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孤岛油田污水管网清垢解堵工艺应用

2019-03-21高生伟徐婧文王恒强初伟许浩伟张锡波

油气田地面工程 2019年2期
关键词:堵塞物外输悬浮物

高生伟 徐婧文 王恒强 初伟 许浩伟 张锡波

1中石化胜利油田分公司孤岛采油厂

2中南大学材料学院

3胜利油田胜利化工有限责任公司

孤岛油田在多年的注聚、热采开发过程中,由于聚合物、硫化氢、二氧化碳、溶解氧及细菌等多种成分综合作用,管线出现严重的腐蚀、结垢,造成污水管线堵塞,使联合站处理后的污水在注水系统中水质不稳定。孤岛采油厂污水支干线共269条,累计长度216 km,平均压力损失0.74 MPa/km。结合采油厂水质化验情况,30条检测线水质合格率仅为43.3%,有17条检测线水质检测不合格。沿程水质污染是污水管线堵塞的主要因素之一,堵塞导致污水外输管线压力升高,压降损失增大[1],这些问题给油田的开发带来困难。

目前常用的管线清垢解堵方法主要分为化学法和物理法两大类。化学法常常是采用强酸对堵塞管线进行清洗,具有速度快、清洗效果好的优点[2],但同时易造成管线穿孔,产生硫化氢等危害气体。物理法一是采用高压水射流,对管道内表面污垢进行高压水射流剥离清洗,具有速度快、施工复杂的特点;物理法二是采用物理投球方法,具有清洗效果好,但操作繁琐,需要多处开孔的特点。

1 污水管线堵塞物分析

将管线结垢进行人工分层,分为管芯结垢和管壁结垢(图1)。垢样烘干状态如图2所示,发现结垢物中有机成分较高,无机成分低(表1)。

从污水管线堵塞物组分分析可以看出:管壁堵塞物除去水分和油后,固体堵塞物以酸可溶物为主,堵塞物主要包括铁锈、碳酸盐类,堵塞物较松散;管芯堵塞物在除油烘干后呈黑色,且结垢酸溶过程中产生较大刺鼻的硫化氢气味,表明结垢物中含有由SRB菌代谢产物反应产生的硫化亚铁(表2、表3)。

图1 管线结垢Fig.1 Pipeline scale

图2 垢样烘干状态Fig.2 Over-dried state of scale samples

表1 堵塞物组分的质量分数Tab.1 Analysis of blockage composition %

表2 污水水质及结垢趋势分析Tab.2 Analysis of sewage water quality and scaling trend

表3 各污水站外输污水含油、悬浮物、聚合物含量Tab.3 Contents of oil,suspended solids and polymers in sewage stations

结垢原因分析:

(1)Ca2+、Mg2+对管线结垢堵塞影响分析(表2)。各污水站矿化度在6 000 mg/L左右,水样有一定的结垢趋势,但Mg2+、Ca2+浓度不高,因此碳酸钙、碳酸镁型垢不多。在水温45℃左右时有轻微结垢趋势[3],结垢现象不明显。

(2)外输污水含油及悬浮物、含聚合物对管线结垢堵塞影响(表3)。外输污水中含有悬浮物,在注水过程中受压力、流速、管线损耗等因素影响[4],悬浮物聚集沉降,易在管壁附着造成管线结垢堵塞,而外输污水中含油更有利于悬浮物的聚集沉积,含油和悬浮物加重了堵塞物的聚集[5]。污水含聚合物促进油滴、悬浮物等吸附聚集堵塞,残余聚合物会与水中的微小油滴、悬浮物、碳酸盐(FeCO3、CaCO3)、结垢产物聚集,吸附沉积在管壁,形成堵塞[6],而且残余聚合物多为阴离子聚合物,易与部分阳离子型水处理剂反应,降低处理剂作用,产生絮凝沉淀物。

(3)外输污水细菌含量及腐蚀速率影响分析(表4)。对各联合站外输污水中SRB菌、TGB菌及铁细菌进行全检测,发现细菌含量高,细菌在沿程代谢产生大量代谢产物,细菌代谢产物不仅加重了对金属的腐蚀[7],而且代谢产物硫化亚铁还能导致管线及地层堵塞、水质变差等。

