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DG1025t/h“W”型锅炉冷态启动过程节油优化分析

2014-07-09何磊刘波钟俊伟郑磊

山东工业技术 2014年22期
关键词:节油经济性

何磊 刘波 钟俊伟 郑磊

摘 要:在锅炉冷态启动过程中,需要消耗大量的燃油。因此锅炉冷态启动时,根据设备特点,合理安排操作步骤,尽量缩短启动时间,节约大量燃油,提高锅炉运行经济性。

关键词:节油;冷态启动;经济性

0 引言

我厂锅炉系东方锅炉股份有限公司生产的DG1025/18.2-Ⅱ15型,型式为亚临界、中间一次再热、自然循环、固态排渣汽包锅炉。双拱单炉膛,燃烧器布置于下炉膛前后拱上, 24只燃烧器布置于下炉膛前后拱上,每个燃烧器单元内布置6个二次风道及挡板,其中A、B、C挡板控制拱上部分的二次风量,D、E、F挡板控制拱下部分的二次风量,呈“W”形火焰;每个燃烧器配备一只助燃油枪,由C挡板控制其风量;尾部双烟道结构,采用烟气挡板调节再热汽温。烟道尾端布置两台型号为LAP10320/883三分仓容克式回转空气预热器。每台锅炉配四台D-11D双进双出磨煤机正压直吹式制粉系统,每台磨煤机有6只燃烧器。

1 锅炉冷态启动过程

我厂锅炉在冷态启动过程中,大致需经历以下几个过程:

(1)锅炉上水至点火位,在点火前投入炉底加热,当汽包壁温达到100℃或达到所需参数时,停运炉底加热。

(2)停运炉底加热,锅炉吹扫完成后,便可投油点火、按照启动曲线升温升压,逐步提高蒸汽参数。

(3)当参数快要接近汽轮机冲转参数时,调整磨煤机,开出2个出口关断门进行暖磨。当二次风温与磨煤机出口温度达到额定值时,启动磨煤机。

(4)机组并网后升负荷过程中,逐渐增加热负荷,并根据燃烧情况,适当减少燃油量,直至撤完全部油枪。

2 锅炉冷态启动过程中存在的问题及采取的对策

2.1 炉底加热系统存在的主要问题及采取的对策

2.1.1 存在的主要问题

我厂锅炉冷态启动过程中,炉底加热系统投运时,由邻机高压蒸汽辅助联箱供汽,蒸汽进入6根集中下降管,与炉水混合,达到对炉水加热的目的。炉底加热蒸汽参数低,加热面积小,效果不好,炉水升温幅度低,导致点火初期增加燃油消耗。

2.1.2 采取的对策

针对上述问题,我厂在锅炉冷态启动过程中,改为由邻机冷段再热蒸汽作为加热汽源。同时,增加一路加热汽源至水冷壁四个下联箱,提高汽源参数,增加了加热面积。改造后的汽包壁温由98℃上升至195℃,大幅度提高了锅炉启动参数,缩短了投油时间。我厂高压辅助蒸汽参数与冷段再热蒸汽参数对比如下表所示。

2.2 汽包上/下壁温差控制存在的主要问题及采取的对策

2.2.1 存在的主要问题

在启动过程中,根据我厂锅炉运行规程要求,汽包上/下壁温差应控制在50℃以内,由于人员操作经验欠缺,汽轮机高、低压旁路运用不合理,高压旁路开度控制在30%左右,而低压旁路开度在30%。在升温升压过程中,高、低压旁路开度过小,导致蒸汽流量小,压力上升速率过快,汽包上壁饱和蒸汽温度快速升高,饱和蒸汽对汽包上壁凝结放热,其对流换热系数大;而汽包下部水的流速较低,水对汽包下壁的放热为接触放热,放热系数小,故汽包下壁升温慢,导致汽包壁温差逐步增加,从而由于汽包壁温差过大,锅炉被迫停止升温升压,采取相应手段进行调整,减小汽包上/下壁温差,增加的机组启动时间。

