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变频调速器在锅炉风机节能改造中的应用

2014-07-21伍敏健

科技与创新 2014年6期
关键词:锅炉

伍敏健

摘 要:根据锅炉风机调节特性,使用变频调速器对风机进行节能改造。对改造结果进行分析可知,利用变频调速原理进行风机调节能节省大量电能,提高锅炉燃烧效率,对促进企业工作效益具有一定的应用价值。

关键词:锅炉;变频调速器;风机特性;风机流量

中图分类号:TK223.7 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)06-0021-02

锅炉风机的风量是通过调节风门大小和调节节流来实现的,而用来带动风机的电动机转速是额定的,因此造成极大的调节损失和电能耗费。基于这种情况,提出加装变频调速器控制锅炉引风机电机,这样极大地改善了工艺操作人员的工作条件,也改善了风机设备的启动性能,实现了调节、控制自动化。另外,变频调速器的应用可以节约四成左右的电能,从而达到了节能降耗、减少设备噪声污染的目的。

1 风机调节特性分析

由风机原理可知,节流调节时因为增加了阻力,管路特性曲线变化,而风机特性曲线不变。转速调节时风门完全打开,风机转速变化,风机特性曲线随之改变,而管路特性曲线不变。图1中H(n1),H(n2)线表示转速分别为n1,n2时风机的压力—流量(H-Q)特性曲线,R1,R2表示节流调节时的管路特性曲线。

3 变频器在锅炉风机系统中的应用

某地橡胶制品公司对一台SZL10-1.6-AⅡ型燃煤锅炉风机系统采用PLC控制技术和变频调节技术进行系统改造。PLC选用西门子S7-300系列模块,变频器选用西门子MM430变频器,同时加装压力传感器、氧量分析仪、炉膛负压表等测试仪器和变送器。人机操作界面采用PWS触摸屏和上位监控计算机系统与PLC相连,使锅炉的控制、运行数据可以实时显示。

3.1 风机控制系统的设计

在该锅炉控制系统中以可编程控制器(PLC)为主要控制核心,变频器为主要执行机构,其作用是为电机提供可变频率的电源,实现电机的无级调速,其控制方式有以下两种。

3.1.1 引风控制

通过炉膛上的负压变送器将炉膛压力标准电信号送入PLC的反馈通道,经处理后与设定炉膛负压力比较,通过PLC内置的数字PID算法产生运算信号,作为引风机变频器的频率给定,控制引风变频器调节电机转速,使炉膛内负压稳定在设定值附近。

3.1.2 鼓风控制

通过蒸汽管道上的压力变送器将所需蒸汽压力标准电信号送入PLC的反馈通道,经处理后与设定蒸汽压力值比较,通过PLC内置的数字PID算法产生运算信号,作为鼓风机变频器的频率给定,控制鼓风变频器调节电机转速。此信号作为控制鼓风电机转速的主信号,此时再引入烟气含氧量校正鼓风机转速,使风煤配比达到最佳状态。这样既可满足蒸汽压力的需要,也保证了燃烧工况的优化。

3.2 改造后的效果

对该单位改造前、后锅炉热效率和节电情况进行了测试,测试数据见表1、表2. 由表1可知:过量空气系数降低了24.14%,基本达到经多次人工调试确定的理想值;炉渣含碳量降低了55.13%,燃料燃尽状况明显改善,燃烧效率明显提高;锅炉改造后总体热效率提高了9.80%. 由表2可知:改造后,电机运行平均频率低于工频,功率因数有所提高,均在0.9以上;电机功率和日耗电量大幅下降;引风机平均节电率达36%;鼓风机平均节电率达42.4%.

