APP下载

循环流化床锅炉炉水pH值偏低的研究探讨

2015-01-13郝宏飞

山西焦煤科技 2015年1期
关键词:炉水混床汽包

郝宏飞

(山西焦煤 五麟煤焦开发有限责任公司,山西 汾阳 032200)

循环流化床锅炉是国外研究,20世纪80年代引进国内,90年代后期大规模应用的一种节能技术。它主要有粉尘排放量低、脱硝和脱硫效率极高,煤种要求低、负荷变化范围大,灰渣石膏利于二次使用做砖等特点。

目前,该项技术在电力行业、化工行业等领域中得到大范围推广应用。运行中发现,75t/h以下的循环流化床锅炉在平稳运转中,炉水pH值大多都存在偏低的问题,因此,锅炉炉水水质方面的问题急需解决。

山西焦煤五麟公司是年产焦炭100万t,甲醇10万t的大型焦化企业,与之配套的动力系统为2台(40t/h)高温中压燃煤锅炉、1台(40t/h)高温中压全自动燃气锅炉及2套(3630kW、4378kW)汽轮机机组。为了使蒸汽达到高品质,维护管道及系统防腐,中压蒸汽的水汽管道及容器对给水品质要求极其严格,而炉水中的pH值(9~11)是水处理系统必须达到的一项指标。

该公司生产水水源为山西吕梁深层地下水,经多介质过滤器、保安过滤器等预处理(SDI<5),作为RO反渗透设备的原料水,RO出水指标达到硬度0,DD≤20us/cm,产水量120t/h,装置产生的反渗透水统一集中于中间水箱,在中间水箱除碳后,经混床进行深度处理,混床内的树脂品种为D201和001×7,装填比例2∶1.混床产的脱盐水DD≤0.2us/cm经脱盐水泵补氨水(pH值8.5~9.2),供除氧系统补水采用。

脱盐水站自2011年6月调试合格以后,汽包内的除氧水pH值基本维持在7~8.8,偶而会上升到正常指标(至2015年1月出现8次),但维持时间不长(1~7天)。测试发现,汽包除氧水国标值为8.5~9.2,而该厂的pH值基本上都低于国标值(不合格率95.8%),甚至有几次为7左右。炉水pH值偏低会提高蒸汽中杂质的含量,尤其是硅类杂质,但当炉水弱碱性或中性时,会提高对各钢件产生的腐蚀性,因此有必要对炉水的pH值进行研究,探讨各种有效的恢复措施。

1 pH值偏低的原因分析

在各系统设备正常稳定运转,脱盐水供水、除氧器供水pH值都正常时,因为炉水水分子的大量蒸发,使含盐量提高,造成pH值上升,但该厂运行的实际情况是下降。为了找出问题产生的根源,解决炉水pH值低的问题,分析原因并提出对策。

1.1 生产水水质的变化

如果该厂的生产水被污染,CODCr含量超标,另外混床去除微小有机杂质的处理上限不高,会造成锅炉补水污染炉水,在高温中压下,CODCr会分解产生酸类物质,这类物质在炉水中大量集聚会中和大量碱性物质,从而产生pH值偏低的现象。

但查阅到该厂原水为深井水,深层地下水水质一般不会发生大的变化,但不排除被污染的可能,因此对2011—2014年的水质报告书(专业机构测评)进行各类物质比对,结果是各种物质有微量上升,但符合中国饮用水的标准,证明生产水水质变化不是锅炉炉水pH值偏低的原因。

1.2 汽轮机、精馏等冷凝液被污染

1)冷凝液换热器泄漏。换热器是一种循环水与余热蒸汽进行换热的设备,若换热器中管道破损,造成循环水窜入冷凝液,冷凝液被污染后进入混床,大量的金属离子与阳树脂交换产生氢离子,破坏混床运行,导致混床出水不合格,同时引起后续锅炉补水pH值偏低,但该工作人员发现冷凝液各项指标符合回收国标,可直接作为锅炉补水使用。因此,冷凝液换热器泄漏不是该车间锅炉炉水pH值偏低的原因。

2)冷凝液水质波动。冷凝液水质波动会造成DD上升。根据运行中化验数据,冷凝液DD的超标是由氨离子含量超标造成。另外,在调整脱盐水pH值时,氨含量控制不稳或者甲醇主系统开停车也会影响pH值,但在后来进锅炉前化验,冷凝液各指标是合格的。证明冷凝液水质变化不是锅炉炉水pH值偏低的原因。

