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AS市场某车型发动机高温故障分析

2020-09-10孙定煌

内燃机与配件 2020年9期
关键词:冷却液高温发动机

孙定煌

摘要:本文对某车型在海外市场发生发动机高温故障,造成发动机损坏车辆不能行使的问题进行分析,查明根本原因并给出相应的解决对策,消除不良影响。

关键词:发动机;高温;冷却液;副水箱总成;开启压力

1  背景

关于AS市场反馈发动机高温的问题,公司成立了专项攻关小组,对故障展开调查和分析,进行了多轮次的整改(整改过程另有报告,本文不做详细阐述,只是进行总结性的回顾):

1.1 整改履历

1.2 小结

①加注设备、副水箱配合尺寸、风扇控制模块、压力盖结构优化措施实施后,故障率从2.36%,降低到0.51%,削减了78%,说明整改有效,短里程故障得到有效的遏制。

②2018年2月,120kPa副水箱压力盖子和ECU数据优化(优化发动机冷却液温度策略)切换后,故障率由0.51%,降至0.30%,削減41%,说明整改有效果。

③经过5轮次的整改,发动机高温故障从整改前的2.36%降低至0.30%,下降了87%,整改效果明显,但未能彻底消除故障。跟踪18下半年至19年3月的故障情况,累计发生10例高温故障反馈,通过统计分析,发现故障发生的里程变长,平均故障里程为35048km(整改前平均故障里程为8142km),最长故障里程76549km。

发动机发生高温故障,会点亮组合仪表上高温故障指示灯,警示驾驶员车辆需检查维修,如果驾驶员及时停车报修,就不会造成发动机损坏,但是如果驾驶员不注意,继续行驶,会使发动机直接报废或者大修,导致客户抱怨非常大。

2  再次调查

为了分析是否还有其他未知的故障原因导致发动机高温,再次到达AS市场进行现场调查。

①调查31台正常无故障的车辆(平均里程3.1万km),检查确认副水箱冷却液的情况(液位/颜色),结果如图2。

小结:

1)35%的车辆冷却液颜正常,其余65%的车辆冷却液异常,不符合要求。

2)9%车辆缺少冷却液,23%的车辆冷却液超上限且颜色异常,说明在车辆使用过程中,存在冷却液减少的情况,且客户没有按要求正确补充冷却液。

②现场调查,发现车辆普遍存在一个现象,即在发动机仓内,靠近副水箱通气管下方的挡泥板上,均发现有水流的痕迹,94%的车辆都有这个现象,如图4。

而这个位置刚好对应副水箱上的通气管的下方,分析是发动机冷却液从通气管向外溢出造成。

现场排查过的高温故障车辆,也都有这个现象,如图5,只不过相比之下,高温故障车辆的痕迹要严重得多。

小结:根据这个现象,确认车辆存在使用过程中冷却液因温度过高压力增大而溢出的情况,如果没有及时补充冷却液,发动机将因缺水造成冷却不良,导致高温故障的发生。

③更换31台车中的4台车辆的副水箱总成,测量副水箱总成盖子的开启压力(标准120±14.7kPa),如表1。

小结:

1)使用后副水箱总成压力盖开启压力失效或偏低。

2)副水箱总成盖压力失效,可能是有水垢或其他异物使盖子空气阀关闭不严导致,与使用的冷却液有关,将盖子清洗后测量,开启压力为60kPa-90kPa,压力不合格,盖子使用后压力衰减非常明显。

④为了验证开启压力偏小的现象,更换5台正常车辆的副水箱总成,分别与标准工装(压力盖出厂开启压力检测工装)和副水箱本体配合,测量盖子的开启压力(单位:kPa),如表2。

小结:盖子本身的开启压力(在标准工装上测量)没有问题,但是盖与副水箱原状态测量,压力达不到要求(衰减约30kPa),说明副水箱总成在使用后的保压性能不能满足要求。

⑤调查结论:

1)AS车辆的冷却液普遍都有异常,说明客户没有按要求使用冷却液,存在加水的现象,加水会降低冷却液的沸点,增加发动机高温的风险。

2)副水箱总成在使用后副水箱盖开启压力失效或衰减,在没有压力或压力低的情况下,降低了冷却液的沸点,AS又是高原地带,副水箱的保压性能下降,就会降低冷却液的沸点,容易导致发动机高温故障的发生。

3  原因分析及整改对策

3.1 原因分析

通过调查确认,副水箱保压性能失效,使用过程中冷却液减少,是造成发动机高温故障的主要原因,因此对副水箱总成开启压力不良原因进行分析。

发动机冷却系统由散热器、电子风扇、副水箱总成等部件组成。其功能是对发动机进行强制冷却,保证发动机能始终处于最适宜的温度状态下工作,以获得较高的动力性、经济性及可靠性。