表4 外输污水细菌含量检测Tab.4 Detection of bacterial content in sewage transportation

从以上分析可知,一方面污水中聚合物含量高,阴离子HPAM与加入药剂反应生成分子聚集体,与水相中油滴、悬浮物及细菌代谢产物聚成絮团,在管壁不断沉积堵塞污水管网;另一方面腐蚀、细菌造成水中不稳定物质铁离子、硫化物等含量增加,不稳定物质生成沉淀进一步影响水质稳定性,同时管道及构筑物中的腐蚀产物和结垢也造成了系统堵塞。

2 清垢解堵剂配方优化

部分管线堵塞物中硫化物含量偏高,常规清垢解堵剂易产生硫化氢气体,现场施工存在安全隐患[8]。针对现场污水管线中的堵塞物,优选反应温和的有机酸复配渗透剂、清洗剂、缓蚀剂、起泡剂形成新型化学清垢解堵剂配方(表5)。

表5 新型化学清垢解堵剂配方Tab.5 New formulation of chemical scale removal and plugging agent

清垢解堵剂配方主要是针对以油泥、聚合物堵塞为主的堵塞物,以软化剥离、携带结垢堵塞物为主,除垢反应温和,能够快速清洗油泥,软化硬垢。室内选取堵塞严重的孤五联—孤南注污水管线结垢堵塞物进行清垢解堵评价。

实验条件:室温,100 g药剂+100 g垢,反应时间2 h。

室内对结垢进行溶垢实验,反应温和,处理2 h后油污基本溶解,残留物为少量无机垢,可分散软化排出[9],溶垢率达93%。

为验证清垢解堵剂对管线的腐蚀性,按照石油天然气行业标准SY/T 5405—1996《酸化作用缓蚀剂性能试验方法及评价指标》,采用试片矢量法,在常压和60℃时将A3试片放入按照质量比1∶3稀释的清垢解堵剂溶液中,至预定反应时间后取出,清洗、干燥后称重,测得其腐蚀速率为0.015g/(m2·h),远小于指标要求8 g/(m2·h)。新型清垢解堵剂清洗过程中未产生硫化氢等有毒有害气体,符合管线安全施工作业条件,可以实施在线清洗,不影响现场平稳生产。

3 污水管线清垢解堵试验

针对部分联合站的污水外输管线堵塞严重、压力高、外输量下降,严重影响注水系统平稳生产的问题,选取堵塞严重的孤五联—孤南注污水外输管线开展清垢解堵试验。试验中通过离心泵将新型清垢解堵剂分段泵入处理管线,药剂充分反应后恢复污水外输去除管线堵塞物,反应物回收至废液罐沉降处理[10]。

孤五联—孤南注污水外输管线规格为0.35 m×2.0 km,其外输污水量为16 000 m3/d,污水外输管线采用“一用一备”模式运行,根据现场需求配备新型清垢解堵剂18 t,用污水稀释至100 m3,利用离心泵分三段塞将80 m3清垢解堵剂泵入污水管线,反应3 h后再注入20 m3清垢解堵剂,后恢复污水外输。

孤五联—孤南注污水管线恢复污水外输后,在外输污水压力0.42 MPa的条件下,外输水流量从360 m3/h增加到550 m3/h,增加53%,恢复至投产初期流量的90%以上,达到了施工设计要求。

4 结束语

(1)通过对管线结垢堵塞物组分和管线结垢堵塞原因进行分析,一方面污水中聚合物含量高,与油滴、悬浮物及细菌代谢产物在管壁不断沉积沉淀堵塞污水管线;另一方面腐蚀、细菌造成不稳定物质生成,同时管道及构筑物中的腐蚀产物和结垢也造成系统堵塞。

(2)通过结垢成分分析,优选反应温和的有机酸进行复配,优化配方形成一套新型化学清垢解堵剂体系,能够快速清洗油泥,软化硬垢,清洗效率达到90%以上。选取堵塞严重的孤五联—孤南注污水外输管线开展现场试验,解堵效果显著,有广阔的推广应用价值。

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