/h;t为开泵时间,h。

按0.30 元/m3计算,当利用QW≤45.9 万 m3/a 时,水费≤13.77 万元;当利用QW=1 297 683 m3时,1 a即可收回项目投资 38.930 5 万元;若QW全部利用,节水费为 55.728 1 万元/a。

x真实界定是QN准确的保证,老牛河在非断流时,QN并非全部为x。

(3)加强管理 为充分利用QW,泵房与泵站同时段启停泵须制度化。采选是两个二级单位,欲使其步调一致,应加强公司层面管理,以获取最大效益。

3.6.2 项目审批及风险

(1)项目审批 在我国环保政策日趋严厉的背景下,向河中排放井下水终将被限制,故方案立项审批恐将困难,对此应有足够的认识与对策。

(2)项目风险 项目取得效益的程度取决于老牛河水状况。虽然我国北方逐年干旱已是总趋势,但今后几年是否持续干旱仍是不确定因素。故在确定有利和不利因素、项目是否切实可行,估计成功率大小及经济效益程度时,应引起足够的重视,并进行比较科学的计算分析,以保障投资成功及收益最大化。

4 结语

方案 2 经扩池增容、更新水泵、安装水位监控装置、提升管理与新技术投入等改造措施,即可形成完善的新方案 2。方案 3 效益计算分析方法亦适用于新方案 2。经计算分析 2 个方案的利弊,比较其投入产出比、经济与社会效益及环保等方面的优劣,新方案 2 均具有较高的性价比与环保优势,故施行其更趋合理。

随着地区性水位逐渐下降、水资源逐渐紧缺及价格上调,冶金矿山选矿用水成本将不断提高,故降本增效、创新发展理念、转变发展方式、提高水资源综合利用率,实现井下水零排放势在必行。

猜你喜欢

泵房水池泵站
进水池波浪对泵房水流进水条件影响的数值模拟及实验
张家边涌泵站建设难点及技术创新实践
泵闸一体布置在珠三角地区排涝泵站中的实践应用
高水头短距离泵站水锤计算分析
小区的水池
关键路径法在AP1000泵房通水进度管理中的运用
责任(二)
大跨度地下泵房结构计算分析
找水池
泵站运行调度中的计算机技术