改造后,实现了锅炉压力、鼓风量、引风量、炉膛负压等参数的自动控制和调节,运行时,可将蒸汽压力控制在设定值±0.05 MPa的范围内。同时,改变了以往人工调节时炉膛负压忽大忽小、难以掌握的状况,可将炉膛负压控制在设定值±5 Pa的范围内。

4 改造总结

通过以上技术分析和改造结果统计,说明变频调速技术是工业燃煤锅炉节能改造中的一个有效途径。改造后的锅炉在节电性能、自动化程度和运行、维护等方面均有显著的提高和改善,具体表现在以下几方面:①对锅炉风机采用变频调速,不但可节约大量电能,而且还因其具有可调性能好、反应速度快、线性度和准确性均很高等特性,使锅炉燃烧时的风煤配比、炉膛负压、烟气含氧量等人工难以控制的工况参数实现了自动优化,提高了锅炉燃烧效率,同时大大降低了人工劳动强度。②变频器本身具有欠压、过载、短路等一系列保护功能,从而提高了电气保护品质。变频调速后,可以降低启动电流,提高电机绕组的承受力,延长电机的使用寿命。③减小电力线路电压波动幅度,避免电机工频启动时,供电网内电压敏感设备工作异常或故障、跳闸等情况的发生。④低速运行和平滑的无级调速可以提高风机效率,减少机件磨损、振颤,降低噪声,延长风机和管路的使用寿命。

5 结束语

综上所述,变频器用于风机类设备驱动控制场合具有显著的节电效果,是一种理想的调速控制方式。变频器的应用既提高了锅炉设备效率,又满足了生产工艺要求,大大减少了设备维护、维修费用,降低了停产周期,具有极大的应用价值。

参考文献

[1]汪学峰.石油化工行业中的变频调速节能技术应用[J].中国设备工程,2010(02).

[2]李敏.浅议变频调速器在电力系统中的节点效果[J].经营管理者,2010(08).

〔编辑:刘晓芳〕

摘 要:根据锅炉风机调节特性,使用变频调速器对风机进行节能改造。对改造结果进行分析可知,利用变频调速原理进行风机调节能节省大量电能,提高锅炉燃烧效率,对促进企业工作效益具有一定的应用价值。

关键词:锅炉;变频调速器;风机特性;风机流量

中图分类号:TK223.7 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)06-0021-02

锅炉风机的风量是通过调节风门大小和调节节流来实现的,而用来带动风机的电动机转速是额定的,因此造成极大的调节损失和电能耗费。基于这种情况,提出加装变频调速器控制锅炉引风机电机,这样极大地改善了工艺操作人员的工作条件,也改善了风机设备的启动性能,实现了调节、控制自动化。另外,变频调速器的应用可以节约四成左右的电能,从而达到了节能降耗、减少设备噪声污染的目的。

1 风机调节特性分析

由风机原理可知,节流调节时因为增加了阻力,管路特性曲线变化,而风机特性曲线不变。转速调节时风门完全打开,风机转速变化,风机特性曲线随之改变,而管路特性曲线不变。图1中H(n1),H(n2)线表示转速分别为n1,n2时风机的压力—流量(H-Q)特性曲线,R1,R2表示节流调节时的管路特性曲线。

3 变频器在锅炉风机系统中的应用

某地橡胶制品公司对一台SZL10-1.6-AⅡ型燃煤锅炉风机系统采用PLC控制技术和变频调节技术进行系统改造。PLC选用西门子S7-300系列模块,变频器选用西门子MM430变频器,同时加装压力传感器、氧量分析仪、炉膛负压表等测试仪器和变送器。人机操作界面采用PWS触摸屏和上位监控计算机系统与PLC相连,使锅炉的控制、运行数据可以实时显示。

3.1 风机控制系统的设计

在该锅炉控制系统中以可编程控制器(PLC)为主要控制核心,变频器为主要执行机构,其作用是为电机提供可变频率的电源,实现电机的无级调速,其控制方式有以下两种。

3.1.1 引风控制

通过炉膛上的负压变送器将炉膛压力标准电信号送入PLC的反馈通道,经处理后与设定炉膛负压力比较,通过PLC内置的数字PID算法产生运算信号,作为引风机变频器的频率给定,控制引风变频器调节电机转速,使炉膛内负压稳定在设定值附近。

3.1.2 鼓风控制

通过蒸汽管道上的压力变送器将所需蒸汽压力标准电信号送入PLC的反馈通道,经处理后与设定蒸汽压力值比较,通过PLC内置的数字PID算法产生运算信号,作为鼓风机变频器的频率给定,控制鼓风变频器调节电机转速。此信号作为控制鼓风电机转速的主信号,此时再引入烟气含氧量校正鼓风机转速,使风煤配比达到最佳状态。这样既可满足蒸汽压力的需要,也保证了燃烧工况的优化。

