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上海调度所大体积混凝土施工裂缝控制方法

2015-03-08上海铁路局经营开发处

上海铁道增刊 2015年2期
关键词:水化体积水泥

李 新 上海铁路局经营开发处

上海调度所大体积混凝土施工裂缝控制方法

李 新 上海铁路局经营开发处

大体积混凝土在浇筑过程中易形成裂缝,贯穿裂缝切断结构的断面,破坏结构的整体性和稳定性,其危害性较大;深层裂缝部分地破坏结构断面,也有一定危害性,且容易发展为贯穿裂缝。在分析该工程混凝土裂缝成因的基础上,对控制方法进行探讨,可为同类施工提供一定技术参考。

大体积混凝土;裂缝;控制方法

1 工程概况

客运专线上海调度所工程,位于上海铁路局院内,东临宝山路,西临客车整备场,北临轻轨宝山路站,南临路局公安办公楼,为华东地区铁路客运指挥中心。本工程结构形式为框架--剪力墙,基础底板厚1.5 m,中间设后浇带将基础底板划分为南、北2个浇筑区域,北区浇筑总量约为5 700 m3;南区浇筑总量约为3 960 m3。

2 混凝土裂缝情况

笔者在先浇筑的南区混凝土底板随机选择了55个点进行观察,共发现102条裂缝,各种裂缝的数量如表1所示。

表1 南区混凝土裂缝检查结果统计表

由表1统计结果可知:危害性不大的浅表裂缝占绝大部分,危害性大的贯穿裂缝较少。

3 裂缝成因分析

根据对施工现场检查情况,综合对作业人员及监理人员的走访,结合以往同类施工经验,从人、料、法、环四个方面分析大体积混凝土产生裂缝可能的因素,主要有以下几点:

3.1 作业人员的因素

(1)项目部对作业人员技术交底不到位,作业标准要求不高;

(2)实际操作人员受本身技术素质限制,施工能力不强。

3.2 原材料的因素

(1)混凝土水灰比过大,多余水分蒸发后,混凝土发生较大的物理收缩,在早期抗裂能力不足的情况下易产生表面龟裂;

(2)混凝土坍落度过大,粗骨料含量多,骨料大量下沉,素浆过多上浮,表面产生较大的收缩而出现龟裂;

(3)使用了水化热较高的水泥,水化蓄热多而使混凝土内部温度升高快,表面与内部温差大,容易产生温度裂缝。

3.3 施工方法的因素

(1)施工过程中振捣点数不足,间距过大,无二次振捣,导致混凝土不密实,振捣后的混凝土未处理浮浆,浮浆处开裂;

(2)混凝土养护不足,南区混凝土养护只是采用浇水养护,未覆盖麻袋或薄膜,混凝土表面受到风吹或阳光照射,水分蒸发,造成干裂和晒裂;

(3)钢筋保护层过厚,没有充分利用钢筋的约束作用;

(4)混凝土表面过早承受荷载也是表面产生裂缝的一个重要原因。

3.4 环境的因素

(1)气温较低,养护时没有覆盖使表面混凝土受冻而产生裂缝;

(2)混凝土早期受周边的约束应力和内外温差应力引起的约束产生裂缝。

因果关系如图1所示。

图1 大体积混凝土产生裂缝因果图

根据混凝土裂缝产生机理及各种裂缝分布情况可以看出,本工程大体积混凝土产生裂缝的主要原因是:使用了水化热较高的水泥;振捣不密实;养护不足;施工温度较低。

4 采取的措施

4.1 制定对策措施

针对以上分析的主要原因,制定对策措施,在北部混凝土浇筑过程中严格实施。

(1)针对混凝土使用高水化热水泥的问题,采取现场试配和技术调整的方式予以实施,具体如下:

