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青居水电站2号机组水导轴承烧瓦处理

2017-09-07罗云江

水电站机电技术 2017年8期
关键词:水导轴瓦主轴

周 亚,罗云江

(四川华能嘉陵江水电有限责任公司,四川 南充 637000)

青居水电站2号机组水导轴承烧瓦处理

周 亚,罗云江

(四川华能嘉陵江水电有限责任公司,四川 南充 637000)

介绍青居水电站2号机组水导轴承烧瓦后的处理过程:进行机组拆机检查;对烧损的水导轴瓦采用非常规的修复方式;通过对水导轴瓦修复后的数据分析,确定加工水导轴承法兰面,使大轴与水导轴瓦间隙符合设计要求;调整扇形板的高度,使机组轴线符合设计要求;检查机组间隙合格后,恢复青居水电站2号机组发电。

青居水电站;水导轴承烧瓦;非常规的修复方式;调整;处理

1 引言

青居水电站位于四川省南充市高坪区青居镇,是嘉陵江干流苍溪县至合川县河段十三级开发中的第十个梯级电站。电站主要经营水力发电,兼顾航运。该电站为贯流式机组,装机容量为4×34 MW,机组结构详见图1。

图1 青居水电站水轮发电机组剖面图

该机组导轴承由水导轴承、组合轴承(发导轴承以及正、反推力轴承)组成,水导轴承由上下两块巴氏合金瓦构成,材料代号Q235-A+Zchsnsb11-6,其水导轴承结构详见图2。轴承润滑方式为大循环模式,油牌号为汽轮机L-TSA 68。青居2号机组主要参数见表1。

2 水导轴承烧瓦过程温升情况

2016年07月13日11∶55,雷雨天气致使青居水电站机组400 V系统失电,机组自用电断电,机组润滑油中断,导致2号机组的水导轴瓦温度异常升高(由12∶10的53.59℃到12∶19的79.62℃)。水导轴瓦温升情况见图3。

图2 水导轴承剖面图

3 水导轴承烧瓦处理方案

检查水导轴瓦间隙、主轴中心、桨叶与转轮室的间隙以及水导轴承瓦面等,发现水导瓦间隙、主轴中心与桨叶与转轮室间隙值未达到设计要求,水导轴承瓦面磨损严重;由于制造新水导轴承周期较长,为保证青居水电站2号机组在丰水期尽快恢复发电,确定对现有的水导轴承进行修复处理,对磨损水导轴瓦进行表面抛光以及对水导轴瓦进行刮瓦处理,直到满足设计要求;加工水导轴承分半组合法兰面,使大轴与水导轴瓦间隙符合设计要求;水导轴瓦经检查合格后,对水导轴承进行回装,调整扇形板高度,使机组轴线位置符合设计要求;在机组回装后,对水导轴瓦间隙、主轴中心、桨叶与转轮室的间隙、主轴高压顶起的高度等进行检查;机组投运后,对水导瓦瓦温及机组振摆等进行跟踪监测与分析,并确定2号机组能安全可靠的长期运行。

表1 青居水电站水轮发电机主要参数

图3 青居2号机组水导轴瓦温升曲线

3.1 拆机检查

(1)水导轴瓦间隙检查:水导轴瓦间隙最上端为0.86 mm,左右为0.2 mm,往下依次递减,与安装相比总间隙增大0.2 mm。检查数据详见表2(水导轴瓦间隙设计值为0.62±0.056 mm)。

(2)主轴中心检查:内导水环处的主轴中心与安装位置相比下降0.2 mm,左右无明显变化,检查数据详见表2。

(3)桨叶与转轮室的间隙检查:桨叶上下端间隙与安装位置相比下降0.4 mm,检查数据详见表2(桨叶与转轮室设计间隙值为3.60+0.6mm)。

(4)高压装置投入时主轴顶起高度:水导处为0.16 mm.受油器处为0.12 mm,其说明受损的水导轴瓦瓦面平整。

(5)水导轴承瓦面检查。水导轴承瓦面磨损面约85%,底部最深处约0.2 mm,整个瓦面仍较光滑,无沟槽、起碴现象。

3.2 对受损的水导轴瓦修复

水导轴瓦修复工艺要求:①轴颈表面应光亮,无毛刺、锈斑。②轴瓦研刮后,瓦面接触应均匀;轴瓦每平方厘米面积上至少有一个接触点;每块瓦的局部不接触面积不应大于5%,其总和不应超过轴瓦总面积的15%。

