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两座威金斯型气柜运行方式的探讨

2017-07-31陈红伟王志峰李卫东李金亮赖国辉

河南冶金 2017年2期
关键词:安钢气柜吨位

陈红伟 王志峰 李卫东 宫 旺 李金亮 赖国辉

(安阳钢铁股份有限公司)

两座威金斯型气柜运行方式的探讨

陈红伟 王志峰 李卫东 宫 旺 李金亮 赖国辉

(安阳钢铁股份有限公司)

通过对现有10万m3威金斯型气柜的适配转炉吨位、煤气净化、风机外供能力的分析,探讨新建气柜后两柜的运行方式,以实现煤气的全收全供。

全收全供 运行方式 错峰发电

0 前言

转炉煤气是钢铁企业重要的二次能源,转炉煤气的回收利用,可降低企业生产成本,有效提高企业二次能源利用水平,为实现负能耗炼钢打下基础。应用威金斯型气柜回收转炉煤气是钢铁企业常用的一种设备,安钢10万m3威金斯型气柜(以下简称10万柜)自2007年11月开始回收二炼轧厂3×150 t转炉煤气以来,气柜运行平稳,吨钢回收率稳定在100 m3/t左右。2017年3月,随着65 MW发电机组的投运,日均转炉煤气的回收使用量稳定在160万 m3~180万 m3;自2017年3月中旬安钢二炼钢厂3×35 t转炉回收的转炉煤气也并入10万柜以来,回收与外供量迅速增大,安钢10万柜呈现出超负荷的运行状态。考虑到气柜离线检查或检修期间势必存在转炉煤气放散的情况,造成极大能源浪费。新建一座威金斯型气柜迫在眉睫,可有效提高转炉煤气的回收量、减少放散,提高能源利用率,就此对两座威金斯型气柜的运行方式进行探讨。

1 概况

1.1 工艺概况

安钢10万柜转炉煤气回收及外供系统包括二炼轧厂(3×150 t)及二炼钢厂(3×35 t)共6座转炉、一次风机、10万m3威金斯型气柜、电除尘器、二次风机、65MW发电机组及相关设备,转炉煤气的回收工艺如图1所示[1]。

图1 安钢10万柜转炉煤气的回收工艺

1.2 设备概况

安钢10万柜为两级运行,一级运行为活塞接触T型挡板前(0~38 000 m3),运行压力为2 320 Pa;二级运行为活塞与T型挡板接触后同时上升(38 000 m3~100 000 m3),运行压力为2 810 Pa。2008年6月通过设备改进,在气柜T型挡板走台上部设置有172块100 mm×100 mm×450 mm的钢坯配重块,用于气柜二级运行时活塞倾斜度的调整[2]。气柜主要参数见表1。

安钢10万柜区现有3台SDB28-14型湿式卧式板式箱型电除尘器,单台处理量为40 000 m3/h;5台D700-13型离心风机,单台外送量为42 000 m3/h。

2 问题及分析

安钢10万柜回收的转炉煤气原供给1#煤气混合加压站使用,随着二炼钢厂回收的转炉煤气并入气柜及65 MW发电机组的投运,转炉煤气的回收与外供量迅速增大,65 MW发电机组转炉煤气用量最大可达8万m3/h,转炉煤气的快速回收与外供,使气柜处于超负荷运行的状态,对气柜的调平系统的稳定运行影响较大。

2.1 适配吨位

安钢10万柜设计的适配转炉吨位(G)为:

(1)

(2)

式中:G——气柜适配转炉吨位,t; V——气柜容积,m3;

1.65——转炉煤气在67 ℃和2.5 KPa的相对压力时的饱和湿煤气的体积校正系数,m3/ m3;

120——转炉煤气的产率,m3/ t;

P——转炉吹炼周期,min(采用36 min);

m——吹炼周期内的回收时间,min(采用10 min)。

由上式计算可知,当吨钢回收率为120 m3时,气柜适配吨位为490 T;吨钢回收率为130 m3时,气柜适配吨位为452 T;当吨钢回收率为140 m3时,气柜适配吨位为419 T。仅以二炼轧厂的3×150 t转炉为例,安钢10 万柜在回收转炉煤气的吨钢回收率超过130 m3时,已达到设计上限要求;目前回收的转炉吨位远高于设计适配吨位要求,活塞的高频率上下运行,使钢丝绳受到较大交变应力,同时对调平导轮的稳定性也有较大冲击,反映出气柜已处于超负荷运行状态。

2.2 煤气外送量现状

安钢10万柜的转炉煤气目前主要供给65 MW发电机组和1#煤气混合加压站, 2017年某时段的煤气外送量见表2。单台风机的外送量为42 000 m3/h,单套电除尘器的处理量为40 000 m3/h;生产中同时运行2台风机和2套电除尘器,小时处理量为80 000 m3/h,可知电除尘器的处理能力及风机的外送能力能够满足生产需要。

表2 2017年某时段的转炉煤气外送量

2.3 离线检查及检修

在2016年12月,安钢10万柜经历了40余天的气柜检修,期间转炉煤气无法实现回收;在气柜运行中,正常生产期间需定期进入气柜内部的活塞及T型挡板上部,对活塞、橡胶膜、T挡板等相关设备进行检查正常与否,检查时气柜需要停止回收与外供保持气柜活塞稳定,此时段内转炉煤气也无法回收;同时在气柜的调平系统需要更换诸如导轮、钢丝绳等部件时,转炉煤气也无法回收。以上几种情况下,势必造成转煤放散。

