APP下载

浅析30000立气柜工艺处理过程

2020-10-21潘威岑

科学与财富 2020年8期
关键词:气柜氢气压缩机

摘 要:介绍2019年6月至7月,车间30000立干式氣柜的首次工艺处理过程,为以后气柜的工艺处理提供了宝贵的经验。

关键词:气柜;氢气;压缩机;置换

气柜,用于贮存各种工业气体,同时也是用于平衡气体需用量的不均匀性的一种容器设备,从压力等级上分为低压气柜和高压气柜。

低压气柜分为湿式气柜和干式气柜,湿式气柜主要靠水封槽密封,干式气柜靠稀油或干油密封,瓦斯车间现用30000立气柜为干式气柜。

30000m3气柜2010年5月建设,2010年12月工程中交,由中油一建承建,华东院吉林分院负责设计。有效储存容量29206m3,吞吐能力不大于15000m3/h。

截止2019年,已连续运行9年,由于气柜内膜设计寿命为10年,为了保证气柜的安全运行,借助2019年大检修,公司决定更换气柜内膜。

一  气柜流程

各装置的低瓦气经各条低瓦支线汇聚到低瓦主线(直径1.2m),低瓦主线的去向分为两部分,一部分为火炬,此段管线只有事故状态下使用,另一部分进入气柜 ,气柜中的气体经一级压缩机抽出后,经压缩、脱硫之后再经过二级压缩机压缩,送至PSA装置回收其中的氢气。

气柜中的液相经重力差流入地下罐,地下罐满罐后可压至压缩机房后凝缩油罐。

二  工艺处理

1 原则

气柜切除,压缩机直接抽管网瓦斯,将气柜内的气体用氮气置换,气柜内氮气含量达到99%以上,同时,低瓦管网和压缩机系统保证正常运行。

2 切除流程

开气柜跨线阀阀1,关闭气柜入口阀阀2,关闭气柜出口阀阀3关闭气柜出口阀阀4.

3 氮气置换

切除气柜时,控制气柜高度在3米,经计算,气柜内含有瓦斯气3000立,气柜出口氮气线给氮气,系统充气柜,气柜高度达到20米,停氮气,车间停运压缩机,低瓦火炬点着,开气柜入口阀法2,气柜内气体放低瓦至火炬燃烧,气柜高度降至3米时,关闭气柜入口阀阀2停止火炬燃放,启运压缩机。

气柜出口氮气线给氮气,系统充气柜,气柜高度达到20米,停氮气,化验分析气柜内气体,其中氮气含量为81%,其余为碳氢化合物、氢气等其中,氢气含量为11%。

车间停运压缩机,低瓦火炬点着,开气柜入口阀法2,气柜内气体放低瓦至火炬燃烧,气柜高度降至3米时,关闭气柜入口阀阀2停止火炬燃放,启运压缩机,化验分析气柜内气体,其中氮气含量为91%,其余为碳氢化合物、氢气等,其中,氢气含量为8%。

气柜出口氮气线给氮气,系统充气柜,气柜高度达到20米,停氮气,化验分析气柜内气体,其中氮气含量为92%,,氢气含量为7%。

车间停运压缩机,低瓦火炬点着,开气柜入口阀法2,气柜内气体放低瓦至火炬燃烧,气柜高度降至3米时,关闭气柜入口阀阀2停止火炬燃放,启运压缩机重复以上步骤两次,但气柜中的气体始终含有5%左右的氢气。

4 氢气置换不净原因分析

氢气的密度较小,始终处于气柜的顶部,置换过程中,由于怕气柜浮船直接落地,因此气柜泄压至3米时,停止泄压,气柜入口管线在1-1.5米之间,1.5米-3米之间的氢气不易被置换出,导致置换不彻底。