表2 机组拆机的检查 单位:mm

水导轴瓦的修复过程:首先去除巴氏合金氧化层,然后进行反复地研磨,直至达到设计要求;其次处理水导轴瓦润滑油的进油边与高压顶起的进油口;再者刮削瓦面高点,使水导轴瓦与主轴接触面及下半部分间隙满足设计要求;最后刮瓦破点。

3.3 水导轴承法兰面加工

对修复后的水导轴承进行回装,检查水导轴瓦间隙:最上端0.9 mm,左右0.2 mm,往下依次递减。为保证水导轴瓦间隙达到设计要求,决定对水导轴承分半组合法兰面进行镗铣加工,加工量为0.3 mm,重新配置锥销孔。处理后对水导轴瓦进行研磨,使水导轴承各部间隙符合设计要求。

3.4 调整扇形板高度

(1)回装后水导轴瓦间隙检查:最上端为0.68 mm,左右为0.22 mm,往下依次递减。

(2)回装后主轴中心检查:内导环处的主轴中心与安装位置相比下降0.2 mm。

(3)回装后桨叶间隙检查:桨叶上下端隙与安装位置相比下降0.4 mm,左右无明显变化。

综上,决定在扇形板下加0.2 mm垫子,恢复机组的安装位置,详见表3。

3.5 水导轴承的回装检查

水导轴承回装后对机组的水导轴瓦间隙、桨叶与转轮室间隙、主轴中心与高压装置投入时主轴顶起高度进行检查(表3),均符合设计要求。

表3 机组投运前的检查 单位:mm

3.6 机组投运后的跟踪监测

经过水导轴承回装后间隙检查,达到机组的设计要求;然后先让机组空转1 h,监测机组各部温度、振动与摆度;各项指标均合格后,进行机组并网运行,监测机组的运行指标均符合相关要求,2号机组水导轴承处理前后温度记录以及振摆记录详见表4、5,确定2号机组能安全可靠地长期运行。

4 结束语

青居水电站2号机组开机并网实验后运行正常,经过近1年的运行检验,机组的水导轴瓦瓦温正常,其他部位的温度均正常,机组的振动与摆度均在运行规定的范围内,达到“机组安全稳定,丰水期尽快恢复发电”的预期效果。在2017年小修过程中,检查水导轴瓦间隙、机组中心线以及桨叶与转轮室间隙值均符合设计要求。

表4 2号机组水导轴承处理前后温度记录表 单位:℃

表5 2号机组水导轴承处理前后振摆记录表 单位:μm

由此可见,青居水电站2号机组水导轴承烧瓦处理过程是成功的,不仅提高了水导轴瓦的重复利用率,节省了更换轴瓦的资金,而且大大缩减了机组因水导轴瓦烧损导致无法运行的时间,增加了机组的效益。同时对其他贯流式水电站出现类似问题具有重要的借鉴意义。

[1]GB/T8564-2003水轮发电机组安装技术规范[S].

[2]徐刚.龙滩电站6号机组水导瓦温升高原因分析及处理[J].水电站机电技术,2011,34(4):51-53.

[3]杨纪明,穆青青,李伯廷.柳洪水电站水导瓦温过高处理[J].水电与新能源,2013,(02):64-67.

[4]刘泽林,郑宏伟,李海豹,等.巴氏合金轴瓦的焊接修复[J].科技视界,2013(34):107-137.

[5]李国域,许杰,徐广.巴氏合金轴瓦温度升高事故的检查和处理[J].内蒙古水利,2013(01):123-124.

[6]青居电站水轮机厂家设计图纸[Z].

TV738

B

1672-5387(2017)08-0072-03

10.13599/j.cnki.11-5130.2017.08.021

2017-06-21

周 亚(1991-),男,助理工程师,从事机械检修与运行维护工作。

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