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转炉煤气回收能力不足的原因分析及改进措施

2014-03-09

冶金与材料 2014年2期
关键词:特钢水封煤气

杨 帆

(东北特钢集团北满特殊钢有限公司, 黑龙江 齐齐哈尔 161041)

目前国内各钢铁厂大量采用转炉进行钢水冶炼,转炉炼钢效率高、成本低、见效快,转炉煤气属于二次能源范畴,它是发热值较高、无公害的能源。由于能源供应日趋紧张和对环保的要求越来越高,所以转炉煤气的回收已经受到人们的重视。为了发展生产,利用二次能源和解决环境污染,因此,国内外各钢铁企业非常重视转炉煤气回收。特别是能源紧缺的中国,更是千方百计地设法提高转炉煤气回收效率,节约一次能源。现东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司(以下简称北满特钢)新建一座80tVOD炉、一座80tLF炉及相应的公辅设施,年产钢水能力83万t。炼钢过程伴随着副产大量转炉煤气,由于转炉煤气的发生和煤气的使用在时间上存在着极大的不平衡性,为此,需设置煤气储配站,用以调节煤气供需不平衡及升压的需要。新建30000m3煤气柜一座,采用橡胶膜密封型干式气柜,煤气储配各设施按t钢回收煤气90m3进行设计。煤气储配站内设有煤气柜、电除尘器、煤气加压站。新建煤气柜调试后正式投入运行,而运行后煤气t钢回收能力仅为39m3,与设计要求相差很大,回收率极低,每天有近5万元的煤气资源被白白扔掉。因此,提高转炉煤气回收效率,是北满特钢面临的新课题。

1 主要技术方案及措施

实现转炉煤气回收达到设计要求必须解决3个主要技术难题。

(1)解决转炉煤气输出压力的问题

转炉煤气经过增压机加压后输送到煤气柜,由煤气再向管网输送时,最终输送点压力小于管网压力,需对鼓风机、加压机设备进行相应的改进,增大设备自身能力。

(2)解决转炉煤气入网点的问题

转炉煤气输出后在进入煤气总管网前有4个用点,造成转炉煤气大量泄压后,输出点压力小于管网压力,所以必需解决管道阻力损失过大问题。

(3)需完成回收参数的调整

原设计转炉煤气回收一氧化炭含量35%,经与行业专家论证,一氧化炭回收参数还有调整的空间,需解决通过调整设计参数,来达到煤气回收的最大量。

1.1 工艺流程

来自旋风脱水器的转炉烟气→鼓风机→三通切换阀→水封逆止阀→U形水封→转炉煤气柜→输出管网→管网入网点。

1.2 工艺技术特点

(1)为了节能,采用变频调速,风机高、低速与转炉倾动连锁,设有自动和手动两种操作方式,风机可在风机房操作,也可在炉前操作室操作,确保安全生产。风机检修与炼钢转炉检修同步,即一个炉役检修一次。

(2)在炉前操作室和风机房操作室均能监控风机、风机后三通阀和水封阀的操作情况。

(3)烟气中微量氧和一氧化碳成分连续自动分析和自动控制。当烟气中氧的质量分数大于2%时,能自动发生报警信号,同时自动切换三通阀进行放散,当烟气中氧的质量分数小于2%、w(CO)大于35%时,自动切换三通阀回收煤气。

(4)鼓风机叶片、三通阀、水封逆止阀均设有冲水装置,自动和手动操作。

(5)煤气回收和放散与工艺操作连锁,三通切换阀的转换与放散管吹扫、阀的冲水、燃烧装置点火及气柜等进行连锁。

(6)风机出口管道设取样装置,对放散烟气及回收的转炉煤气进行分析,确保放散烟气含尘量达标。

1.3 原因分析及采取的措施

1.3.1转炉煤气输出压力的问题

(1)原因分析

输出工艺选用D300型转炉煤气加压机两台,一用一备。D300型转炉煤气加压机主要技术规格:进口流量18 000m3/h;介质密度1.368kg/Nm3;进口压力1.0~2.0kPa;出口压力14~15kPa;电机功率110kW;电机电压380V。

而转炉煤气输出入网点的压力为13~15kPa,考虑沿程阻力损失后,输出压力与管网压力基本相当,故造成煤气输出受阻,大量煤气放散而无法回收利用。

(2)采取措施

新购置了两台出口压力20kPa的煤气加压机,对原有加压机进行了替换,使煤气加压机能力加大,在克服沿程阻力损失的情况下,保证了输送压力大于管网压力。

1.3.2 转炉煤气入网点的问题

(1)原因分析

技术人员系统分析,对原设计方案参数进行论证,发现原设计上存在一定缺陷和不足。原设计为转炉煤气输出后在进入煤气总管网前有4个用点供北兴公司冶炼使用,造成转炉煤气大量泄压后,再向总管网输出煤气,输出压力远远低于以高炉掺混为主的总管网煤气压力。经分析当时转炉煤气输出的煤气仅限于供北兴冶炼使用,无法实现向总管网输送转炉煤气的目的。

(2)采取措施

技术人员跳出了原设计的误区,将转炉煤气入网点与北兴公司断开,向煤气压力较低而急需高热值燃气的锻钢公司输送。经过近一个月的紧急设计与施工,完成了新输送管路的敷设与对接。大大减少输送管路上的沿程阻力损失。

1.3.3 转炉回收煤气参数的调整问题

(1)原因分析

目前北满特钢已基本取消发生炉煤气,利用天然气与高炉煤气掺混代替原有的发生炉煤气,另新建了一台30t/h的燃气锅炉,对煤气回收量的需求加大。转炉煤气回收原设计一氧化炭质量分数35%,经与行业专家论证,一氧化炭回收参数还有调整的空间,通过调整设计参数,来达到煤气回收的最大量。

(2)采取措施

公司聘请北京国金恒信管理体系认证公司的节能专家李博士,指导转炉煤气回收一氧化炭参数的调整,一氧化炭质量分数由35%调到20%。提高转炉煤气回收率,在煤气回收已达到设计要求的情况下,t钢回收量由95m3提高至110m3。

2 经济效益分析

通过对转炉煤气输出压力及煤气入网点的问题采取改进措施,使转炉煤气钢回收能力从39m3提高到95m3,达到了设计要求。通过对转炉回收煤气参数的调整,使转炉煤气钢回收能力从95m3提高到110m3,回收资源成本计算如下。

(1)弥补原设计缺陷不足带来的经济效益。通过弥补原设计缺陷,转炉煤气钢回收能力从39m3提高到95m3,t钢回收煤气增加了56m3,2013年全年北满特钢转炉产钢568 239t,全年多回收转炉煤气31821km3,每千立方米转炉煤气价格为

360元。全年创效1 145万元。

(2)通过对转炉回收煤气参数的调整,带来的经济效益。通过对转炉回收煤气参数的调整,使转炉煤气钢回收能力从95m3提高到110m3。吨钢回收煤气增加了15m3,同时解决了煤气质量高品低用的现象,该项措施于2013年11月份实施,根据2014年计划产量,预计2014年多回收煤气12 300km3,每千立方米转炉煤气价格为360元,预计全年创效443万元。

3 结语

经过对转炉煤气回收能力不足的原因分析及改进措施,对转炉煤气回收设计方案提出改进,弥补设计缺陷,使转煤气回收利用率达100%。优化了用能结构,实现了资源回收综合利用,实现了转炉煤气全部回收利用。该项措施的实施,年节约资金1 588万元,同时为企业全面实现清洁能源提供了有力的保障。

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