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干熄焦生产实践中的问题及解决方法

2017-02-25来威王健吴秋阳鞍钢集团朝阳钢铁有限公司辽宁朝阳122000

化工管理 2017年3期
关键词:炉顶水封焦炉

来威 王健 吴秋阳(鞍钢集团朝阳钢铁有限公司,辽宁 朝阳 122000)

干熄焦生产实践中的问题及解决方法

来威 王健 吴秋阳(鞍钢集团朝阳钢铁有限公司,辽宁 朝阳 122000)

125t/h干熄焦系统经过年修投产后的生产实践,出现了一些制约生产运行的环节,给干熄焦系统及外部工序的生产造成了较大的影响,为企业带来巨大经济损失。因此通过对生产实践操作的经验总结,我们制定了一系列优化措施及补救的方式,来弥补出现的问题,实现系统连续、稳定的运行。

干熄焦;生产实践;解决方法

朝阳钢铁JN60-6型2×50孔6米焦炉匹配中冶焦耐院设计建造的125t∕h干熄焦系统一套,系统于2012年4月正式投产,2014年9月-11月经历第一次年修。系统年修投产后,出现生产运行不畅、耐材脱落及附属设备设施使用寿命偏低等问题。通过研究实践及设备改进,优化生产操作的模式,探索出解决问题的方法。

1 生产实践中的问题分析

1.1 生产工艺

干熄焦系统正常排焦负荷控制在114t∕h,2×50孔6米焦炉在周转时间19小时的情况下焦炭产量可达2830t,若将这些焦炭全部处理需连续排焦24.82小时,因此干熄焦系统存在负荷偏大的情况,是导致排焦温度超过200℃的主要原因。另外焦饼中心温度达1070℃,干熄炉预存室温度(T5)达980℃,也是导致此问题出现的因素之一。两种因素造成了运焦皮带D101、D102出现不同程度的烫伤,使用寿命较大程度的降低。

1.2 岗位操作

风料配比操作不善,排焦负荷稳定性、连续性差,循环系统压力控制能力差,导致干熄焦系统出现排焦不均、冷却室各点(T3、T4)温差偏大、惰性气体温度偏高及锅炉入口负压间断性超标等不利因素。

1.3 运行模式

独线生产企业,干熄焦系统受外部生产工序影响频繁出现停产闷炉情况;另外辅助设备运焦皮带及炉顶水封槽的寿命偏低,需要定期更换,也会导致系统停产闷炉情况的发生。频繁的进行停产闷炉作业势必会造成耐材强度降低。

1.4 工程缺陷

一次除尘(1DC)与锅炉间高温膨胀节钢结构连接处浇注料经系统升温、降温后出现脱落现象,钢结构出现裂纹及漏洞。此处为负压区域,空气的连续进入将导致钢结构的侵蚀加剧,如不及时处理最终将造成系统停产损失严重。

2 干熄焦系统问题的解决方法

2.1 生产模式及操作方式的调整

根据生产需要及对富余酚氰废水的消耗,通过计算2×50孔6米焦炉与125t∕h干熄焦系统的生产平衡点,在保证高炉正常用料的基础上适当降低干熄焦生产负荷至115炉∕天,干熄焦率92%。强化生产操作,控制风料配比1140m3∕吨-1200m3∕吨,执行连续、稳定的排焦方式,实现了排焦系统温度降低至170℃以下、冷却室各点的温差及锅炉入口的负压控制在工艺要求范围内,从而延长了运焦皮带的使用寿命,每年可减少更换D101、D102总长180米皮带1次,既降低了干熄炉停炉保温的次数又节约了成本。

2.2 采取措施封补开裂部位

针对膨胀节钢结构连接处填料脱落导致钢结构开裂情况,我们采取安装浇注料盒子在钢结构上方处,然后利用轻质浇注料进行浇注作业,将事先制作的毛爪嵌入浇注料中,毛爪漏出处与上方钢结构进行焊接作为浇注料牵引装置。施工结束后,巡检人员时时关注,保证系统严密性。

图1 膨胀节钢结构开裂处封补

2.3 炉顶水封槽改造

干熄焦附属设备炉顶水封槽因朝阳当地水质较差受热后极易结垢,经长期累积导致水封用水无法及时保证水封槽降温,装焦过程中水封槽内侧与红焦近距离接触,造成水封槽内壁炸裂漏水。我们对水封槽进行改造,增加内壁10cm浇注料内衬以减少水封槽内壁炸裂概率,使水封槽寿命延长至2年,同样降低了停炉保温的次数。

图2 炉顶水封增加槽内衬

3 运行效果

3.1 年修周期大幅度延长

2014年11月干熄焦系统年修结束至2016年12月已经连续运行2年有余,未因干熄焦炉体问题造成长时间停产检修的情况发生,预计2017年4月本套干熄焦系统进行年修,年修周期较同行业延长至少半年。

3.2 附属设备设施使用寿命延长

干熄焦两条排焦皮带由之前的4~5个月更换一次延长寿命为6~7月更换一次,每年减少更换一次;干熄焦水封槽经改造后由1年更换一次延长至2年更换一次;干熄焦风量调节砖未发生掉落造成旋转密封阀卡堵事故发生。

4 结语

125t∕h干熄焦系统对于独线生产的钢铁企业起到至关重要的作用,因此干熄焦系统长寿化是我们一直追求的生产目标,我们的管理技术人员需要一如既往地为目标的实现而努力奋斗,从而实现生产经营利润的最大化。

[1]潘立慧魏松波,干熄焦技术[M]北京:冶金工业出版社,2005.

来威(1974-),男,鞍钢集团朝阳钢铁有限公司焦化厂厂长,工程师。

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