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多级分注井逐级解封封隔器研制

2014-04-06申晓莉陈立海王子建曹荣荣

石油矿场机械 2014年4期
关键词:胶筒洗井管柱

申晓莉,陈立海,王子建,曹荣荣

(1.低渗透油气田勘探开发国家工程试验室,西安710021;2.长庆油田分公司a.油气工艺研究院;b.安全环保处,西安710018)①

长庆油田开发层系多,存在多层叠合现象,且层系内油层发育,油层非均质性强,精细分层注水是油藏剖面调整的一种有效方法[1-2]。为了提高原油采收率,需要对注水井进行分层注水,扩大注入水波及体积。随着油藏刻画精细化,要求注水开发油藏实施精细注水,分注层数越来越多,常规Y341型注水用封隔器能满足油田两层分层注水管柱的要求,其单个封隔器解封力为50~60kN。多层分注管柱上同时使用3个及以上的封隔器,多个封隔器需要整体上提一次解封,需要150~180kN的解封力才能有效解封,加上注水油管自身的重力,将接近修井机300kN的极限拉力,造成起钻作业风险大[3-5]。为此,本文利用常规Y341型注水用封隔器坐封及解封原理,通过结构优化设计,研制了Y341型多级分注井逐级解封封隔器,其具有封隔器坐封性能稳定、解封力小(仅30~40kN)的特点,同时实现多个封隔器从上至下的依次解封,克服多层分注井的解封载荷叠加效应,降低作业风险,为分层注水工艺提供技术支撑。

1 技术分析

1.1 结构

Y341型多级分注井逐级解封封隔器结构如图1。该封隔器采用锁指爪与锁套配合锁紧,能有效防止封隔器坐封后在注水压力波动下失效,设计解封力仅30~40kN,可实现多个封隔器从上至下的依次解封。

1.2 工作原理

当封隔器下入至预定深度后,从油管注入的加压液体沿内中心管流入,经连接接头下端导压孔进入。液压作用在下活塞上,推动下活塞套上行,剪断坐封剪钉,推动上活塞套和下胶筒座上行,压缩边胶筒和中胶筒,同时推动外中心管上行,推动锁套上行,继续压缩胶筒,至锁套套在锁指爪上,被锁环锁定,防止胶筒回弹,实现坐封。反洗井时,液体从反洗套通孔进入,经中心管和外中心管之间的环空,液压推动反洗活塞压缩弹簧向下运动,使中心管与外中心管之间的环空与上活塞套出液孔连通,形成过流通道,实现反洗井。洗井完成后,在弹簧作用下,反洗活塞向上运动,推动压帽挤压限位套上的T型圈,实现反洗活塞上端与下胶筒座下端面的密封,从而关闭洗井通道。解封时,上提管柱,带动上接头、中心管和上外套上移,剪断解封剪钉,中心管上移,使锁指爪与锁环失去支撑点,二者分离,各胶筒在自身弹力作用下回收,实现封隔器解封。

1.3 主要技术参数

最大外径 114mm

最小通径 55mm

总长 1 155mm

适应套管内径 121~124mm

坐封压力 10~15MPa

工作压力 30MPa

洗井压力 5MPa

工作温度 130℃

解封载荷 30~40kN

胶筒型号 YS113

连接螺纹 2 TBG

1.4 技术特点

Y341型多级分注井逐级解封封隔器是在分析总结常规Y341型封隔器在多级分注井的应用基础上,通过优化设计坐封锁定结构和解封机构而成研制。该封隔器具有如下技术特点:

1) 坐封压力低,在高压注水区块可采用水井注水系统从油管注水坐封,省去了水泥车坐封封隔器。

2) 改变了坐封锁定机构,采用锁指爪与锁套配合锁紧,有效防止注水压力波动下封隔器失效,提升封隔器的稳定性。

3) 解封力低(仅需要30~40kN),且可以多级封隔器进行逐级解封,克服多层分注井的解封载荷叠加,降低作业风险。

2 室内试验

在室内试验井对其开展性能检验试验,下入试验井筒工具串为丝堵+多级分注井逐级解封封隔器3+多级分注井逐级解封封隔器2+多级分注井逐级解封封隔器1+油管短接,连接地面加压系统及压力试验机(50MPa),加压至15MPa完成封隔器坐封,稳压15MPa,30min不渗不漏;升压至30 MPa,稳压30min不渗不漏。上提管柱解封,拉力28kN封隔器解封,并且每级封隔器解封时均有明显压力显示。试验结果表明该封隔器在25MPa时,密封性能良好,单个封隔器解封力低(约30 kN),并可实现逐级解封。

3 现场试验

Y341型多级分注井逐级解封封隔器于2012-06开始在华庆油田投入现场试验,通过不断改进完善后推广应用,至目前为止现场试验了98井次,最大注水压力22MPa,最大级为5级。在施工过程中未出现中途坐封、注水时未出现密封不严等现象,工艺成功率100%,最长有效期达450d,其间洗井及测试调配工作正常。

随着华庆油田细分注水井层段不断增加,使用Y341型多级分注井逐级解封封隔器后效果明显。例如C423井,细分前2级,细分后达到4级。2012-08-27下入Y341型多级分注井逐级解封封隔器,后进行了验封流量调配,表明4级封隔器全部密封,工艺成功100%。2013-08-22该井增注作业,起钻时4级封隔器逐级解封成功,最大拉力32kN,封隔器井下工作时间达到360d,期间测试4次,洗井2次。

4 结论

1) 研制的Y341型多级分注井逐级解封封隔器,有效降低了封隔器解封力(仅30~40kN),同时实现多套封隔器逐级解封功能。

2) 采用锁指爪与锁套配合锁紧机构,有效防止注水压力波动下封隔器失效,提升封隔器的稳定性。同时通过上提管柱使锁指爪与锁环失去支撑点,二者分离,实现封隔器逐级解封。

3) 通过室内试验及现场试验,验证了该封隔器解封力低,可实现管柱封隔器的逐级解封,满足油田3~5级的分层注水需要。随着油田精细注水开发,具有广阔的应用前景。

[1]赵政璋,王元基,隋军,等.油田注水开发技术与管理[M].北京:石油工业出版社,2010.

[2]于九政,陈伟,晏耿成,等.多级分注井封隔器研制与应用[J].石油矿场机械,2012,41(11):66-68.

[3]张丽娟,赵广民,赵粉霞,等.Y241型封隔器分压管柱可靠性分析[J].石油矿场机械,2010,39(7):25-28.

[4]赵明宸.分层注水管柱封隔器受力分析[J].长江大学学报:自然科学版,2011,8(4):59-62.

[5]董文魁,尚水龙,唐凡,等.新型Y341型封隔器的研制与应用[J].石油矿场机械,2012,41(5):74-76.

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