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焊丝ER69-4 拉拔断裂原因分析及工艺改进

2020-11-13宋金平肖丙政蒋玉梅

山西冶金 2020年5期
关键词:盘条偏析焊丝

宋金平, 肖丙政, 蒋玉梅

(南京钢铁联合有限公司特钢事业部质量处, 江苏 南京 210035)

目前气体保护焊接占整个焊接生产的主导地位,主要因焊接成本低。其成本只有埋弧焊、焊条电弧焊的40%~50%;生产效率高,操作简便,焊缝抗裂性能高,焊后变形较小,焊接飞溅小等优点。在我国焊材结构中所占的比例也逐年上升,气体保护焊接已广泛用于造船、车辆、电站设备、石油化工、航空航天、建筑机械等部门,因此气体保护焊丝有着广阔的市场前景。气体保护焊丝已成为焊接材料发展的主导产品,它具有高效、节能、适应自动化焊接的优点。合金焊丝钢ER69-4 线材主要是用于制造CO2气体保护焊丝的主要材料[1]。

焊丝用盘条为深加工原料在加工过程中变形量很大,在拉拔过程中出现断裂现象严重影响产品质量和生产效率。为了保证产品的质量和生产效率,对盘条组织和表面质量要求都很高。以Ф5.5 mm 规格的ER69-4 钢为例,要经过16个道次拉拔最终生产规格为1.2 mm 的焊丝在拉拔过程中有时会出现断裂现象。研究ER69-4 焊丝钢的断裂原因,分析出现断裂现象的化学成分及组织特点,通过改进现场工艺,断裂现象得到改善,已满足用户使用。

1 检测与分析

1.1 化学成分检测

从用户取回轧材母材并进行成分分析,利用红外碳硫分析仪对产生断裂的原始盘条进行化学成分检验,结果见表1。检测结果表明,该盘条的化学成分符合标准要求。

1.2 金相检验

在裂纹源处取横向试样,经粗磨、细磨、粗抛、细抛后,用4%硝酸酒精腐蚀试样,在LEICA 金相显微镜下观察,试样边缘光滑,无裂纹、折叠等缺陷(见图1 和图2)。

表1 ER69-4 盘条化学成分 %

图1 原材料1000×

图2 断口1000×

从金相照片看,原材料表面存在较明显的异常组织,异常组织出现在钢丝的一侧,材料断裂是由于表层的组织拉拔不易变形造成。南钢在第一次检验时未能发现异常。最初的判断是用户原来从Ф5.5 mm拉拔到Ф3.5 mm 退火,现在更改工艺拉拔到Ф2.4 mm退火,用户在粗拉加大拉拔量后,表面产生损伤。但在后期的工艺试验对比分析时,对ER69-4 进行改进对比,发现表层组织与心部组织存在差异(见图3,图4,下页图5 和下页图6)。

图3 心部(精拉断丝1000×)

图4 1/4 处(精拉断丝1000×)

图5 边缘(精拉断丝1000×)

图6 样品全貌(精拉断丝50×)

从精拉断丝的全面可以看出,材料存在心部偏析现象,材料心部、1/4 处和边缘组织对比也可以看出,材料心部和边缘马氏体比例差异明显。

从分析看,建议改进点:减轻偏析影响、减少马氏体,工艺从这方面进行改进。

2 改进措施

高线厂改造后一直到3月份生产的合金焊丝质量较好,采用原来工艺要求(见表2),用户反馈比改造前好,但4月份之后却发生较大变化,用户陆续反馈材料拉拔性能下降明显。在此期间,高线厂工艺未做任何改动。经详细对比,最大差异在出罩盖后的温度变化(见图7)。通过热模拟试验及对实际样品的对照分析,确认目前拉拔断丝的主要原因是出罩盖后,搭接点还有很高的余温(700 ℃),奥氏体在罩盖内尚未完全转变,出罩盖后快速冷却,产生过冷组织。

表2 改造前后吐丝温度、入罩盖温度、出罩盖温度对比℃

图7 罩盖后的温度差异

为解决客户交货问题,生产过程中采用低温终轧和低吐丝温度工艺生产一批ER69-4 材料。

本次试验工艺设定思路:参考前期其他客户反馈的类似拉拔断丝问题并进行分析,判断材料断丝原因是出罩盖温度过高,本次试验重点是控制好出罩盖温度。本次生产测温数据见表3。

表3 本次生产测温数据 ℃

本次试验结论:设定工艺对组织有改善,但头尾差异大(见图8 和图9)。

图8 头部1000×(1/4)

图9 尾部1000×(1/4)

通过对样品检验和几轮试验发现了不少问题,针对检验结果制定了以下工艺措施,以改善发现的问题(见表4)。

表4 针对检验结果制定的工艺措施

按照以上措施,高线厂分别进行了3 轮试验,重点对比验证加热温度、终轧温度、吐丝温度和辊道速度。通过以上多轮试验,目前已优选出最佳工艺(图10 和图11)。

图10 ER69-4 改进前

图11 ER69-4 改进后

通过多轮试验和总结,除了钢种的质量计划外,还额外增加了对焊丝钢生产的要求:

1)生产对入罩盖和出罩盖温度进行管控,建立台账,生产焊丝钢是每半小时测温一次并记录。

2)生产焊丝钢时,第一支钢调整好出罩盖温度后,再连续生产。确保工艺符合要求,重点关注出罩盖温度。

3)生产焊丝钢时,风冷线上所有风机不得吹到钢。

4)对已成熟的工艺进行固化,及时修改质量计划,并将试验工艺转化为工艺要点。

3 结论

通过对断裂样品的化学成分及组织特点的分析,通过改进现场工艺,使Ф5.5 mm 焊丝钢ER69-4组织得到改善,已满足用户使用。减轻偏析影响、减少马氏体,通过对加热温度、终轧温度、吐丝温度和辊道速度进行匹配与优化,对入罩盖和出罩盖温度进行管控,解决心部偏析,头尾差异,同圈差异问题,改进效果明显,满足用户使用。

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