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高灰熔点煤气化特性的实验研究

2014-11-22周志豪张忠孝岳朴杰

上海理工大学学报 2014年6期
关键词:合成气煤气摩尔

周志豪, 张忠孝, 娄 彤, 岳朴杰

(上海理工大学 能源与动力工程学院,上海200093)

煤气化技术在我国工业生产中占有重要地位,是液体燃料合成、煤基化学品合成、先进的整体煤气化联合循环发电技术(IGCC)等领域的重要组成部分.相比于固定床和流化床,气流床气化技术以容量大、效率高的优点成为现在煤气化技术的主要发展方向[1-2].目前国内外气流床气化炉主要采用液态排渣方式,适应煤种多为低灰熔点煤.占我国煤炭保有储量57%的高灰熔点煤只有通过提高气化温度和添加助熔剂等方法才能使其适应液态排渣方式,不过这两种方法都会带来运行成本的上升[3].因此,开发适合我国高灰熔点煤的两段供氧非熔渣加压气流床气化技术具有十分重要的工业应用意义[4].

影响高灰熔点煤气化的因素有很多,国内外的学 者 对 此 进 行 了 大 量 研 究[5-8].Lee等[9]利 用 管 式炉对澳大利亚和印度尼西亚的两种高灰熔点煤煤粉的氧气气化特性进行了研究,分析了温度、氧煤比以及蒸汽煤比对碳转化率和合成气气体组分的影响.陈国艳等[10]在管式沉降炉上对我国高灰熔点煤淮南煤的煤粉气化特性进行了研究,并分析了不同温度下高灰熔点煤灰渣的熔融特性.目前还没有学者在实验室装置上以水煤浆为原料对高灰熔点煤的气化特性作过研究.因此,本文在1 200~1 500 ℃范围内,对我国比较典型的高灰熔点煤贵州老矿中煤进行了水煤浆常压气流床气化特性的实验研究,考察了温度和O/C 摩尔比对高灰熔点煤气化特性的影响,为开发适合我国高灰熔点煤的干排渣气化技术提供理论基础.

1 实验系统与研究方法

1.1 实验系统

水煤浆常压气化实验系统如图1所示,该实验系统由水煤浆供给系统、一维高温管式电加热炉、供气系统、锁渣罐、气体净化-检测系统及合成气燃烧炉等组成.其中,一维高温管式沉降炉炉膛为长2.1m、内径50 mm 的刚玉管,加热元件为硅钼棒(最高可控温度为1 600 ℃);水煤浆供给系统由煤浆罐、搅拌器、滤网、煤浆泵及雾化喷嘴等组成,煤浆泵为JLM 系列电磁隔膜式计量泵;气体分析装置为武汉四方光电科技有限公司生产的Gasboard-3100烟气分析仪,可对CO2,CO,H2,CH4,O2这5种气体成分进行在线实时监测.

实验采用的雾化喷嘴结构示意图如图2所示,该喷嘴为空气雾化式喷嘴,利用气体与水煤浆的摩擦,产生均匀而细密的雾化效果.为了达到良好的雾化效果,同时又能保证喷嘴出口不被煤浆颗粒所堵,笔者经过多次的尝试,最终将喷嘴出口直径确定为0.8mm.

图1 实验系统流程示意图Fig.1 Flow diagram of the experimental system

图2 雾化喷嘴结构示意图Fig.2 Atomizing nozzle structure diagram

1.2 实验煤样及工况

在高灰熔点煤气化特性实验中,选取贵州老矿中煤为实验煤种,其煤质特性及实验室制浆分析如表1所示(见下页).为了使隔膜式计量泵和喷嘴出口不被煤浆颗粒所堵,制浆所选用的煤粉粒径均小于75μm.设计给浆量约为0.9L/h,实验温度范围为1 200~1 500 ℃,O/C 摩尔比的范围为0.8~1.2,煤浆在炉内恒温段的停留时间为3s左右.在表1中,下标ad代表煤的空气干燥基;DT 代表变形温度;ST 代表软化温度;FT 代表流动温度;水煤浆浓度指煤浆中煤的质量分数.

1.3 实验数据整理

碳转化率ηc 是衡量煤中碳元素在气化过程中的利用程度的指标.在气化过程中,煤中的碳将主要转变为煤气中的CO,CO2,CH4,未转化的碳则残留在飞灰和底渣中,从气化炉排出.因此,可以利用灰

表1 老矿中煤及水煤浆的特性分析Tab.1 Characteristics analysis of Lao Kuang’s coal and coal water slurry

平衡法求得碳转化率

式 中,wco,as为 煤 中 灰 的 质 量 分 数;wco,c为 煤 中 碳 的质量分数;wcar,as为气化炉底渣中灰的质量分数;wcar,c为气化炉底渣中碳的质量分数.