5 再次置换

气柜出口氮气线给氮气,系统充气柜,气柜高度达到20米,停氮气,化验分析气柜内气体,其中氮气含量为94%,其余为碳氢化合物、氢气等,氢气含量为5%。

车间停运压缩机,低瓦火炬点着,开气柜入口阀法2,气柜内气体放低瓦至火炬燃烧,气柜高度降至1.0米时,关闭气柜入口阀阀2停止火炬燃放,启运压缩机。

气柜出口氮气线给氮气,系统充气柜,气柜高度达到20米,停氮气,化验分析气柜内气体,其中氮气含量为98%,,氢气含量为2%。

重复以上置换过程1次,气柜内氮气含量达到99%。

6 气柜底部水冲洗

气柜底部因常年使用,有较多的杂质,车间制订了水洗的步骤,共进行两次

首次气柜上水30吨,第二次上水18吨,水洗后的水进入地下罐,用罐车拉至动力进行处理。

7 气柜除臭

气柜除臭采用液相除臭,除臭剂与水的比例为1:3,,使用除臭剂约15吨,补水50吨,采样气柜侧面温度计临时接的上水口注入除臭剂和水。

配置好的除臭剂注入气柜后,改为除臭剂巡检流程进行除臭,气柜内的除臭溶液经地下线进入地下罐,此时地下罐满罐,地下罐出口接至除臭剂厂家临时循环泵,泵出口接至气柜侧面温度计临时上水口,形成闭路循环流程。

系统循环除臭14小时后,循环泵出口改至罐车,除臭剂运至动力处理。

8 拆人孔

气柜处理完毕,打开人孔后,在人孔处利用高压水枪向气柜的锅底喷射除臭剂0.5吨,效果较好,气柜没有异味,达到了处理的目的。

三  好的做法

1、气柜底部干净无污泥

气柜除臭前,系统共水洗两次,用水近50吨,共18小时。对系统进行了彻底的清洗,开人孔后气柜底部淤泥较少,气柜内污水较清。

2、系统除臭效果较好,打开人孔后,基本没有硫化氢味道。

除臭方案是经过车间技术人员、管理人员多次开会研究,并结合了除臭剂厂家在其它单位气柜除臭经验的基础上制定的,又经过分厂多位领导的研究,修改,最后形成了除臭方案,实践证明,除臭效果较好。

3、每次动作前,车间、分厂领导进行短暂讨论,保证了工艺处理工作的顺利进行。

4、运用部分高科技技术

在气柜水洗后,车间为了检查其内部水洗效果,利用内窥镜技术,利用温度计口,将内窥镜送入气柜内部,检查水洗效果,给下一步的工作指明了方向。

四  不足

1、氮气置换气柜过程中,氢气置换效果不理想,没有预先分析出氢气密度低,存在于气柜顶部,不利于置换,后将气柜高度降至1-1.5米,氢气才被置换完毕,影响了置换的时间。

2、上水速度慢。

气柜上水口为温度计口,直径为DN32,上水较慢,应选择DN50以上的上水口(如气柜排污口)。

3、退水时,原先是地下罐满罐后,地下罐切除,改为压液流程,向罐车压液,不连贯,后与罐车司机结合,改为利用罐车上的离心泵抽地下罐内液体,这样地下罐就不用单独切除。,原先没有想到此方法,影响了退液时间。

结束语

瓦斯车间气柜的工艺处理为炼化公司首次进行,当中有部分不足,也有较多的好的做法,但不管是不足还是好的做法,都给以后气柜的工艺处理提供了宝贵的经验,值得我们来学习。

参考文献:

车间操作规程,2019年1月1日,王东、王凤江、郑长有、潘威岑等编著;

猜你喜欢

气柜氢气压缩机
氢气气柜运行保障措施
BOG压缩机在小型LNG船舶上的应用
浅析特大型往复压缩机组的安装
压缩机组智能控制与节能增效
“倒拆法”在拆除储气罐(气柜)的应用
炼油厂节能减排储气柜设计及安装
一种用氢气还原制备石墨烯的方法
氢气对缺血再灌注损伤保护的可能机制
4M20型压缩机活塞改造
大型氢气隔膜压缩机的开发及应用