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氨冰机密封油系统跑油原因分析及处理

2020-10-12张晓晖

化肥设计 2020年4期
关键词:浮球缸体压缩机

张晓晖

(锦西天然气化工有限责任公司,辽宁 葫芦岛 125001)

锦西天然气化工有限责任公司(以下简称锦天化)是以天然气为原料的大型化肥企业,合成氨装置采用美国布朗工艺流程,设计产能为30万t/a。氨冰机100C3的作用是将合成冷冻系统闪蒸的气氨加压后,在循环水冷却下冷凝成液氨,为合成系统及分子筛入口前的各氨冷器提供冷量。

1 氨冰机密封油系统

锦天化氨冰机100C3是由沈鼓制造的EHNK 3MCL456型离心压缩机,单缸两段压缩。氨冰机100C3与驱动透平共用一套油系统,润滑油从油箱通过润滑油泵P34加压后,经过滤后分别送到控制油系统、润滑油系统和密封油系统。氨冰机100C3采用的是机械密封,与介质氨接触的污油经过污油捕集器及脱气槽处理后流回油箱,循环利用。到达机组两端机械密封腔室的密封油,大部分油经过衬套密封外侧随润滑油一起回到油箱,小部分流经端面密封之后进入污油捕集器V45A/B进行分离,通过浮球自动控制去往脱气槽,最后回到油箱,气体经过除雾器V56后送往压缩机一段回收利用。压缩机密封系统简图见图1。

图1 压缩机密封系统

因为压缩机的缸体压力低于密封油的最小操作压力,从二段入口引出一股缓冲气注入平衡气体管线,使腔室“E”受压,压缩机的出口气体经过迷宫密封“A”进入腔室“B”,与腔室“E”来的缓冲气一起通过平衡气体管线返回到压缩机入口,而少量密封油与腔室“E”来的缓冲气进入腔室“R”,腔室“R”与参考气管线相连,参考气的压力送给油压调节系统,通过PDCV625自力式调节阀控制密封油压力恒定地保持在高于密封油参考气0.3MPa的水平。

2 氨冰机密封油跑油现象

2020年2月3日,巡检时发现100C3污油捕集器V45A满液,通过液位计导淋排放后,液位仍无法控制,现场临时将高压端密封油进入V45A的污油切换到V45B单侧运行,此时油箱液位稍有下降,并补油2桶。2月4日,发现油箱液位仍缓慢下降,通过对油冷器、密封油压力调节阀检查,未发现外漏跑油部位。通过对后系统氨中油指标以及成品尿素发黄等现象的分析,判断是密封油系统跑油进入了压缩机缸体,并被压缩气体带入工艺系统。

3 密封油系统跑油原因分析

密封油主要有两种途径进入压缩机缸体:一是经污油回收系统返回到一段入口,二是从缸体密封处直接进入缸体。

3.1 机封损坏或机封辅助密封件磨损

机组长时间运行,机械密封等组件存在损坏、老化磨损等情况,将会导致污油回流量加大,影响污油捕集器处理能力,部分污油会通过机组轴端迷宫密封进入缸体内,造成密封油跑油事故。机械密封动静环损坏,其相应部位的振动值应该会出现异常,对比机组运行状况,有关运行参数一切正常。 因此,该原因可排除。

3.2 污油捕集器浮球回油针孔或出口油路堵塞

污油捕集器V45A/B液位调节是通过浮球控制针型阀的开关,实现污油的油气分离。当回油针型阀孔或出口油路堵塞,导致V45A/B满液后,污油从捕集器顶部的排气阀直接进入除雾器V56,从而返回压缩机一段入口,导致油进入缸体内部。

3.3 机组到V45A/B管路堵塞

压缩机污油回油管线到污油捕集器V45A/B的管线堵塞,会导致双迷宫系统的参考气腔室“R”内压力达到密封油的压力0.9MPa,使得密封油从腔室“R”经过迷宫密封进入环形腔室“E”中,并通过平衡气管线进入腔室“B”返回压缩机入口,进入机组缸体内。

4 采取的措施

根据以上分析,分别对污油捕集器V45A/B浮球回油针孔及出口油路、机组到V45A/B的管路进行检查。

4.1 污油捕集器浮球回油针孔及出口油路检查

结合现场发现,除雾器V56比正常情况下排油量增多,且高压端密封油回油管路温度较低,怀疑高压端污油捕集器V45A浮球针孔塞。将高压端与低压端密封油回油管线间的连通阀打开,隔离V45A,对V45A回油针孔进行解体检查,发现浮球已被油垢堵死(见图2)。清理浮球的同时,打开V45A气侧出口阀,发现出口管线畅通,排除出口管线堵塞的可能。V45A回装投用后,管线温度依然较低,跑油问题没有得到解决。

图2 浮球清理前后对比

4.2 高压端回油至V45A段管线检查

将高压端与低压端密封油回油管线间的连通阀打开时,发现V45A连通阀前段管路温度升高,但连通阀后段管路温度依然偏低。判断为连通阀后段到V45A入口管路堵塞(见图1虚框部分)。考虑到作业现场的安全,将V45A解体,出口安装假件,通过胶管引至室外油桶内。然后采用蒸汽加热及振动方法进行疏通,最终将管线内的油垢块排出。

管线疏通后,高压端机械密封污油捕集器V45A恢复投用,通过较长时间的运行观察,氨冰机运行稳定,机组油箱液位正常,没有再出现跑油现象。

5 结语

通过此次的故障在线处理,解决了氨冰机密封油系统跑油的问题,避免了一次装置停车检修,为装置的稳定运行创造了条件,并为该机组以后的运行维护和类似故障的分析处理积累了经验。

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