APP下载

尿素装置蒸发系统联产改造总结

2017-10-18

河南化工 2017年9期
关键词:造粒尿液尿素

(河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 , 河南 开封 475000)

•生产与实践•

尿素装置蒸发系统联产改造总结

张帅,霍睿

(河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 , 河南 开封 475000)

将C套尿素装置尿液改造分流至两套中颗粒尿素尿液槽,满足中颗粒蒸发高负荷运行,降低中颗粒尿素产品缩二脲含量,并使尿素硝铵装置满负荷生产,进而增加C套装置高压运行负荷,提高整体效益。

尿液槽 ; 尿液浓度 ; 联通 ; 缩二脲含量高

河南晋开化工投资控股集团有限责任公司3套年产40万t尿素装置均采用二氧化碳汽提法,C套装置是大颗粒尿素装置,采用荷兰荷丰技术公司的大颗粒造粒技术,A套、B套装置为中颗粒尿素装置,共用一个直径为25 m的造粒塔。装置运行期间,在蒸发造粒工段出现问题,2013年又新上一套年产45万t尿素硝铵溶液(UAN)装置,蒸发工段尿液更加难以平衡,通过分析改造,消除了不稳定因素,使装置运行稳定,产品质量得到提升。

1 装置运行现存问题

1.1C套装置尿液量不平衡

尿液槽内有隔板,分为大小两个槽,外部有联通阀联通。尿液经过闪蒸后进入尿液槽小槽,控制小槽液位≤5%,以减少停留时间。大颗粒工序设有尾气洗涤器,将尾气中的尿素粉尘洗涤吸收,保证尾气排放颗粒物达标。洗涤液的尿素浓度达到40%~45%后,排出一部分进入回收槽,再补充一部分脱盐水。正常生产时,回收槽内稀尿液通过回收泵送入尿液槽大槽,通过联通阀进入小槽。混合后尿液浓度为69%,加上高压合成系统的尿液量,进入尿液槽的量达到83 m3/h,大颗粒的8组喷头全部运行也难以消化如此大量的尿液,造成尿液槽液位缓慢上涨。为平衡尿液槽液位,高压系统被迫减负荷运行。

1.2大颗粒装置运行周期短

大颗粒造粒工艺设计为:尿液槽内71%的尿素经尿液泵送入一段蒸发加热器加热至126 ℃,出一段蒸发分离器后浓度为95%尿素溶液进熔融泵,进泵前加入适量甲醛,熔融泵加压送至大颗粒造粒室造粒,造粒室内共有8组喷头,每组9~10个喷头,在雾化风和流化风作用下溶液从喷头喷出形成小液滴,与晶种接触黏连,形成颗粒。因为只有一段蒸发器,大颗粒产品质量缩二脲基本保持在0.9%以下,每月优等品率在90%以上,一等品率达到100%,但装置运行中,喷头压力、造粒室料位、返料比等指标直接影响到造粒的好坏,工艺指标控制好,造粒室内粉尘产生少,工艺指标波动大,造粒室内粉尘量大,造粒室内粉尘虽然有引风机将其带走,但仍有部分粉尘在造粒室四壁和顶部聚集,在高温环境下形成粉块。长时间运行,粉块会掉落到底部造粒喷头上,造成局部喷头堵塞,喷出来的溶液不能被雾化,而是直接流出来结晶,形成“坐床”。如果不处理,“坐床”面积会越来越大,最后造粒室的喷头全部结晶,系统被迫停车。大颗粒装置自开车以来短则半个月,长则一个月就会出现喷头堵塞,造粒室出料带块,装置运行周期缩短。一旦停车检修,少则24 h,多则36 h。

1.3中颗粒产品缩二脲含量高

原设计装置满负荷时进入尿液槽的尿液量为68 m3/h,产固体尿素为55 t/h。高压系统满负荷运行时,不论是单套还是双套运行,成品缩二脲含量仍然为1.15%~1.2%。每月统计中颗粒产品质量优等品率为0,一等品率≤5%,在合格品中,90%都是因为缩二脲含量超标。为此,从温度控制和停留时间去调节指标,但效果不佳。虽然一等品率有所提高,但仍未超过10%,产品质量达不到一等品,市场竞争力低,造成销售压力大,产品价格偏低,与周边企业相比,每吨尿素的价格要便宜40元左右。

1.4UAN生产与产品质量存在矛盾

2013年建成投产的尿素硝铵溶液设计尿素用量为6~25 m3/h,尿液来自尿液槽。3套尿素装置各有1台离心泵,向UAN装置提供71%的尿液,由于C套装置尿液浓度偏低不能满足生产需要。两套中颗粒装置高压合成系统最大负荷可生产尿液72 m3/h,如果从一套装置尿液槽抽取溶液,则这套装置蒸发系统只有50 m3/h左右溶液,中颗粒产品质量将更难以保证。当蒸发系统在50 m3/h负荷运行时,实测尿素成品缩二脲含量为1.25%~1.3%,这将更加难以提升尿素成品质量。

2 改造设想

①大颗粒装置一旦停车检修,高压负荷虽减至70%(主要考虑高压设备腐蚀),但仍有48 m3/h尿液进入尿液槽,大颗粒停车置换、清洗管道设备产生的约90 m3的低浓度尿液,尿液槽只能缓冲8~10 h,最后在大颗粒装置检修工作完成前系统被迫封塔停车,若一年检修12次,装置至少封塔12次,这将对设备造成严重腐蚀,消耗升高。如果将C套装置尿液送中颗粒装置尿液槽,生产中颗粒尿素。避免大颗粒装置检修时高压系统装置封塔停车。在大颗粒装置检修时,A套、C套装置高压系统负荷可减至70%,C套装置尿液槽尿液送往A套装置尿液槽,这样进入A套装置尿液槽约为96 m3/h,A套装置蒸发系统加负荷至80 m3/h,剩余16 m3/h可送至UAN装置。