3.2 改造后的效果

对该单位改造前、后锅炉热效率和节电情况进行了测试,测试数据见表1、表2. 由表1可知:过量空气系数降低了24.14%,基本达到经多次人工调试确定的理想值;炉渣含碳量降低了55.13%,燃料燃尽状况明显改善,燃烧效率明显提高;锅炉改造后总体热效率提高了9.80%. 由表2可知:改造后,电机运行平均频率低于工频,功率因数有所提高,均在0.9以上;电机功率和日耗电量大幅下降;引风机平均节电率达36%;鼓风机平均节电率达42.4%.

改造后,实现了锅炉压力、鼓风量、引风量、炉膛负压等参数的自动控制和调节,运行时,可将蒸汽压力控制在设定值±0.05 MPa的范围内。同时,改变了以往人工调节时炉膛负压忽大忽小、难以掌握的状况,可将炉膛负压控制在设定值±5 Pa的范围内。

4 改造总结

通过以上技术分析和改造结果统计,说明变频调速技术是工业燃煤锅炉节能改造中的一个有效途径。改造后的锅炉在节电性能、自动化程度和运行、维护等方面均有显著的提高和改善,具体表现在以下几方面:①对锅炉风机采用变频调速,不但可节约大量电能,而且还因其具有可调性能好、反应速度快、线性度和准确性均很高等特性,使锅炉燃烧时的风煤配比、炉膛负压、烟气含氧量等人工难以控制的工况参数实现了自动优化,提高了锅炉燃烧效率,同时大大降低了人工劳动强度。②变频器本身具有欠压、过载、短路等一系列保护功能,从而提高了电气保护品质。变频调速后,可以降低启动电流,提高电机绕组的承受力,延长电机的使用寿命。③减小电力线路电压波动幅度,避免电机工频启动时,供电网内电压敏感设备工作异常或故障、跳闸等情况的发生。④低速运行和平滑的无级调速可以提高风机效率,减少机件磨损、振颤,降低噪声,延长风机和管路的使用寿命。

5 结束语

综上所述,变频器用于风机类设备驱动控制场合具有显著的节电效果,是一种理想的调速控制方式。变频器的应用既提高了锅炉设备效率,又满足了生产工艺要求,大大减少了设备维护、维修费用,降低了停产周期,具有极大的应用价值。

参考文献

[1]汪学峰.石油化工行业中的变频调速节能技术应用[J].中国设备工程,2010(02).

[2]李敏.浅议变频调速器在电力系统中的节点效果[J].经营管理者,2010(08).

〔编辑:刘晓芳〕

摘 要:根据锅炉风机调节特性,使用变频调速器对风机进行节能改造。对改造结果进行分析可知,利用变频调速原理进行风机调节能节省大量电能,提高锅炉燃烧效率,对促进企业工作效益具有一定的应用价值。

关键词:锅炉;变频调速器;风机特性;风机流量

中图分类号:TK223.7 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)06-0021-02

锅炉风机的风量是通过调节风门大小和调节节流来实现的,而用来带动风机的电动机转速是额定的,因此造成极大的调节损失和电能耗费。基于这种情况,提出加装变频调速器控制锅炉引风机电机,这样极大地改善了工艺操作人员的工作条件,也改善了风机设备的启动性能,实现了调节、控制自动化。另外,变频调速器的应用可以节约四成左右的电能,从而达到了节能降耗、减少设备噪声污染的目的。

1 风机调节特性分析

由风机原理可知,节流调节时因为增加了阻力,管路特性曲线变化,而风机特性曲线不变。转速调节时风门完全打开,风机转速变化,风机特性曲线随之改变,而管路特性曲线不变。图1中H(n1),H(n2)线表示转速分别为n1,n2时风机的压力—流量(H-Q)特性曲线,R1,R2表示节流调节时的管路特性曲线。

