APP下载

耐温抗盐选择性封堵体系研究与应用

2015-08-20杨昌华闫江华

精细石油化工进展 2015年5期
关键词:成胶交联剂稳定剂

杨昌华,闫江华

(1.中国石化中原油田分公司石油工程技术研究院;2.中原石油勘探局公共事业管理处:河南濮阳 457001)

油井产水是油田开发过程中的普遍现象,可能发生在油井开采的任何时期,尤其在开发后期,经常遇到油井水淹的问题,使得油层能量降低,从而降低油层的最终采收率。因此必须及时关注油井出水动向,研究并采取堵水措施,减少出水,提高采收率[1-2]。

中原油田是埋藏深、含油层系多、非均质性严重的断块油田,由于各油层间渗透率变化大,注入水沿高渗透层突进,造成注入水波及系数低,利用率低,使得中低渗层的生产潜力得不到发挥。目前为改善油井产液剖面,通常采用非选择性堵剂,对出水层明确、隔层大、井况好的油井,其使用效果较好;对于隔层小,井况差、找水难度大的油井,在堵水的同时也将油层堵死,会对油层产生很大伤害。利用堵剂进行选择性封堵,则可以有效降低地层基质的水相渗透率,降低含水率,延长有效期,并有可能迫使注入水转向、绕流进入动用程度较差的其他部位,提高驱油效率[3-4];同时,在封堵带内油相渗透率降低很少,可以保证油滴易产出。采用选择性封堵措施,既能改变油水相渗关系,提高单井产油量,又能有效降低含水率,延长单井增油有效期,挖掘更多剩余油。

1 实验部分

1.1 原料及仪器

渗透率调节剂(阳离子三元聚合物),相对分子质量为1.2×106,工业品,北京恒聚有限公司;复合交联剂(酚醛类树脂+有机硅,质量比为17∶1),工业品,濮阳市信昌化工厂;实验用水为中原油田注入水,矿化度为1.2×105mg/L,含Ca2+3 100 mg/L、Mg2+800 mg/L ,pH 为 7.2;稳定剂,用于解决活性氧、氧化剂和细菌对体系的影响,工业品,濮阳信昌化工有限公司。

NDJ-1型旋转黏度计,上海昌吉地质仪器有限公司。

1.2 测试方法

按照NDJ-1型旋转黏度计说明书要求,根据体系的预测强度,选用不同转子和转速,测定不同条件下体系的黏度。

2 结果与讨论

2.1 主剂用量对堵剂黏度的影响

用油田注入水配制不同质量浓度的渗透率调节剂,交联剂的质量浓度为5 000 mg/L,实验温度为90℃,选用NDJ-1型旋转黏度计3号和4号转子,转速为12 r/min,考察渗透率调节剂用量对堵剂黏度的影响,结果如表1所示。渗透率调节剂的质量浓度为5 000~7 000 mg/L时,堵剂的黏度较高,完全能够达到水平井堵水的要求。

表1 主剂用量对堵剂黏度的影响

2.2 交联剂用量对体系性能的影响

水平井封堵体系选用复合交联剂,酚醛与聚合物分子上的羧基和酰胺基在地层条件下缓慢反应,形成耐温、高强度凝胶,封堵高渗层;有机硅胶具有润湿、乳化作用,且能增强聚合物与地层的胶结作用。

固定实验温度为90℃,渗透率调节剂的质量浓度为5 000 mg/L,改变复合交联剂的浓度,选用3号和4号转子,转速为12 r/min,考察交联剂浓度对体系性能的影响,结果如图1所示。随着复合交联剂浓度逐渐增加,体系黏度最终可达7×104mPa·s;但随着交联剂浓度的增加,体系成胶时间明显缩短。复合交联剂的最佳质量浓度为5 000~6 000 mg/L。

图1 交联剂用量对体系性能的影响

2.3 稳定剂用量对堵剂黏度的影响

由于聚合物易在地层温度及有氧条件下发生降解,导致体系黏度下降,影响渗透率调节剂作用的有效期,因此在封堵剂中加入除氧稳定剂,以保证体系的稳定性。固定渗透率调节剂的质量浓度为5 000 mg/L,交联剂的质量浓度为6 000 mg/L,实验温度为90℃,改变稳定剂的用量,考察稳定剂用量对体系黏度的影响,结果如表2所示。稳定剂的质量浓度为300 mg/L时,即可使堵剂体系30 d后的黏度损失率小于8%。

表2 稳定剂用量对体系黏度的影响

2.4 温度对成胶性能的影响

固定堵剂中渗透率调节剂的质量浓度为5 000 mg/L,交联剂的质量浓度为6 000 mg/L,稳定剂的质量浓度为300 mg/L,考察温度对成胶性能的影响,结果见图2。随着温度升高,成胶时间缩短,凝胶黏度先增加后降低。实验温度为90℃时,体系成胶时间大于30 h,强度达5×104mPa·s,表现出较好的耐温性能。

