转炉整改 煤气回收效果佳
2013-10-21王素荣
王素荣
(莱芜钢铁集团有限公司,山东 莱芜 271104)
一、引言
转炉煤气是炼钢过程中的重要副产能源,提高转炉煤气回收量,不仅能降低生产成本,而且能降低钢厂污染物排放总量,实现清洁生产。
随着公司ccpp发电项目的投产,外网压力高对转炉煤气回收的影响已不再明显,真正的瓶颈环节在于转炉煤气回收系统存在较大的缺陷。通过分析,公司采取了多项措施,提高了煤气回收率,改变了老区煤气产量较低的现状。
二、提高煤气回收率的措施
1.延长煤气回收时间
以往,为确保煤气成分及安全,把煤气回收时间设置在炼钢开始后3.5min,通过调研,发现在炼钢开始2.5min后,煤气成分基本合格,在与气柜内煤气充分混合后能达到较理想的成分值。通过延长煤气回收时间,每炉比以往可多回收煤气600m3左右。
2.增加柜容指示信号,防止煤气冲顶事故
炼钢厂气柜是容积为2万m3干式煤气柜,当4座转炉正常冶炼时,煤气发生量约为3.5万m3。气柜本身虽自带放散装置,也很难满足需求。很容易造成煤气的冲顶事故,安全隐患严重,应对措施如下。
(1)将煤气柜柜容指示信号引至转炉煤气回收PLC系统中。
(2)当柜容到18 000m3时,在自用微机发出回收终止信号,煤气回收系统收到信号后,终止回收。
(3)每月校正1次自动放散系统,保证其可靠性。
3.对加压机进行可靠性改造
4座转炉的煤气发生量约为3.5万m3/h。而AI-400型加压机2台同开时,输送量只能达到2.8万m3/h,造成转炉煤气的放散及大量能源浪费。为此,制定以下措施。
(1)加大加压机叶轮,增加煤气的输送量。
(2)选用较大的联轴器,替换原来的小联轴器以增强其承载能力。
(3)操作中,限制变频器电流<350A,防止事故发生。
上述措施在1号加压机进行试验,在外网压力0.01MPa时,比改造前平均增加了煤气输送量3 000m3/h,效果良好。
4.调定电除尘器二次电压,提高煤气除尘效果
静电除尘器的除尘效果好,易于维修。以往由于含尘量较高,每月都需要对加压机转子进行积灰清理。通过较好的设定除尘器的二次电压及电流,使加压机转子的清灰周期延长至3个月,为煤气的加压输送提供了有力保障。
5.提高网络设备运行的安全性与质量
利用中修,完善软硬件设备,定期对设备杀毒。对设备或线路损坏、插头松动、线路干扰等情况要及时处理。将一些不必要的端口和服务关闭。消除设备隐患,降低网络故障率,保证网络通信正常,实现生产炉数的全回收。
6.增加风机模拟量显示
改造前,风机的运行信息依靠操作工去获得,可靠性差。改造后,将风机运行模拟信号接入PLC,由PLC来控制,并增加风机压力、温度、轴承振动3组模拟量的画面输出,方便实时监控,从而提高了风机效率及煤气回收率。
7.优化监控画面
使用交叉索引,对画面及变量进行优化,交叉索引是通过表格列出项目中定义的变量、画面和函数,搜索哪些是使用的已存在的,哪些是未使用的已存在的,哪些是使用的不存在的,及时的对变量进行添加或删除。同时可对一些不用的画面进行删除,提高了运行速度,减少了故障,提高了工作效率及回收自控系统的控制水平、稳定性、可靠性和精确性。
8.增加24V电源冗余
减少故障率,确保煤气正常回收。
9.严格管理,不断完善
采取多种措施同时,对事故处理采取“三不放过”(查不出原因不放过、找不出责任不放过、提不出措施不放过)的原则,积极总结经验教训。并根据设备状况和炼钢厂的要求,不断将控制系统进行完善,满足生产需要。对煤气产量和放散量及放散原因做到及时分析、快速反应、制定对策,优化维护手段,加强设备维护,延长设备维修周期。