冷煤气效率ηd 即单位质量煤产生的煤气热值与单位质量煤的热值之比,其计算式为

式中,hH2,hCO和hCH4分 别 为 合 成 气 中H2,CO 和CH4的热值;hcoal为煤的热值.

2 实验结果与分析

2.1 温度对合成气组分的影响

在煤气化过程中,温度是影响合成气组分的重要因素.图3为O/C摩尔比为0.90和1.05的工况下温度对合成气组分的影响.ΔH 代表化学反应过程中的焓变.从图3中可以看出,在O/C 摩尔比为0.9的情况下,随着气化温度的升高,CO 的体积分数不断升高,而CO2的体积分数却成完全相反的趋势.这主要是由于反应(1)为强吸热反应,温度的升高有利于气化反应向正方向进行[9],生成更多的CO,同时,随着C 与CO2反应速率的加快,消耗了更多的CO2.合成气中的CH4在气化反应初期主要是由挥发份的析出而形成的,随着反应的进行,甲烷通过反应(3)和反应(4)进行合成与分解[11].由图3可知,随着炉内温度的上升,甲烷的体积分数逐渐减少并趋向于零,这是由于反应(3)为放热反应,而反应(4)为吸热反应.温度的升高有利于甲烷蒸汽的重整反应却不利于甲烷的合成,导致了合成气中甲烷的体积分数随温度的升高逐渐减小,这与陈国艳等[10]的研究结果一致.当O/C摩尔比为1.05时,随着气化温度的升高,CO2,CO和CH4的体积分数的变化趋势均与O/C摩尔比为0.90时的情况一致.

同样,从图3 中可以看出,在O/C 摩尔比为0.90和1.05这两种情况下,当反应温度从1 200 ℃上升至1 500 ℃时,CO2的体积分数分别下降14.97%和14.22%,CO 的体积分数上升15.97%和15.96%.CO2体积分数的下降量与CO 体积分数的上升量基本相同,而H2的体积分数几乎不变,这可能是由于在1 200℃~1 500 ℃范围内,随着气化温度的提高,C与CO2反应速率的提升量远大于C与H2O 反应速率的提升量,表明在高温条件下,对于老矿中煤,气化温度对反应(1)的影响比对反应(2)的影响要大.

图3 温度对合成气组分的影响Fig.3 Effect of temperature on syngas components

2.2 O/C摩尔比对合成气组分的影响

在计量泵给浆稳定的情况下,可以通过给氧量及核算的漏风量来调节O/C 摩尔比,实验中O/C摩尔比的变化范围为0.80~1.20.图4是在1 200~1 500 ℃工况下,不同O/C 摩尔比对合成气组分的影响.从图4中可以看出,在不同反应温度下,随着O/C 摩尔比的增加,合成气中CO2的体积分数不断上升,而CO 和H2的体积分数却呈现出明显相反的趋势,这主要是由于随着O/C 摩尔比的增加,炉内参与反应的氧气量上升,使得炉内C 及可燃气体CO,H2,CH4与O2的燃烧反应得到加强,生成了更多的CO2.同时由于参与气化反应的C 减少,削弱了反应(1)和反应(2),使由气化反应所生成的CO 和H2含量下降.

从图4中还可以看出,在1 200~1 500 ℃工况下,当O/C摩尔比为0.90~1.05时,合成气中CO和CO2的体积分数变化幅度均不大;而当O/C摩尔比为1.05~1.20时,两种气体的体积分数的变化幅度均相对较大.以1 400 ℃工况为例,O/C摩尔比为0.90~1.05时,CO 的体积分数下降1.07%,CO2的体 积分数上升0.91%;O/C摩尔比为1.05~1.20时,CO 的体积分数则下降10.26%,而CO2的体积分数上升17%,这可能是由于,一方面随着O/C 摩尔比的上升,炉内由燃烧反应所生成的CO2含量上升,CO2体积分数的提高有助于C 与CO2反应速率的提升,生成更多的CO;另一方面O/C 摩尔比的上升使更多的C 与O2燃烧,参与反应(1)的C减少,使合成气中CO 的体积分数下降.在气化反应中,上述两方面的因素成互相竞争的关系.在本实验条件下,当O/C 摩尔比为0.90~1.05 时,由于受这两方面的因素相互制约,CO 和CO2的体积分数变化幅度均不大;而当O/C 摩尔比为1.05~1.20时,由于更多的C 与O2进行了燃烧反应,降低了反应(1)的反应速率,使得CO 的体积分数有较大幅度的下降,而CO2的体积分数则上升趋势明显.

