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陶瓷衬板在烧结料仓中的应用

2013-12-08

中国设备工程 2013年11期
关键词:振动器衬板烧结机

李 芳

(安阳职业技术学院,河南 安阳 455008)

安钢炼铁厂现有4台烧结机和2个原料场。在烧结生产过程中,各种原料、混合料、燃料和成品矿的运输、储藏等都需要料仓或料斗进行缓冲。为延长料仓(料斗)的使用寿命,根据物料的工况条件,均在料仓内表面安装有各种耐磨衬板。

一、现用料仓的耐磨衬板

目前炼铁厂有2个原料场、烧结机混匀料线、燃料线,更有大的料仓或料斗180余个。在料仓内表面先后使用过高分子量聚乙烯衬板、含油尼龙衬板和铸石等耐磨材料,以延长其使用周期。而在面积相对较小的皮带机料斗内则更多使用铸钢或贝氏体衬板。

二、存在的问题

1.高分子量聚乙烯衬板和含油尼龙衬板脱落

这两种耐衬板在料仓中使用时,其耐磨性能较为良好,但因各种原料均含有一定的水分,而这两种耐磨材料会和含水的原料产生粘结,当料仓内原料粘结到一定程度时,料仓容积变小,起不到储存、缓冲的作用。解决的办法就是人工清料,费工费时,并存在安全隐患。

另外,这两种耐磨衬板均需要螺栓固定,在生产过程中,一旦因衬板的安装出现问题,原料会进入衬板与料仓本体之间,可造成衬板翘起、脱落。一块衬板脱落后就会连带造成周围衬板翘起并脱落。

2.铸石衬板脱落

铸石是由硅酸盐结晶材料加工而成的。铸石的使用克服了上述两种耐磨材料的缺点,目前炼铁厂大部分料仓均采用铸石衬板作为耐磨材料。

但在生产过程中,因雨雪天气等原因,造成原料来料湿度过大,料仓容易产生棚仓等现象,为保持生产的正常运行,职工只能使用大锤对其敲击,振动使料仓下料。在敲击时易造成铸石衬板脱落,甚至会大面积脱落,使料仓无法正常使用。

2#烧结机配料室有6个混匀仓,正常生产时开5备1,特殊情况开4备2。投产后于2009年初就出现铸石大面积脱落使料仓内沾料达400t左右,严重影响正常生产。

三、解决方法

1.焊接隔离层

为避免铸石衬板脱落,在铸石的粘贴过程中,要求施工方用L45角钢或φ20mm圆钢焊接一圈隔离层。

2.使用“柔性料仓”

在部分料仓中使用“柔性料仓”+铸石衬板+振动器的结构。“柔性料仓”是将料仓分成若干段,每段用链条进行悬挂连接,其主要目的是解决料仓棚仓的问题,能够减轻因振动器振动造成的铸石板脱落。

因生产工艺限制,该方案不能广泛使用,而且可靠性差。

3.粘贴耐磨陶瓷

耐磨陶瓷衬板以其高强度,高硬度等耐磨性能,在炼铁厂得到广泛应用(表1)。

表1 耐磨陶瓷的主要技术指标

在粘接形式上采用“二合一”,既在陶瓷中部有一埋头孔,在该孔处采用焊接帽,用电焊将焊接帽焊在料仓本体上,其余陶瓷面采用粘接固定。

四、改造及效果

1.在1#烧结机二混滚筒2个缓冲仓中试用

二混2个缓冲仓在改造前,平均每年需检修更换1次料仓,每次施工材料费需6.5万元,影响烧结机生产超过20h。将料仓改为“柔性料仓”+陶瓷衬板+振动器形式后,未发生料仓棚仓现象,利用检修停机观察陶瓷磨损情况,其表面未见明显磨痕,预计使用寿命达6~8年。

2.在2个原料场、配料室和1#、2#烧结机配料室中推广使用

因耐磨陶瓷的造价相对较高,技术人员对预配室和配料室内铸石脱落的料仓,采用下部锥段粘贴耐磨陶瓷,而上部直段仍然采用铸石衬板工艺。根据料仓铸石脱落情况,先后在2个原料场预配室16个料仓及1#、2#烧结机配料室8个料仓中粘贴了耐磨陶瓷,使用效果良好。

五、经济效益

以2#烧结机1个混匀仓为例,料仓锥段需粘贴衬板面积为110m2。

锥段粘贴铸石成本2.2万元,寿命周期2年;粘贴陶瓷成本1.65万元,寿命周期6年。目前炼铁厂仅1#、2#烧结机就有混匀仓11个,配料室煤仓4个,改造后,年节约费用可观。

若每月减少事故停车时间3h,产量450t/h,每吨烧结矿30元,则提高设备作业率(增产)后,年增效益为48.6万元。

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