①水泥选用水化热低且凝结时间长的水泥,采用普通硅酸盐水泥中新源P.O42.5水泥。

②优化混凝土配合比,掺入适量粉煤灰,减少水泥用量。各种材料用量如表2所示。

表2 改良后混凝土材料用量表

③选用SY-G型高性能膨胀抗裂剂,混凝土中掺入SY-G型高性能膨胀抗裂剂,保证了混凝土净收缩量在各个龄期始终小于混凝土极限延伸值,这样就有效达到了抗裂防渗的目的。

实施效果:混凝土内部的温度上升缓慢,避免了混凝土内部温度升温过快而引起的深层裂缝等。

(2)针对混凝土振捣不密实的情况,主要通过加强现场管理控制,具体措施如下:

①技术部对作业人员进行详细技术交底,强调分三层浇筑,每层浇筑厚度控制在50 cm以内,振捣工作从浇筑层的底层开始逐渐上移,以保证分层混凝土间的施工质量。

②安排专人现场盯控,重点注意振捣方式,振动棒振捣点位相距50 cm,每次振捣时间以(20~30)s为宜,混凝土表面不再出现气泡、泛出灰浆为准,振捣操作要“快插慢拔”、“先振低处,后振高处”,防止混凝土内部振捣不实。

③及时处理振捣出现的浮浆,排除浮浆后,若表面仍有较厚的水泥浆,则用长刮尺括平。

实施效果:解决了混凝土振捣不密实问题,保证了混凝土的质量。

(3)针对混凝土养护不足的要因,具体措施如下:

用浸湿的麻袋覆盖表面养护混凝土,保温保湿,安排专人一天三次浇水,使麻袋充分湿润,浇水养护时间为14天,使混凝土表面充分吸收水分,避免因混凝土表面失水过快、早期收缩加大而出现裂缝。

实施效果:避免了混凝土浇筑完成后,在早期混凝土收缩过程中表面出现的裂缝。

(4)针对室外天气温度较低的要因,采取以下措施:

①由试验员专门负责大体积混凝土养护阶段的温度监测,做好记录,监测时间不少于14天。每12 h进行记录一次,每次监测记录混凝土底部、中部和上部的温度,并计算中心温度和表面混凝土温度差,确保混凝土内外温差不得超过25°,否则即使采取保温措施(见图2)。

图2 温度监测

②表面覆盖麻袋,浇水湿润,不得浇水过多,防止由于室外低温形成冰冻。

实施效果:防止了大体积混凝土因内外温差过大引起温度裂缝。

4.2 实施效果

4.2.1 质量效益

笔者在后浇筑的北区混凝土底板同样随机选择了55个点进行观察,共发现41条裂缝,各种裂缝的数量如表3所示。

表3 北区混凝土裂缝检查结果统计表

通过表1和表3的数据对比可以发现,针对产生裂缝的主要原因采取措施之后,等量观测样本大体积混凝土的裂缝数量从102条减少到41条,减少了59.8%;对混凝土质量影响较大的贯穿裂缝和深层裂缝分别由3条减少到1条,由12条减少到6条,分别减少了66.7%和50%,大大提高了混凝土质量(如图3所示)。

图3 南北区混凝土裂缝数量比较图

4.2.2 经济效益

①本工程优化混凝土配合比后,比原配合比所用材料节省了12.1元/m3,按照依据新配合比浇筑的北区底板混凝土量约为5 700 m3计,节省材料费用5700×12.1=68970元。

②采取针对性措施后,大体积混凝土的裂缝大幅度减少,预计节约处理混凝土裂缝及堵漏修补的费用10 000余元。

合计节约成本:68970+10000=78970元。

5 结束语

近年来铁路建设大规模发展,涉及到大体积混凝土施工的项目也越来越多。本文认为只要认真分析工况,根据实际条件设计混凝土配合比,严格把握施工现场控制,科学养护,就能很好地控制大体积混凝土的裂缝,保证工程质量,获得明显的经济效益。

责任编辑:王 华

来稿日期:2015-05-21

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