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118mm井眼技术在营12-侧33井应用

2020-11-16耿政华王瑞彭耿睿

科学与财富 2020年26期
关键词:凡尔排量开窗

耿政华 王瑞 彭耿睿

摘要:本侧钻井利用营12-侧 33井井筒以及完好的地面设备,在原有的井筒上设计侧钻点,下入斜向器,使侧钻点下部的井眼与原井眼的铅垂方向偏离一定距离,直达目的层。讨论了118mm小井眼、大斜度、长裸眼定向井身轨迹控制;钻具、仪器组合优选、岩屑携带及固井作业等问题,并有针对性地提出了相应技术措施。

关键词:小井眼;长裸眼;大井斜;高压耗;钻井液;尾管;东辛油田;营12-侧 33;

1     老井情况简介

营12-33井完井日期:1980年 3月 30日,完钻井深:2340.0m,补心高:3.40m。

表层套管:273.1mm×10.16mm×90.1m;水泥浆返至地面。

油层 套管 :139.7mm×7.72mm×80.4m;139.7mm×6.98mm×2230.99m;139.7mm×7.72mm×2330.68m;人工井底2307.5m,水泥返高1160m,固井质量合格。

2     营12-侧33井基础数据

营12-侧 33井位于济阳坳陷东营凹陷中央断裂背斜带营8 断块,完钻层位为沙三上。该井开窗处套管为139.7mm*6.98mm,井眼为118mm,裸眼段长、间隙小、环空压耗大,且与周边6 口井的防碰距离较近。完钻至井深2531m,完钻井斜41.72°、垂深2391.76m、位移391.44m、侧钻段长776.7m,A靶靶心距2.84m,B靶靶心距4.97m,井身轨迹良好。本井钻井周期:20d7h;建井周期:36d0.17h。

3     钻井施工

3.1  钻进前作业

1、在安装完封井器及井口试压完成后,下入常规钻具,用回收老浆进行探塞、扫塞作业,扫完一个塞面,对上部套管进行试压,确保套管密封性良好为后续施工提供保证。

2、套管试压完成后,下入本体尺寸Φ115mm,最大外径Φ140mm的GX-T140刮管器进行刮管除垢作业,清理套管内壁。

3、刮管作业完成后,进行测陀螺以此来优化确定井身轨迹。

4、钻具送入型号YTS-118斜向器,到达设计开窗位置后,测陀螺,确定开窗方位后,锁住转盘。开泵,憋压至20MPa,憋压4min,使斜向器下部卡瓦涨开,下放钻具,悬重减小,确认坐挂在套管内壁上。放回水,余2-3MPa,正转钻具30圈,上提钻具,丢手。上提2-3m,压力为零,下放回不到原位置,中心管已提出,丢手成功。

5、下入开窗钻具:

Φ120mm起始铣+钻柱铣+Φ88.9mm加重钻杆+Φ73mm钻杆

初始钻压:0.5-1t,造好型后不能大于4t;转速:40r;排量:0.5m3;斜向器工具斜面为1.8m,窗口长度约为1.5m;待钻柱铣出窗口后,上下活动钻具,修整窗口。

3.2  钻进

3.2.1      第一趟钻

在套管开窗后,为达到増井斜、扭方位的目的,下入钻具组合为:

Φ118mmHX517(FD()10+12)+Φ95mm*1.5°动力钻具+ 回压凡尔+定向接头+Φ88.9mm无磁承压*1根 +Φ88.9mm加重钻杆*15根+Φ73mm钻杆;钻压:2t;排量:0.48m3;泵压:20MPa。

在该趟钻施工中,所用定向仪器为郑州士奇SQMWD,本井所用无磁承压内径为50mm,脉冲该井眼需要的孔板只能为30mm,对应蘑菇头为27.6mm,在使用过程中,该套仪器信号较弱。

该只钻头,定向效果较好,在增斜段,造斜率15°/m;钻时较慢,为2.54m/h。

3.2.2      第二趟鉆

因上趟钻仪器信号较弱,本趟钻更换Φ105mm无磁钻铤,内径为55mm。钻具组合为:Φ118mmLYD517G(10+15)+Φ95mm*1.5°动力钻具+回压凡尔+ 定向接头+Φ105mm无磁钻铤*1根 +Φ95mm无磁承压*1根+Φ88.9mm加重钻杆*15根 +Φ73mm钻杆。