图2 温度对体系性能的影响

2.5 矿化度对成胶性能的影响

分别配制不同总矿化度(其中Ca2+和Mg2+的质量浓度分别为4 000 mg/L和1 000 mg/L)的水溶液,再用这些水分别配制凝胶体系,置于90℃的恒温箱中,定时观察并测定堵剂的成胶时间和成胶强度,渗透率调节剂的质量浓度为5 000 mg/L,交联剂的质量浓度6 000 mg/L,稳定剂的质量浓度为300 mg/L,结果见表3。随着矿化度的增加,成胶时间变化不大,成胶黏度降低,但体系总体黏度较高,表现出较好的耐盐性。

表3 矿化度对体系性能的影响

2.6 热稳定性

用现场用注入水配制堵剂,渗透率调节剂的质量浓度为5 000 mg/L,交联剂的质量浓度为6 000 mg/L,稳定剂的质量浓度为300 mg/L,混和后装入不锈钢筒中密闭,置于90℃的烘箱中,一定时间后取样,选用NDJ-1型旋转黏度计3号和4号转子测定体系黏度,转速为12 r/min,结果见表4。该体系在热处理90 d后黏度基本保持稳定,具有较好的热稳定性。

表4 交联体系热稳定性评价

2.7 封堵性能

选用70~120目混合石英砂填制2根相同的填砂管,用油田注入水配制堵剂,渗透率调节剂的质量浓度为5 000 mg/L,交联剂的质量浓度为6 000 mg/L,稳定剂的质量浓度为300 mg/L,实验温度为90℃,测定堵剂的堵水、堵油率。2根填砂管的基础数据见表5,实验结果见图3和图4。封堵体系使水相渗透率下降89%以上,油相渗透率降低17%,说明该堵剂具有较好的油水自动选择性封堵能力。

表5 填砂管基础数据

图3 1#管驱替实验

图4 2#管驱替实验

3 现场应用

该项技术在中原油田各类地层和特殊井况的16口油井进行了现场试验,取得了显著的经济效益和社会效益。工艺成功率100%,施工井有效率大于 81.3%,累计增油 2 220.2 t,累计降水26 229 m3。

典型井例:中原油田文东某井,油藏埋深2 130~2 600 m,原始压力系数为1.27,地层水矿化度为18×104mg/L,为氯化钙水型。该井主力生产层为S2下43和44、S2下51和52,共计4个小层 13.1 m,施工前日产液 26.9 t,含水 97.4%,表现出明显的水淹状况。经分析,主力产油层也是产水层,无法进行封隔堵水。该井实施选择性堵水后,日产液降至21 t,含水最低降至80%,日产油由 0.8 t增至 2.1 t,累计增油 321.2 t。实施选择性堵水后,调整了层间及层内矛盾,改善了产液剖面,扩大了水驱波及体积,取得了较好的增产效果,达到了增油控水的目的。

4 结语

1)研发的耐温抗盐水平井封堵体系耐温可达90℃,耐盐25×104mg/L(其中Ca2+和Mg2+的质量浓度分别为4 000 mg/L和1 000 mg/L),凝胶强度大于5×104mPa·s,具有较好的长期热稳定性。

2)宏观封堵实验结果表明,该体系在岩心中具有较好的选择性封堵能力。

3)现场试验结果表明,该体系不需要油井作业,可直接应用于油井堵水,尤其是因井筒变形而无法作业、油水同层、出水层复杂无法有效封隔时的油井堵水。

[1]赵福麟,戴彩丽.油井堵水概念的内涵及其技术关键[J].石油学报,2006,27(5):71-78.

[2] 戴彩丽.油井选择性堵水技术[D].山东东营:中国石油大学(华东)石油石油工程学院,2006.

[3]杨怀国,刘法杰.油井化学堵水工艺技术新进展[J].油气田地面工程,2009,28(5):29-30.

[4]崔志昆,王业飞,马卫东,等.一种新型选择性堵水技术及现场应用[J].油田化学,2005,22(1):35 -37.

猜你喜欢

成胶交联剂稳定剂
一种复合凝胶堵剂的制备与性能研究
非硫系SBS改性沥青稳定剂的应用评价
AM 单体缓凝调堵剂的研制与实验评价
交联剂对醇型有机硅密封胶的影响
长碳链植物油基热稳定剂的合成及其在PVC中的应用研究
姜黄素作为PVC热稳定剂的应用研究
季戊四醇锌热稳定剂的制备与应用
交联聚合物及其制备方法和应用
助交联剂在彩色高硬度EPDM胶料中的应用
聚合物水解度对有机铬交联剂成胶性能的影响