2.3 温度和O/C摩尔比对碳转化率的影响

图4 不同O/C摩尔比对合成气组分的影响Fig.4 Effects of different O/C Molar ratio on synsgas components

从图5(见下页)中可以看出,在相同O/C 摩尔比下,老矿中煤的碳转化率随着气化温度的升高而增加,这主要是由于温度的升高,增加了煤焦中碳原子的能量,使构成煤的芳香环中的碳键易断裂,因此,提高温度一般有利于提高煤焦与CO2、煤焦与水蒸气的反应速度.在相同的停留时间下,使合成气中产生了更多的CO 和H2,同时也使碳转化率得到了提升.当反应温度为1 500 ℃(即超过老矿中煤的灰熔融温度)时,老矿中煤的碳砖化率较之1 400 ℃时有明显的提升,这表明在达到并超过煤灰熔融温度时,煤焦颗粒表面先进行反应而生成灰的部分的熔融并没有影响到煤焦的气化反应活性,这与陆成等[12]的研究结果并不相同.

从图5中还可以看出,在气化温度相同的情况下,随着O/C摩尔比的增加,老矿中煤的碳转化率逐渐上升,这主要是因为在O/C 摩尔比较低时,炉内的煤浆过量,没有足够的氧量与之反应,而C 与H2O 的反应速率较慢,在3s左右的停留时间内没有能够充分地反应,导致了碳转化率较低.随着O/C摩尔比的提高,更多的C 与O2发生了反应,从而使碳转化率得到了提升.

图5 不同温度和O/C摩尔比对碳砖化率的影响Fig.5 Effects of different temperature and O/C Molar ratio on the rate of carbon conversion

2.4 温度和O/C摩尔比对冷煤气效率的影响

对于冷煤气效率,从图6 中可以看出,当O/C摩尔比相同时,随气化温度的升高,冷煤气效率逐渐升高,这是由于温度的升高,不仅使碳转化率提高,还使合成气中的有效气体成分得到了提升,最终提高了冷煤气效率.

从图6中还可以看出,在反应温度相同的情况下,随着O/C摩尔比的上升,冷煤气效率呈先增大后减小的趋势,这可能是由于随着O/C 摩尔比的增加,碳化率增加,煤中更多的C 转化为合成气中的CO 和CO2,同时,合成气中的可燃气体CO,H2和CH4等的燃烧份额也随之增加,CO2和H2O 含量增加,从而导致合成气中CO 和H2的含量下降.在两方面因素的共同作用下,导致冷煤气效率出现了先增大后减小的趋势.在图6 中,温度为1 500 ℃时,冷 煤 气 效 率 在O/C 摩 尔 比 大 于1.05后急剧下降,这可能是由于当O/C 摩尔比大于1.05后,合成气中CO2的含量急剧上升,导致了有效气体成分的降低,冷煤气效率下降明显.综合考虑碳转化率和冷煤气效率两方面的因素,在本文的实验条件下,老矿中煤的最佳O/C 摩尔比为0.90~1.05.

图6 不同温度和O/C摩尔比对冷煤气效率的影响Fig.6 Effects of different temperature and O/C Molar ratio on the efficiency of cooled coal gas

3 结 论

a.温度是影响高灰熔点煤气化特性的重要因素.在实验条件下,温度在1 200~1 500 ℃区间内,随着气化温度的升高,合成气中CO 和H2含量升高,CO2含量不断降低,CH4的体积分数逐渐减少并趋向于零,同时,老矿中煤的碳转化率和冷煤气效率也逐渐升高,并分别最高达到80.3%和47.6%.对于老矿中煤,温度对反应(1)的影响要大于对反应(2)的影响.

d.当气化温度超过煤的灰熔点时,老矿中煤的碳砖化率与冷煤气效率随着温度的增加继续增大.这表明在达到煤灰熔融温度时,煤焦颗粒表面先进行反应而生成的灰的熔融并未产生阻碍煤焦气化反应活性的效果.

c.O/C摩尔比对高灰熔点煤气化特性的影响很大.实验结果表明,在相同反应温度下,随着O/C摩尔比的增加,CO2含量和碳转化率增加,CO 和H2的含量减小,冷煤气效率则出现了先增大后减小的趋势.结合碳转化率和冷煤气效率两方面的因素,在实验条件下,老矿中煤的最佳O/C 摩尔比为0.90~1.05.

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