APP下载

降低1000 MW机组空气预热器差压

2018-01-16张栋栋

设备管理与维修 2018年1期
关键词:高硫煤差压吹灰

张栋栋

(华电国际电力股份有限公司邹县发电厂,山东邹城 273500)

0 引言

百万机组脱硝采用SCR(Selective Catalytic Reduction,选择性催化还原)脱硝装置,以液氨作为还原剂,当喷氨量增大,氮逃逸率上升,加剧了空气预热器堵灰,尤其燃用高硫煤期间,空气预热器堵塞严重,在满负荷时空气预热器差压由前期1.05 kPa增加到1.52 kPa。差压增大给锅炉安全运行等带来极大不良影响。空气预热器在正常运行时应保证烟气侧差压在正常范围,若空气预热堵塞引起炉膛负压波动增大,同时空气预热器烟气侧、一二次风侧的进出口差压增加,堵塞严重时,空气预热器漏风量增大,两侧排烟温度偏差明显增大,锅炉排烟损失增加。同时送引风机、一次风机电流均有所增加。风机电耗明显增加,甚至导致风机失速等严重问题。

1 现状调查

空气预热器差压在前期运行期间较平稳,满负荷时稳定在1.1 kPa,自2015年11月后,空气预热器差压开始增大,尤其是在机组超净排放改造后,空气预热器压差增大明显,给机组的安全稳定运行带来隐患。

2 空气预热器差压高原因分析

2.1 燃煤掺配掺烧

脱硝催化剂中的活性成分五氧化二钒在催化降解NOx过程中,也会对二氧化硫的氧化起一定催化作用,若燃用高硫煤,二氧化硫转化率也越高,烟气酸露点温度随之升高,且氧化生成的三氧化硫与逃逸氨生成的硫酸氢铵量也大大增加,空气预热器的酸腐蚀和堵灰风险就越大。锅炉在正常运行控制掺配掺烧两台磨煤机高硫煤时,锅炉空气预热器差压在1.33 kPa,而掺配掺烧三台磨煤机高硫煤后,A,B侧空气预热器差压均有所升高,且B侧空气预热器差压达到1.5 kPa。从表1可以看出,高硫煤的掺烧比例,对空气预热器差压影响明显,故掺烧比例为要因。

表1 不同掺配情况空气预热器差压

2.2 喷氨量过大

对比历史数据,负荷相同的情况下,在空气预热器差压较低时,喷氨量相对较低,而空气预热器差压升高后,发现喷氨量增大明显,见如表2(负荷1000 MW)。从表2中数据可以看出,当喷氨量大时空气预热器差压明显增加,喷氨量对空气预热器差压影响显著,所以喷氨量大亦为要因。

表2 不同喷氨量空气预热器差压

2.3 调门特性差

因调门调节逻辑设计为每次调节出口NOx设定值为±4,调门调节幅度大,易造成喷氨量过大或过小。喷氨量的不均匀,有可能造成喷氨量大,空气预热器差压增大,但在运行人员及时调整的情况下,会大大降低调门特性差所带来的影响,故为非要因。

2.4 仪表指示不准

仪表包括空气预热器差压仪表与脱硫、脱硝出口NOx仪表,跟据空气预热器差压变化趋势,判断仪表指示是否准确,若不准确及时联系热工吹扫,便可消除;而脱硫、脱硝出口NOx仪表指示偏差较大时,易造成喷氨量过大致使空气预热器差压增大,当脱硝与脱硫出口NOx仪表偏差大时,及时联系检修吹扫测点便可消除,故为非要因。

2.5 空气预热器冷端温度过低

气温低且低负荷时炉排烟温度低,空气预热器冷端综合温度低于设计值。硫酸氢铵在该温度范围内为液态,温度越低黏性越大,与烟气中的飞灰粒子相结合,烟气流在空气预热器波纹蓄热元件上逐渐沉积,形成了粘结性极强的融盐状积灰,造成空气预热器堵塞。调取历史曲线得出,在空气预热器出口温度低于设计值时,空气预热器差压增大明显,故该因素为要因。