3)冷凝液CODCr变化。冷凝液含微量油脂,该车间化验室无法化验,因此,不排除此原因是造成pH偏低的现象。

1.3 管道系统污染

2011年11月该厂出现循环冷却水误进除氧器3 h,采取了增加连排排水量和定排排污次数的不停炉快速置换方案,连排排水量从2m3/h(单炉)增加到10m3/h(单炉),定排次数从1次/班,增加到4次/班。由于当时发现及时并执行了增加补水、强制排污的快速置换方案,所以水系统污染很轻。置换后化验各指标合格,所以此类情况也不是炉水有问题的原因。

1.4 混床问题

引起炉水pH值急剧下降的原因可能为:

1)混床的产水手动隔膜阀内漏,混床再生或清洗未尽的HCl渗进脱盐水里,造成炉水pH值偏低。如果是这种情况,炉水pH值低至强酸性,产水DD明显超标,但经核实阀门未漏。

2)树脂长时间反复使用会造成内部的含油难以再生除掉,同时树脂量过大,再生度低,还会释放出负一价氯离子,造成产水中含氯、氢离子。虽然脱盐水加氨后才外送,但部分氢离子随除氧水进入汽包,在蒸发后聚集浓缩,会出现炉水pH值偏低的现象,但此种情况氯离子指标肯定超标,该车间炉水氯离子指标正常,因此排除此原因。

3)树脂泄漏。树脂质量不好或再生次数过多造成碎裂,渗入到产水中,在炉内高温分解,产生酸类物质造成炉水内pH值偏低。投产初期,树脂完好无泄漏,自2014年下半年树脂有部分碎裂,填补过2次,该原因是炉水pH值后期不合格的原因之一。

2 处理措施

1)更换树脂。污染和破碎的树脂,会随着除氧水进入炉水,造成炉水的pH值长期偏低及锅炉部件的腐蚀。

2)加强排污次数及排污量。由于炉内被污染,汽包构件及联箱手孔等部分,在不停炉连续运行情况下,长时间累积,造成炉水pH值偏低,所以,必须要增加排污次数及排水量。

排污分为间排和连排。间排是固定在水冷壁及下联箱的片中间线下部,目的是排掉聚积在内壁及联箱底部死角的固态杂质和胶体,对降低类酸物的含量有帮助。连排就是持续从汽包底偏上位置排出炉水,排走炉水中微小的固态杂物和胶体,排水点一般在汽包中间偏下约10cm的地方。在炉水pH值不合格时,对提高pH值有帮助。

3 小 结

1)造成炉水pH值偏低的原因很多,应该从初始态检查,分辨pH值偏低这种现象的时间性,以便找到问题的实质,采取有效的恢复措施。

2)炉水被油污染,造成pH值偏低,如果污染不严重,可以控制好汽包液位防止蒸汽带水,根据循环流化床锅炉工艺运行情况,合理调整连排和定排排污量,运行班组坚持执行排污计划,并定期更换树脂,对pH值恢复正常都比较有效。

3)磷酸盐隐藏一般可以采用多种磷酸盐协调添加,比单用一种要效果好,因此,这种原因引起pH值偏低问题也是可以解决的。

[1] 刘新月,尚玉珍,张 雷.阳泉二电厂炉水pH值降低原因的试验分析[J].山西电力,2001,100(5):4-6.

[2] 周向东.延迟焦化余热锅炉的磷酸盐“隐藏”现象和防治对策-工业水处理技术[M].北京:中国石化出版社,2004:56-57.

[3] 李培元,钱达中,王蒙聚.锅炉水处理技术[M].武汉:湖北科学技术出版社,1989:11-12.

猜你喜欢

炉水混床汽包
非常规吊装火电厂锅炉汽包
反渗透脱盐系统后置混床除硅能力低原因及对策
浅析影响锅炉炉水pH值的因素及处理措施
炉水二氧化硅超标原因分析
核电厂EDI电除盐装置与传统混床水处理的对比分析
余热锅炉冬季汽包水位控制存在的问题及改进措施
凝结水精处理混床跑漏树脂至热力系统的案列分析
炉水氢导超标的试验研究
1000 MW机组凝结水精处理混床投停时跑树脂分析
武锅330MW锅炉汽包吊装方式