APP下载

热电公司节能降耗措施及成效

2018-02-20吴安顺

现代工业经济和信息化 2018年14期
关键词:双机节能降耗供热

吴安顺

(福建省鸿山热电有限责任公司, 福建 泉州 362712)

1 管理多举措,促进节能降耗

各部门按公司节能管理制度要求,持续有效开展节能降耗工作,对生产系统进行全面普查分析,优化了运行方式,提高机组经济运行水平。开展了不同负荷、最大供热量试验,优化了机组供热流量对应的负荷上下限,确定了机组在不同负荷下的最佳运行工况曲线;根据季节和机组运行方式的不同,合理安排循环水泵等辅机运行方式;力争采用双机供热方式,保证机组在经济负荷工况下运行,减小供热蝶阀节流损失,提高机组热效率;优化电除尘运行,减小整流变电流,降低电耗;优化脱硫供浆运行方式,调整为单台供浆泵运行方式,降低厂用电;优化调整灰库气化风机运行方式,改造为单台气化风机运行方式,降低厂用电;优化吹灰系统试验与运行;科学配煤掺烧,力促降本增效。运行人员坚持开展值间指标竞赛,定期召开经济分析会及优化运行分析会,不断增强运行人员降低机组耗差的积极性,提升机组运行经济性。

2 检修统筹安排,机组长期可靠运行

机组检修工作是公司每年的一项重点工作,检修质量好坏关系到机组的安全稳定运行。公司每次检修都坚持早谋划、早布置,检修期间定期召检修协调会,组织安全学习、检修进度盘点,部署下阶段检修项目。特别对锅炉“四管防磨防爆”问题,每次逢停必查,将锅炉可能存在的四管问题做到早检查、早发现、早处理,为机组长期安全运行奠定基础,也为公司节能降耗提供可靠基础。公司连续安全稳定运行实现2 600天,其中2号锅炉更是取得连续安全运行300天无“四管”泄漏的好成绩。

3 科技创新节能减排成效

科学技术是生产力,更是节能减排的助推力,以科学技术的进步致力于节能降耗,是公司多年来的一贯主张。作为全国首台超临界600 MW供热机组,从规划设计开始就高度重视科技创新,在机组上大胆采用低压大流量供热和大管径直埋技术,使机组热效率较纯凝机组大幅提高。机组投入运行后,我公司积极响应国家节能减排号召,在节能减排设施改造方面加大资金和技术投入。

3.1 低压热用户拓展和双机供热改造

1)技术原理或工艺特点。供热机组,在非供热期间需按纯凝汽工况运行,即原则上按同功率凝汽机组设计,同时满足供热的全部结构、强度、热力系统、控制等要求。在供热工况下发电不足额定功率,在额定或最大抽汽量下,电功率约降至0.75~0.8倍的额定值。这种设计最大优点是设备利用高,非供热的时间内机组效率高。以抽汽为例,抽汽口设置在中压排汽口,故中压末级强度设计直接影响供热机组的安全性与运行灵活性;该级强度工况(发生在最大流量、最低抽汽压力供热工况下)功率是凝汽工况的2倍多,为此在强度设计上必须特殊考虑,把该级动叶片设计成大刚度、高强度叶片,满足背压(即抽口压力)在0.3~1.2 MPa范围内大幅度变动的强度要求。机组投产后,公司大范围开展供热用户拓展,将供热半径逐步扩大,并对双机供热的供热母管中间联络门(含旁路门)、南北线供热电动门、1号机LCV阀阀杆等设备进行重新选型改造,解决了两台机组电负荷变化时,机组间供热的中间联络门打开引起供热压力变化,进而导致双机供热发生抢汽的现象。双机供热改造完成后,机组对外供热灵活性、可靠性进一步提高,机组可以实现常年对外供热,供热量也大幅上升,公司热电比已超60%,福建经信委也对公司进行热电联产机组认定,以热定电的政策得到落实。

2)节能效果。近三年来全国600 MW超临界机组最低供电标煤耗为290 g/(kW·h),1 000 MW超超临界机组最低供电标煤耗为272.6 g/(kW·h)。公司600 MW超临界抽凝供热发电机组在供热500 t/h工况下,供电煤耗为264.46 g/(kW·h),大大领先于全国先进水平。

3.2 中温中压蒸汽改造

1)技术原理或工艺特点。2013年公司启动中压蒸汽改造工程,2014年6月实现对外供汽。通过逐步替代导热油炉,工业区内可完全拆除83根小烟囱,进一步促进区域污染物排放。机组中压蒸汽供热改造及配套热网管道设计及建设,节能降耗,发挥企业社会责任,提高石狮沿海环保水平。机组中压蒸汽供热改造及配套热网管道设计及建设,将进一步提高机组效率,降低机组热耗。

2)节能效果。中压供热项目实施后,公司两台机组全年发电量60亿kWh,根据华北电力设计院所出具的《福建石狮鸿山热电厂中压蒸汽供热改造工程可行性研究报告》,理论发电标煤耗可减少约8 g/kWh,年总共可节约标煤约4.8万t,每吨标煤价按525元计算,全年可提高利润2 520万元,社会效益和经济效益巨大。至2014年底,替代企业导热油炉75台,实际完全拆除49座小烟囱。根据石狮市环保局统计数据表明,年减排SO2排放1995 t、NOx排放 521 t,烟尘排放 1 032 t。

3.3 1号、2号机组汽机汽封改造

1)技术原理或工艺特点。对机组汽轮机叶顶汽封进行改造,减小汽轮机隔板轴封、端部轴封、过桥轴封的间隙和消除部分疏水阀的内漏,减少蒸汽的泄漏,提高汽轮机的效率。

2)节能效果。1号、2号汽轮机经叶顶汽封改造后,高中压缸效率有较明显提高,机组经济性提高显著,低压缸效率也明显提高,经福建中试所电力调整试验有限公司对1号、2号汽轮机性能试验测试经过改造前后的结果对比,1号机组汽轮机600 MW纯凝工况下试验热耗比改造前热耗降低了61 kJ/kWh,2号机组试验热耗率降低了150 kJ/kWh。

4 结语

公司虽然在节能减排上取得一些成绩,但近几年随着经济转型升级及国内电力装机容量过剩,特别是火电机组利用小时数大幅下降,机组只有通过不断改造升级,采取切实可行的节能降耗、提质增效措施,才不会被市场所淘汰。公司现已响应国家号召,完成超低排放改造,配合超低排放将电除尘全部改为高频电源,增加低低温省煤器及引增合一改造。同时将进一步调研、分析,吸取国内其他机组节能技改的先进经验,进一步降耗挖潜,降低机组的能耗水平。

猜你喜欢

双机节能降耗供热
近期实施的供热国家标准
供热一级管网水力计算及分析
浅谈直埋供热管道施工工艺
双机、双桨轴系下水前的安装工艺
氯碱装置节能降耗措施的探讨
双机牵引ZDJ9道岔不同步问题的处理
Loader轴在双机桁架机械手上的应用
提升节能降耗增效之工艺改造和技术应用
i-StARS起停系统技术节能降耗
施耐德:以PlantStruxureTM PES助力节能降耗