2.6 吹灰影响

在机组高负荷,空气预热器差压处于较高水平时,正常吹灰效果较差,但通过及时改变吹灰方式,增加空气预热器吹灰频率等,可以在一定程度上保证吹灰效果,故该因素为非要因。

2.7 脱硝出口NOx反吹时间过长

脱硝出口NOx反吹后,NOx浓度保持时间过长,而脱硫出口NOx数值反应滞后,这段时间对两侧出口进行盲调,很容易造成喷氨量过大或过小,增加空气预热器差压增大的概率。但在反吹的8 min内一般入口NOx数值变化不大,故为非要因。

2.8 人员操作问题

百万机组SCR设备运行时间已经很久,运行人员对相关系统已非常熟悉,部门、班组对相关系统会进行定期培训,并在培训后进行考试检验培训效果。根据多次培训成绩来看,人员的相关知识技术水平可以达到系统运行要求,故该要素为非要因。

3 主要对策

3.1 减少高硫煤掺烧量

尽可能地减小高硫煤掺烧量,使入炉煤硫份维持较低水平;将入炉高硫煤由目前3台方式改为掺烧2台,减负荷优先停运掺烧高硫煤的制粉系统。

3.2 减少喷氨量。

在保证脱硫出口NOx不超标的情况下,尽量提高脱硝出口NOx设定值,减少喷氨量。8#炉要求脱硝出口每小时均值在(40~50)mg/m3,7#炉要求脱硝出口小时均值在(75~100)mg/m3。若脱硝和脱硫出口NOx偏差大(7#炉偏差控制在10 kg/h以内,8#炉偏差控制在5 kg/h以内),做好记录联系化检队处理。特别是出现脱硝出口NOx指示低而脱硫出口NOx指示高时联系化检队校表,防止脱硝喷氨过量。

3.3 通过暖风器提高空气预热器冷端温度

投运暖风器,尽量提高暖风器出口温度,7#炉控制在≥30℃,暖风器压力<0.25 MPa;8#炉控制在≥35℃,暖风器压力<0.4 MPa(暂定,根据空气预热器差压发展情况和出口风温情况)。每班检查一次送风机出口风道是否有积水现象。

4 经济效益

通过使空气预热器差压维持在正常水平,可避免因空气预热器堵灰造成的机组停机,进而减少因机组启停机而造成的经济损失。减少了氨的使用量,机组运行经济指标提高。避免因空气预热器堵灰造成的风机出力增大,风机电耗降低。

5 结论

有效解决空气预热器差压高的问题,机组的安全经济性得到提升。遏制了空气预热器堵灰事故,可保证机组稳定运行。

[1]李丰泉,马骏,赵智勇.机组锅炉升级改造后的经济性分析[J].电站系统工程,2017(5):89-90.

[2]白玉峰,孙伟鹏,江永.1000 MW机组锅炉氧量自适应预测控制模型研究[J].发电设备,2017(5):45-46.

[3]钱刚.125万千瓦机组锅炉调试要点分析[J].内燃机与配件,2017(15):56-57.

[4]王月明,牟春华,姚明宇,等.二次再热技术发展与应用现状[J].热力发电,2017(8):79-80.

[5]高景辉,王林,杨博,等.国内首台二次再热机组锅炉混合吹管实践及优化[J]. 热力发电,2017(8):125-126.

猜你喜欢

高硫煤差压吹灰
基于吹灰器敏感性分析的电站锅炉吹灰策略优化
一种高硫煤做燃料回收废硫酸的方法
CO2抑制高硫煤自燃的实验研究
1060t/hCFB锅炉吹灰汽源节能技改及分析
EJA智能差压变送器的调校分析
浅谈差压变送器的校验在应用中的几个问题
基于干法分选的贵州高硫煤脱硫提质试验研究
差压铸造机进出气管道防铝液堵塞装置
电极夹头自动吹灰系统介绍
锅炉吹灰器PLC控制系统改DCS控制系统