2.2.2 采取的对策

在点火初期将汽轮机高、低压旁路开大,高压旁路开度控制在55%左右,而低压旁路开度在50%左右。控制主蒸汽压力上升速率,先提升主蒸汽温度,当主蒸汽温度超过会影响汽包壁温差的临界值时,然后根据需要,调节高低旁开度,控制主蒸汽压力。直至机组并网后,关闭高、低压旁路。因此不会出现由于汽包上/下壁温差过大影响机组启动。

2.3 投运油枪点火过程存在的主要问题及采取的对策

2.3.1 存在的主要问题

我厂油枪及高能点火器采用组合式气动推动器,由不同的气动执行器控制,油点火成功后,高能点火器迅速退离点火位置,以免烧坏。由于油枪系统处于室外环境,受风雨侵蚀,经常会出现卡涩、动作不正常等情况,不能做到随时投运。同时,由于受燃油品质影响,油枪喷口会出现局部堵塞,导致雾化质量差,燃烧不完全;且油枪分布不均匀,这些因素均会导致锅炉升温升压进度迟缓,达不到要求,延长机组启动用时。

2.3.2 采取的对策

在机组启动前,对每只油枪进行试投,对故障油枪及时处理,保证所有油枪随时可以投运。同时清洗油枪雾化器,保证油枪雾化正常,雾化后油滴分布均匀,利于混合燃烧。对不同流量的油枪合理布置,控制燃油流量在5~7t/h,保证全炉膛燃油热负荷均匀。油枪燃烧主要由C挡板供风,根据油枪大小,控制供风量,确保油枪的充分燃烧,并组织人员就地检查油枪燃烧情况,并及时调整供风量;同时,根据锅炉参数,换投油枪,促使锅炉水冷壁形成良好的水循环。

2.4 磨煤机预暖操作存在的主要问题及采取的对策

2.4.1 存在的主要问题

根据我厂锅炉运行规程,在机组参数快接近冲转参数时,调整1~2台磨煤机,开出2个出口关断门进行静态暖磨,此时粉管压力在3kpa左右,会导致未干燥、低温煤粉提前进入炉膛,很难着火,于是大量油煤混合物沉积在尾部烟道受热面,极易导致受热面超温,严重时会导致尾部烟道、空预器二次燃烧。并且由于磨煤机一次风流通量小,暖磨速度慢,不充分,导致推迟投粉时间,延长燃油助燃时间,增加了燃油消耗量。

2.4.2 采取的对策

在机组启动过程中,二次风温达到100℃时,调整2台磨煤机,进行静态暖磨,全开磨煤机的出口关断门,增大热风通流量,同时控制粉管压力在2kpa以下,保证煤粉不提前进入炉膛;磨煤机出口温度达到90℃时,启动磨煤机,采取动态暖磨。同时,利用汽机冲转时间,交叉换暖其它磨机,提高点火初期磨煤机干燥出力,使煤粉容易着火,提升锅炉热负荷响应速度,有利于提前减少燃油量,减少油煤混燃的时间,提高安全经济性。

3 结论

我厂通过采取有效的措施,对锅炉冷态启动过程中的关键点进行控制,优化启动方式,达到了缩短冷态启动时间,减少燃油消耗的目的,大幅提升锅炉启动的安全性和经济性。通过采取这些措施后,与采取措施之前相比,我厂锅炉冷态启动时间缩短了4h。根据统计,我厂锅炉平均冷态启动过程中燃油消耗4t/h,每次冷态启动节油约14t,取得了很好的经济效益。

参考文献:

[1]范从振.锅炉原理[M].北京:中国电力出版社,2002.

[2]冯明驰编著.锅炉设备运行技术问答[M].北京:中国电力出版社,2004.

[3]牛卫东主编.单元机组运行[M].北京:中国电力出版社,2006.

作者简介:何磊(1983—),男,内蒙古临河人,大专,助理工程师,主要从事:火电厂锅炉技术管理研究。

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