2.4 错峰发电

企业用电因时段的不同,电价有着较大的差别,(见表3)。由于安钢10万柜已呈现超负荷运行状态,回收量大,柜容小,为维持气柜正常柜容及下一步回收作业,回收的转炉煤气进入气柜后短时间内就送往65 MW发电机组,无法实现威金斯型气柜对转炉煤气的暂时储存功能,发电机组的效益只能即时计算。当新建一座气柜后,气柜柜容增加,可充分发挥气柜的谷吸峰吐功能,电价低谷期间提高柜容暂时存储煤气,电价峰段期间增加外供量,降低柜容,提高发电量,在此运行方式下,等量的转炉煤气即能产生更好的经济效益。

表3 每日各时段的电价

鉴于以上原因,新建一座威金斯型气柜不但可以缓解安钢10万柜运行超负荷状态,在气柜离线检查或检修时做为备用,增加转炉煤气的回收量,同时又可以利用错峰发电实现企业效益的最大化;因此需要对两座威金斯型气柜的运行方式进行设计。

3 解决措施

3.1 运行方式

新建气柜采取就近原则,可实现两座气柜共用原有的二次风机、电除尘净化及控制系统,同时也便于两座气柜的运行管理,若新建气柜选型为安钢8万m3威金斯型气柜(以下简称8万柜),由公式(1)、(2)计算可得,两座气柜的适配转炉吨位为756 T,可满足现有的6座转炉的煤气回收需要。

两座气柜的运行方式有单柜运行、并联运行和串联运行三种方式,两座气柜的工艺布置如图2所示。

不同的运行方式应用于不同的生产现状,在单柜运行、并联运行和串联运行时的管网中各阀门的状态,见表4。

图2 两座气柜的回收工艺管网示意图

表4 气柜运行方式及各阀门的状态

注:★表示此阀门为程序控制。

3.2 单柜运行

单柜运行指在其中的一座气柜离线检查或检修时,单独运行另一座气柜。

3.3 并联运行

并联运行指两柜同时回收、外供转炉煤气;如表1所示,安钢8万柜的一级和二级运行压力小于安钢10万柜,并联运行时,安钢8万柜先进气活塞上升超过临界柜容31 000 m3后进入二级运行,随之安钢10万柜活塞开始上升,在安钢8万柜容积到达上限72 000 m3时关闭阀8,安钢10万柜仍然进气作业进入二级运行,在安钢10万柜容到达90 000 m3时,关闭阀1;期间安钢8万柜容小于50 000 m3时开启阀8,安钢8万柜开始进气作业;如此循环可实现同时进气、外供作业。

3.4 串联运行

串联运行必有一个气柜活塞先后动作的问题,如表1所示,安钢8万柜的一级和二级运行压力小于安钢10万柜,则安钢8万柜的活塞在上升过程中动作在先,两柜串联运行时活塞交替上升,如图3所示;在活塞下降过程中活塞运行的方向与上升过程相反。

采用并联或串联运行方式,因气柜有了较大的容纳余量,可发挥出威金斯型气柜对转炉煤气的暂时储存基本功能,实现气柜的谷吸峰吐调节能力。在每日的电价低谷期间,气柜暂时储存转炉煤气,保持气柜满柜容状态,进入电价峰值期间外供煤气实现发电,如此作业等量的转炉煤气即能产生更好的经济效益。例如在每日的2个峰段开始时间点前,提高柜容,保持满柜容进入电价峰值期间开始发电,每次暂时储存转炉煤气5万m3,每日则有10万m3煤气的高效发电应用,可在2个峰段发电6万kWh,节约外购电费=3×(0.9-0.59)+3×(0.9-0.32)=2.67万元。错峰发电年节约外购电费975万元,效益非常可观。

图3 串联运行时活塞动作次序与压力

4 结语

通过新建一座气柜,气柜适配转炉吨位得到大幅提高,可实现转炉煤气的全收,对气柜的单柜运行、并联运行和串联运行进行优化设计,可达到煤气的全供。转炉煤气的全收全供,兼顾错峰发电措施的应用,能实现转炉煤气效益的最大化,为企业的提质增效、环境保护提供保证。

1)根据具体的生产安排,实现单柜、并联和串联运行的任意切换;

2)新建气柜的就近原则,可实现两座气柜共用原有的一套电除尘净化、二次风机和控制系统,降低了设备投入;

3)气柜有了较多的离线检查和检修时间,便于设备维护;

4)可实现转炉煤气的全收全供;

5)并联或串联运行,气柜压力波动小,降低了气柜调平钢丝绳的交变应力;

6)在并联或串联运行中,发挥气柜的暂时储存功能,电价低谷期间储存的煤气在电价峰值期间发电利用,提质增效,错峰发电年节约外购电费975万元。

[1] 王志峰,张志忠,李献宏,等.高炉、焦炉混合煤气逆向引转炉煤气在安钢的应用[J].河南冶金,2008,16(5):26-28.

[2] 王志峰,张智勇,张志忠,等.威金斯气柜活塞倾斜度运行分析及改进[J]. 河南冶金,2012,20(1):30-31.

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2017—4—10

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