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玛丽散、罗克休在处理大采高综采工作面特大冒顶事故中的实践应用

2014-10-21魏晓凯

建筑工程技术与设计 2014年35期

魏晓凯

摘 要:阳煤一矿S8310大采高综采工作面初采期间,由于工作面推进慢,煤层顶板结构复杂,直接顶强度小,加之初次来压矿压显现明显,工作面推进至距切割巷33m时,工作面煤壁处顶板多处出现冒顶漏矸。经研究商议,制定出暂停推进工作面,采用锚索锁口加固,同时从工作面正帮向冒顶区注罗克休、玛丽散,将其铸成实体从而起到加固顶板的施工方法。最终有效的增加了顶板强度,控制住了顶板,确保初采期间工作面的正常推进,取得了较理想的初采质量。

关键词:冒顶;玛丽散;罗克休;联合加固

1 概况

1.1 工作面概况

1.1工作面参数

S8310工作面走向长1084m,采长220m,煤厚6.41m,工作面地质储量210万t,可采储量182万t。

本工作面地面标高1156.5—1344.2m,工作面标高609.0—664.5m。

工作面老顶为灰色石灰岩,厚度11.4m,致密,坚硬,含二层泥岩;直接顶为黑色泥岩,厚度0.85m,黑色,致密,性脆;直接底为灰色泥岩,厚度0.95m;老底为灰白色细砂岩,厚度5.30m,坚硬,水平层理。

1.2 工作面设备配套情况

采煤机SL1000, 1台, 德国艾柯夫;液压支架基本架ZY12000—30/68D, 119架, 平顶山煤机厂;端头支架, ZY12000—22.5/45D, 7架;过渡支架 ZY12000—26/56D, 4架;刮板输送机 SGZ—1250/2×1000, 1部,宁夏天地奔牛;转载机SZZ—1350/525,1部;破碎机PLM4000, 1 台;自移装置ZY2700, 1,台;乳化液泵站GRB37.5/400, 4泵2箱, 英国雷波;喷雾泵站, 3泵1箱;支架电液控制系统, 1套,北京天玛;超前液压支架, 4架, 平顶山煤机厂;组合开关, 华宁组合开关, 2 台, 常州联力;乳化液自动配比装置, GDSZ2-00;胶带输送机, SSJ1200/2×315, 1部。

1.3 工作面矿压分析

初次来压步距20~40m,平均30m,初次来压阻力10000KN,周期来压步距18m,周期来压阻力6700KN,支承压力在煤壁前方20~35m。

2 冒顶发生过程

2014年12月份冒顶事故发生过程:

12月16日0点班,工作面推进至距切巷18m处,78~80架发生初次冒顶,冒顶高度2m。冒落下来的大量矸石压死工作溜,影响时间一天。

12月21日0点班,工作面推进至距切巷31m处,72~82架再次大量流矸,共造成两次冒顶流矸压溜事故,影响三天。

12月25日0,工作面推进至距切巷,33m处,点班冒顶区域已发展到3处,且区域面积较大。其中:26~33架,冒顶高度2m;74~100架,冒顶高度4~6m;108~120架,冒顶高度2m。工作面已无法正常推进。

3 冒顶发原因分析

1)客观原因:①老顶初次来压接近,矿山压力作用明显;②顶板条件相对复杂,直接顶为黑色泥岩,强度较低,容易破碎冒落,造成支架空顶。

2)主观原因:①生产过程中工程质量存在问题;②综采队存在认识问题,没有抓住问题的关键,未及时采取有效的生产措施;③现场组织不利;④支护质量存在问题;⑤综采设备停产时间长,矿压长时间作用于煤壁。⑥初采期间由于在大采高工作面采高控制方面没有经验,对顶板控制没有引起足够重视,对支架的自动补液功能认识不到。

4 冒顶处理技术方案

事故发生后技术部门先关人员现场勘查,研究制定了锚索加固、灌浆联合应急处理方案:首先在顶板破碎区域5m范围内打锚索锁口,防止冒顶区域扩大;其次封闭在冒落区,打眼注填充剂(罗克休),充实后再注胶(玛丽散)构置假顶。

灌浆材料及实施方法

①玛丽散、罗克休技术数据(表1、表2);

表1 玛丽散技术数据(25°) 表2 罗克休技术数据(25°)

基本成分 树脂 催化剂 基本成分 树脂 催化剂

混合比例(体积比) 1 1 反应时间 5 2

最初粘度/mpa s-1 250 250 膨胀率/倍 25—30 25—30

开始反应/s 0.45 0.4 开始反应/s 0.45 0.4

发泡结束 1.25 1.06 10%变形压力/Mpa 0.1—0.2 0.1—0.2

膨胀比/倍 2 10—25

压力/Mpa >10 3

粘合力/Mpa >1 1

②工艺流程:即冒顶区周围加固→冒顶区棚顶、封闭→打眼→安装注浆管、封口器→注浆→清洗设备 、 。

5 施工效果

经过2天灌注施工,共计消耗注玛丽散1878桶; 罗克休 251桶。煤壁顶板维护效果明显,支架接顶效果良好,工作面于12月27日动刀,28日开始正常推进,单日推进7m,工作面顺利通过冒落区。采用罗克休泡沫和马丽散充填加固高冒区具有突出的综合效益:

(1)提高了围岩的稳定性

罗克休泡沫和马丽散含树脂和催化剂两种组分,注入煤岩层几秒钟后,化学反应生成的聚酯类产物膨胀,对围岩松动圈裂隙进行充填,对破碎松散的矸石进行粘结,使围岩形成整体结构,提高了围岩的稳定性和抗压承载能力

(2)保证了施工人员的安全

冒顶区顶板及围岩较破碎,冒落处顶板不稳定,凭经验靠人工监护顶板,安全威胁较大。而注射罗休克泡沫、马丽散后,顶板碎岩胶结较好,施工人员无需站在冒顶区施工,从而保证了施工期间工作人员的安全。注射罗克休泡沫、马丽散后,破碎状态得到改善,未发生冒顶现象。

(3)降低了劳动强度

常规处理冒顶的方式为架棚、穿梁、打木垛法和锚杆、锚索支护法,这些方法工作量大、施工环境差。采用注射罗克休和马丽散加固,施工时操作方便、劳动强度低。

(4)加快了施工速度

羅克休、马丽散反应迅速、硬化时间短,保证了充填加固工作的快速性,可用于隐患“急救”处理,不影响其它施工任务。

6 结 论

实践证明,罗克休、玛丽散充填高冒巷道是一种安全、高效的化学充填、加固冒顶区技术。应用该技术,不仅能及时有效地充填、加固高冒区,而且通过其浆液在裂隙中的扩散、膨胀而封堵围岩裂隙,从而防止围岩进一步弱化、冒落,提高冒顶区围岩的稳定性,有利于提高施工的安全可靠性。该技术的工程实践证明,此项技术处理大冒顶事故具有施工简单、安全可靠、劳动强度低、支护效果好等良好的综合效益。

参考文献

[1] 王金华.我国大采高综采技术与装备的现状及发展趋势 煤炭科学技术 2006

[2] 刘小平等.采用灌注工艺处理综采工作面贯通时冒顶实践 神华技术 2010