②当尿液浓度及温度一定时,停留时间越长,缩二脲含量越高。在系统稳定运行时,进入尿液槽的尿液保持在92~93 ℃,分析取样尿液槽尿液浓度A套装置约为71.7%,B套装置约为71.3%。中颗粒装置在操作过程中,一、二段温度指标控制在下限124、134 ℃运行。但缩二脲含量仍然高。通过对比一分厂尿素设备,发现日产600 t尿素装置一段蒸发器换热面积为195 m2,二段蒸发器换热面积为18.7 m2。而一段蒸发器换热面积为514.3 m2,二段蒸发器换热面积为45.3 m2,相比之下吨尿素换热面积较大。初步判断一、二段蒸发器选型偏大,导致尿液在设备内停留时间过长,缩二脲含量高。蒸发系统应采取高负荷、低液位操作,减少停留时间。

③UAN要求N含量≥32%,这就要求生产原料尿液和硝酸铵溶液本身氮含量必须>32%,通过计算可知尿素浓度为68.55%,如果尿液尿素含量<68.55%,导致UAN氮含量不合格,尿素含量低,只有添加固体尿素来调整UAN氮含量,提高了生产成本。正常生产时,C套装置尿液浓度偏低,不能直接用于生产UAN,如果将C套装置尿液槽尿液送至A套装置,再和A套装置尿液混合,A套装置尿液浓度仍然保持在70%以上,对于生产UAN不会有任何影响。通过计算,C套送A套尿液量≤30 m3/h,A套装置尿液浓度能够保持在70%以上。

3 改造措施

3.1第一次改造

C套装置尿液泵出口增加一条DN80管线,将尿液送至A套装置尿液槽大槽,进槽前管线安装视镜,便于观察。再通过大小槽联通阀进入小槽。C套装置将尿液送至A套装置,通过视镜观察,从开阀门到进入A套尿液槽时间≤80 s,在输送过程中对缩二脲含量影响很小。正常生产时,C套装置可输送15 m3/h,A套装置蒸发系统蒸发量可加至80 m3/h,UAN保持在10 m3/h生产。C套装置尿液槽液位降低后,高压合成系统负荷增加,系统用氨量由原来的32 t/h增加至35 t/h。在大颗粒工序检修时,系统置换清洗的溶液进入C套装置尿液槽大槽,此时关闭大小槽联通阀,高压系统进入小槽的溶液送至A套生产尿素。待大颗粒置换清洗完后,大槽液位约为19%,稍开大小槽联通阀,控制液位下降速度,每小时降1%,保证尿液浓度。A套装置尿液在80 m3/h运行时,统计中颗粒产品质量一等品率上升至55%左右,缩二脲含量基本降至1.08%以下。

3.2第二次改造

①利用系统大修时间,将A套、B套装置一、二段蒸发器列管各堵10%,从管束最外侧开始环形堵管,以减少换热面积,缩短停留时间。②在正常生产时,一、二段蒸发分离器压差保持在30 kPa,两个设备之间有“U”形管液封防止窜气。一段出液尿素浓度约为95%,温度为125 ℃,经查密度ρ为1.214 kg/m3。根据P=ρgh,得两设备之间“U”形管垂直液封高度为2.6 m,只要>2.6 m即可保持液封不被冲破。经测量实际高度为6.3 m,造成管道阻力增大,尿液停留时间过长,故将A套、B套装置一、二段“U”形管垂直高度降低1 m。③C套原用于向UAN装置供料的泵,将出口管线改至B装置,使尿液进入B装置尿液槽大槽,使C装置尿液也能送至B装置。如果A装置停车,系统冲洗管道的水进入A装置尿液槽,降低尿液浓度,此时C装置尿液可送至B装置尿液槽,从B装置尿液槽向UAN装置供料。④两套中颗粒装置设计生产能力为2 700 t/d,经过调整,蒸发负荷加至3 000 t/d,原来的造粒喷头已不能满足生产需要,需要重新订购1台造粒喷头,设计生产能力为3 100 t/d,以免蒸发加负荷后出现粘塔。

4 改造效果

通过对比,改造后产量增加,产品质量也得到提升,装置之间生产调度更加灵活。

注:根据UAN订单,可增减C套装置蒸发负荷。

表2 改造后中颗粒产品缩二脲含量对比情况 %

①改造后避免了大颗粒装置检修时C套装置高压系统封塔停车的情况。2015年C套装置仅因为“晃电”停车两次。因尿液槽液位低,高压系统负荷增加,用氨量增加3 t/h,按每吨尿素用耗氨578 kg计算,多生产尿素124 t/d,年产量增加37 370 t,经济效益显著。②经过两次改造,A套、B套装置蒸发系统高负荷运行时,中颗粒尿素产量达到3 100 t/d,两套中颗粒蒸发系统超负荷运行,产品缩二脲含量降至1.0%左右,每月统计产品一等品率均在93%以上。③UAN生产更加合理稳定,从A套或B套装置进料,均可保证尿液浓度合格,负荷也可随时加减。

TQ050.2

B

1003-3467(2017)09-0038-03

猜你喜欢

造粒尿液尿素
没听错吧?用污泥和尿液制水泥
造粒方法及设备的研究进展
尿液检测可能会发现侵袭性前列腺癌
分散剂对99.8%高纯氧化铝喷雾造粒粉的影响
河南心连心公司10万t/a尿素钢带造粒项目投产
挖掘机尿素喷嘴散热改进
尿素涨价坐实的两个必要条件
跟踪导练(三)
乱七八糟的“尿素”是该好好治一治了
尿素持续低迷 业内“赌”欲殆尽