钻压:2-3t;排量:0.45m3;泵压:20MPa;钻时较慢,为1.3m/h。

在该趟钻施工过程中,泥浆中含有气泡,且大部分为针型小气泡,影响定向信号,出工具面较慢,在泥浆中加入润滑剂、柴油、消泡剂,并使钻井泵排量稍高,信号效果得到改善。

3.2.3      第三趟钻

钻具组合为:Φ118mmHX517(FD()10+15)+Φ95mm*1.5°动力钻具+回压凡尔+ 定向接头+Φ105mm无磁钻铤*1根+Φ95mm无磁承压*1根+Φ88.9mm加重钻杆*15根+Φ73mm钻杆。

本趟钻更换定向仪器,使用海蓝HLMWD,仪器信号弱,杂波多,但没有丢波现象。

3.2.4      稳斜段

钻具组合为:P3135SJ-118(16*3)+Φ95mm*1.5°动力钻具+ 回压凡尔+ 定向接头+Φ105mm无磁钻铤*1根 +Φ88.9mm加重钻杆*15根+Φ73mm钻杆。

该钻头切削片小,能较好地吃入地层,主切削齿为特殊屋脊齿,能保证较高的机械钻速和使用时间。稳斜效果好,但定向困难,有托压及憋泵现象。

3.3  完井作业

完钻后,用常规钻具通井,为保证排量,下入大水眼PDC钻头,钻具组合为:

P3135SJ-118(16*3)+回压凡尔+Φ105mm無磁钻铤*1根 +Φ95mm无磁承压*1根 +Φ88.9mm加重钻杆*15根 +Φ73mm钻杆。

通井到底后,排量0.5m3循环,彻底清除井筒内岩屑,确保井壁稳定,起钻前,在聚合物防塌润滑体系中加入石粉与固体润滑剂塑料小球,利用固体颗粒的桥塞作用、携带悬浮能力、抑制性、封堵性进行封井,以保证电测成功率。

本井采用膨胀悬挂器悬挂尾管的完井方式,利用膨胀悬挂器上的密封橡胶悬挂对射孔井段及裸眼段进行封隔,辅助重叠段水泥密封。通完井后,根据所定地质所数据,下入95.3mm尾管,下入139.7*95.3mm的膨胀悬挂器。管串结构:旋流+ 浮箍+ 长套管1 根+浮箍+ 短套管1 根+碰压座+ 尾管串+ 膨胀悬挂器+ 送入钻杆。

Φ73mm钻杆及其它入井工具,在下入悬挂器之前应检查丝扣完整性,确保承受内压达到25MPa以上。管柱入井时需用专用通径规通径,确保畅通。

4     特殊情况

钻进过程中定向数据杂波太多,传输线、传感器等全部更换,还是没有效果。后来分析到有可能因为钻井泵的问题,虽然电动泵可以随意调节泵排量,但是相比小缸套,同样的泵排量,170mm的冲程少,达不到泵的功率,导致的仪器信号乱。于是将三个缸套由直径170mm换为110mm,效果比较明显,定向仪器的信号传输比较稳定,杂波也比以前明显减少。

聚合物钻井液在碳酸钠及铵盐的作用下,有大量的气泡产生,影响定向仪器信号的传输,没有很好地解决办法,只能是向泥浆中混入消泡剂,一次加入12kg,每2 小时加一次,仍然有气泡,一直没有很好的解决。

本井施工前,为优化井身轨迹,将A靶东移15米,B靶西移5 米,营12-斜 105井的防碰点位于两靶之间,优化后的最近距离也只有2.86m,与营12-侧 65井最近距离为4.4m,且在井深2400米处,均为交叉防碰。

5     经验总结

在能保证排量及设备承受能力下,使用Φ110mm的钻井泵缸套;使用180-200目振动筛筛布提高除砂效率;

在套管开窗以后,第一趟钻加入钻铤,钻具水眼增大,便于下入外径较大的定向仪器,并为后期钻具组合改变,下入工具提供保证;

钻井液排量为0.4-0.5m3;

在井斜、方位调整合适之后,推荐使用直径为118mm,型号为P3135SJ的PDC钻头,可以获得较高的机械钻速;动力钻具使用5LZ95*7.0-DW1.5°;

定向仪器使用海蓝HLMWD,该套仪器外径较粗,有一定的抗干扰能力,能较好地保证信号传递。

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