3 变频器在锅炉风机系统中的应用

某地橡胶制品公司对一台SZL10-1.6-AⅡ型燃煤锅炉风机系统采用PLC控制技术和变频调节技术进行系统改造。PLC选用西门子S7-300系列模块,变频器选用西门子MM430变频器,同时加装压力传感器、氧量分析仪、炉膛负压表等测试仪器和变送器。人机操作界面采用PWS触摸屏和上位监控计算机系统与PLC相连,使锅炉的控制、运行数据可以实时显示。

3.1 风机控制系统的设计

在该锅炉控制系统中以可编程控制器(PLC)为主要控制核心,变频器为主要执行机构,其作用是为电机提供可变频率的电源,实现电机的无级调速,其控制方式有以下两种。

3.1.1 引风控制

通过炉膛上的负压变送器将炉膛压力标准电信号送入PLC的反馈通道,经处理后与设定炉膛负压力比较,通过PLC内置的数字PID算法产生运算信号,作为引风机变频器的频率给定,控制引风变频器调节电机转速,使炉膛内负压稳定在设定值附近。

3.1.2 鼓风控制

通过蒸汽管道上的压力变送器将所需蒸汽压力标准电信号送入PLC的反馈通道,经处理后与设定蒸汽压力值比较,通过PLC内置的数字PID算法产生运算信号,作为鼓风机变频器的频率给定,控制鼓风变频器调节电机转速。此信号作为控制鼓风电机转速的主信号,此时再引入烟气含氧量校正鼓风机转速,使风煤配比达到最佳状态。这样既可满足蒸汽压力的需要,也保证了燃烧工况的优化。

3.2 改造后的效果

对该单位改造前、后锅炉热效率和节电情况进行了测试,测试数据见表1、表2. 由表1可知:过量空气系数降低了24.14%,基本达到经多次人工调试确定的理想值;炉渣含碳量降低了55.13%,燃料燃尽状况明显改善,燃烧效率明显提高;锅炉改造后总体热效率提高了9.80%. 由表2可知:改造后,电机运行平均频率低于工频,功率因数有所提高,均在0.9以上;电机功率和日耗电量大幅下降;引风机平均节电率达36%;鼓风机平均节电率达42.4%.

改造后,实现了锅炉压力、鼓风量、引风量、炉膛负压等参数的自动控制和调节,运行时,可将蒸汽压力控制在设定值±0.05 MPa的范围内。同时,改变了以往人工调节时炉膛负压忽大忽小、难以掌握的状况,可将炉膛负压控制在设定值±5 Pa的范围内。

4 改造总结

通过以上技术分析和改造结果统计,说明变频调速技术是工业燃煤锅炉节能改造中的一个有效途径。改造后的锅炉在节电性能、自动化程度和运行、维护等方面均有显著的提高和改善,具体表现在以下几方面:①对锅炉风机采用变频调速,不但可节约大量电能,而且还因其具有可调性能好、反应速度快、线性度和准确性均很高等特性,使锅炉燃烧时的风煤配比、炉膛负压、烟气含氧量等人工难以控制的工况参数实现了自动优化,提高了锅炉燃烧效率,同时大大降低了人工劳动强度。②变频器本身具有欠压、过载、短路等一系列保护功能,从而提高了电气保护品质。变频调速后,可以降低启动电流,提高电机绕组的承受力,延长电机的使用寿命。③减小电力线路电压波动幅度,避免电机工频启动时,供电网内电压敏感设备工作异常或故障、跳闸等情况的发生。④低速运行和平滑的无级调速可以提高风机效率,减少机件磨损、振颤,降低噪声,延长风机和管路的使用寿命。

5 结束语

综上所述,变频器用于风机类设备驱动控制场合具有显著的节电效果,是一种理想的调速控制方式。变频器的应用既提高了锅炉设备效率,又满足了生产工艺要求,大大减少了设备维护、维修费用,降低了停产周期,具有极大的应用价值。

参考文献

[1]汪学峰.石油化工行业中的变频调速节能技术应用[J].中国设备工程,2010(02).

[2]李敏.浅议变频调速器在电力系统中的节点效果[J].经营管理者,2010(08).

〔编辑:刘晓芳〕

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