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压油装置的压油泵设计缺陷原因分析与解决

2016-10-19金龙曹云

水能经济 2016年9期
关键词:异响实施对策

金龙 曹云

【摘要】电厂设备管理除了按计划的对发供电设备进行扩修、大修、小修及日常维护与消缺外,还要对所管辖的设备认真分析、查出隐患,找出合理的解决办法,使所管辖的设备始终处于健康地运行状态,确保发供电设备满足客户需求。为此,在对厂房的设备现状进行了分析与总结中,发现二号压油装置的压油泵有时打油异常,并伴随有巨大响声,严重影响二号机组的安全运行,亟需解决才能保证其安全运行。

【关键词】压油泵;异响;原因分析;对策;实施

1、压油装置问题概况

自更换新压油装置后,油泵就出现油泵打油效率下降现象,有时伴随异常声音,随着时间推移,油泵效率越来越来低,响声也增大,出现问题后也进行了处理,但只是局部位置,没有彻底消除故障点,给二号发电机组的安全运行造成严重隐患。

主设备完好率应达百分之百,正确动作率百之百。只有保证设备满足上述条件,才能达到本课题解决问题的根本目的。

目标论证:

(1)根据发电机运行情况分析,油泵运行时的响声正常,打油效率应符号设计要求;

(2)根据生产情况的具体技术要求,两台油泵互为备用时,正确动作率应达百分之百;

(3)只有想办法使油泵运行正常,才能保证二号发电机组的安全稳定运行。

2、原因分析

根据上述情况,小组成员对二号压油装置的油泵异常情况从装配方法、设备条件、功能设计及材料选用等四方面进行了因果分析。

2.1 确定主因

小组成员对全部末端原因进行逐一验证:

原因一:油泵的吸油桶的结合面密封材料厂家选用的是纸垫做密封,这种材料密度小,易进气,因而油泵运行时真空度达不到要求,造成油泵异常响声。

结论:吸油桶选用纸垫,密封性不好是造成油泵异常响声的主要原因。

原因二:吸油桶的内胆上加工了四个直径为50毫米吸油孔,且孔的顶部与吸油桶上结合面有50毫米,这样就造成吸油桶内储油容积缩小,容积小油泵运行时产生的真空度小,不足以将集油槽内的油吸到油泵内。

结论:吸油桶的容积小是油泵运行异常的主要原因。

原因三:油泵检修时必须严格按照检修规程的工艺规定进行检修,检修工艺过程控制不好,会造成油泵的质量下降。从而无法保证油泵正常运行。

结论:检修工艺不好也是油泵运行异常的主要原因。

原因四:集油槽的油位低,会造成油泵运行吸不到油,使油泵出现异常。

结论:集油槽油位低是造成油泵运行异常的主要原因。

原因五:检修回装后油泵与电动机的同心度有点误差,也会造成响声。

结论:油泵与电动机同心度误差是次要原因。

原因六:压油装置的阀组弹簧有卡阻现象,也会造成油泵有响声。

结论:阀组弹簧有卡阻现象是次要原因。

经过研究小组的分析探讨发现造成油泵异常的主要原因有:

(1)选纸质材料做密封垫,密封效果差。

(2)吸油桶的进油孔直径大,且孔距吸油桶上结合面距离大,造成吸油桶容积减小。

(3)检修工艺差。

(4)集油槽的油位低。

造成油泵异常的次要原因有:

(1)检修后回装电动机与油泵同心度有误差。

(2)压油装置的弹簧有卡阻现象。

3、制定对策

针对以上主要原因,制定的相应对策:

(1)针对材料密封效果差,将纸垫更换成耐油橡皮垫,增大了密封垫的密度。

(2)吸油桶的进油孔直径大,且孔距吸油桶上结合面距离大,造成吸油桶容积减小,为减小孔径,将4×50的孔改造成12×20孔。

(3)检修工艺差,没有达到规程标准,研究小组组织学习了理论和实际操作知识,大大提高了工艺标准。

(4)集油槽的油位低,采取定期测量、检查油位,以保证在设计位置。

根据油泵异常的次要原因,也设计了相应对策,有:

(1)检修后回装电动机与油泵同心度有误差,为达到最佳值,研究小组通过多次的技能培训,提高了检修人员的技术素质。

(2)针对压油装置的弹簧的卡阻现象,研究小组通过增加对装置的检修与维护次数,使弹簧动作灵活,到达正常工作要求。

4、压油装置缺陷解决对策的实施

4.1 主要原因对策实施

1)改进密封垫材料。将油泵吸油桶的上、下接口處的纸材料的密封垫更换成厚度为3毫米的耐油橡皮垫。

2)改进吸油桶内胆的进油孔。根据油泵设计输油量技术要求标准,改进后的吸油孔必须满足上述要求,因此,通过计算将原4×50的孔改为12×20,且将孔的上边上移了70毫米,这样吸油桶的容积就增大了许多,满足正常需要(见图一) 。

3)提高检修人员技术水平。对检修人员进行岗位培训,提高他们的检修工艺,另外,严把设备验收关,认真做好每一道程序,争取实验一次成功。

4)保证集油槽油位。对调速系统的渗漏点进行处理,确保无渗漏。随时观测集油槽油位,油位不足时立即增加,确保油位在设计标准。

4.2 次要原因对策实施

1)提高检修人员技术水平。加强对检修人员的新设备技术培训工作,使他们掌扼新设备的安装工艺。

2)加强对阀组的维护。对阀组的活塞、弹簧进行定期检查,若活塞有毛刺或华伤,则进行研磨,无法使用则更换新配件;弹簧变形则更换新产品,确保阀组动作灵活。

5、效果检查

通过对二号压油装置的压油泵改造与试运行,完全达到研究小组的目的,正确动作率达到百分之百,确保了二号发电机组的安全运行,对电厂的安全、稳定生产提供了保证。

工作效益:提高了设备的安全可靠性,降低了故障率,为电厂发电机组安全运行打下了坚实的基础。

经济效益:本次活动后油泵故障与活动前同期相比减少十余次,直接经济效益170000元。

间接效益:减少停机两小时所造成的间接效益至少为直接效益的三倍。

无形效应:1) 因为彻底消除了油泵的故障,确保了二号发电机组的安全、可靠运行。为电厂长周期安全运行奠定了基础;2) 通过研究小组的分析活动,增强了成员的质量意识、个人能力、专业知识、解决问题的信心及协作精神。

6、总结

首先,通过本次活动,小组成员分工合作,各展所长,充分发挥了各自的主观能动性,提高了团队成员的协同作战的能力;其次,本次活动解决了生产过程中急需解决的问题,带来了一定的经济效益;第三,通过本次活动我们学到了解决实际问题的新方法;第四,本次活动增强了小组成员的质量意识,提高的大家解决实际问题的信心。

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