副水箱一般分溢流式和膨胀式两种:

①溢流式副水箱:压力阀不在副水箱上(一般在散热器上),当冷却系统内压力过大时压力阀被顶开,冷却液流向副水箱以释放压力;冷却系统内压力过小时形成负压,将副水箱内的冷却液吸回散热器内。

②膨胀式副水箱:压力阀在副水箱上,当系统压力过大时压力阀被顶开,膨胀的水蒸气通过排水管流向外部以释放压力。

本车型发动机冷却系统为闭式强制水冷系统,结构示意图如图6。

冷却液的加注口设在副水箱总成上,通过副水箱总成上的压力盖调整冷却系统内部的压力,副水箱总成属于膨胀式副水箱,也叫做膨胀水壶。

膨胀水壶本体和盖的结构及配合关系如图7。

靠盖子的橡胶垫与副水箱口密封,通过扣压安装方式建立压力。在AS调查过程中还发现,个别车辆的副水箱壶口变形,盖子丢失,分析怀疑是高温使副水箱产生变形导致。

研究副水箱总成的图纸、技术标准及试验标准,发现标准要求较低,如开启压力,仅对压力盖单体的开启压力有要求,但是对盖子和本体配合后即副水箱总成的开启压力没有要求,且密封性能要求也很低,这不符合膨胀水壶的技术条件要求。

为了进一步验证,把副水箱总成按照膨胀水壶的技术标准进行高温恒压试验,实际试验1小时后,就已经观察到副水箱本体已经鼓起变形,壶口变形(椭圆),如图8,实测气密性不合格,不符合膨胀水壶的标准要求。

经试验验证,在用的副水箱总成是按照溢流式水箱的标准设计,也就是说副水箱总成是按溢流式水箱的标准设计,但是作为膨胀水壶的功能使用。

由于膨胀水壶在工作中要参与冷却系统的循环,承受高温、高压的作用,对使用条件的要求远高于溢流式水箱,因此,设计标准的偏低,使用中副水箱总成有可能高温变形、橡胶老化、壶口变形等因素的影响,造成冷却系统保压性能不稳定,达不到使用技术要求,表2数据就是最好的证明,加之AS又是属于高原地区(平均海拔1600m),且AS客户开车的习惯比较粗暴,又不按要求使用正规的冷却液,在这些因素的综合作用下,使得个别车辆发生发动机高温的故障。

3.2 整改措施

按照膨胀水箱总成的标准重新对副水箱总成进行设计变更,提高材料等级及试验标准,同时提高副水箱盖的开启压力到140kPa(经过评估和验证,140kPa这个压力对整车冷却系统的零部件性能及可靠性能没有影响,可行,评估过程在此不展开论述),以便提高冷却液的沸点,更好地适应AS高原气候。

新状态副水箱总成其结构原理图如图9,盖子和本体为螺纹连接,密封靠盖子的“O型圈”与壶口过盈配合密封,压力由盖子上的阀门建立,保压性能稳定可靠。

3.3 整改效果验证

①热浸工况对比验证:整改前和整改后的副水箱总成分别装在2台试验车上(SS-1921车装整改前的副水箱,SS-1920车装整改后副水箱),在AS进行热浸工况试验(模拟AS使用恶劣的工况),观察副水箱总成中冷却液的液位变化,对比确认整改效果。

1)整改前的副水箱总成在试验过程中冷却液液面逐渐上升,直到涨满整个副水箱总成,最终冷却液从通气管处溢出,如图10。

2)整改后的副水箱总成在试验过程中,液面始终保持在正常的位置不变,冷却液无益处现象,如图11。

②实车验证:整改后的副水箱总成,更换在AS市场故障车辆上进行跟踪确认,截止发稿时,最长里程行驶了约8万公里,冷却液没有减少,没有再发生高温的故障。

通过热浸工况试验对比验证以及装车实车验证,效果良好,整改有效。

4  总结

投放AS市场的车型在国内早已量产多年,没有发生过类似AS市场的高温故障。因此AS发生故障后,没有经验可借鉴,在调查分析的過程中没有从副水箱总成的结构方向去考虑,致使前5轮整改都没有对其进行改善,经过不断地总结和积累,最终从根本上解决了问题。希望通过此次故障的分析,对公司投入海外市场的其他车型起到借鉴作用,避免犯经验主义错误,只有经过在当地进行充分的适应性试验验证,才能避免问题的发生。

参考文献:

[1]关文达.汽车构造[M].四版.机械工业出版社,2016.

[2]企业标准,膨胀水壶技术条件.

[3]丰加兵.浅谈康明斯KAT38-C发动机高温原因及解决办法[J].内燃机与配件,2019(10):42-43.

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