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中原油田采油污水缓蚀阻垢技术研究

2013-09-05杨志刚尹志福

石油化工应用 2013年6期
关键词:阻垢结垢杀菌剂

杨志刚,尹志福

(陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院,陕西西安 710075)

目前,中原油田普遍采用注水的方式进行石油开采,油田注水的主要来源是净化处理后的采油污水,但净化后污水矿化度高,且其内溶解了不同程度的硫化氢等酸性气体,硫酸盐还原菌(SRB)、腐生菌(TGB)含量较高,这样的污水回注到地层不但对注水系统产生腐蚀,而且水中大量成垢盐类的析出,使注水系统出现结垢、堵塞现象,严重影响油田安全生产。本文以中原油田胡二污水站采油污水为研究对象,进行采油污水缓蚀阻垢技术研究,实验确定采用絮凝-杀菌-缓蚀阻垢技术处理采油污水[1-5],以保证油田注水生产正常运行。

1 采油污水水质分析

中原油田胡二污水站采油污水物化性质、离子分析测定结果(见表1)。

由表1水质分析结果可以看出,胡二污水站采油污水pH值较低,显弱酸性,并含硫离子,氯离子含量高,腐蚀性强,腐蚀速率高达0.264 6 mm/a;矿化度高,碳酸氢根及硫酸根含量较高,结垢性严重,70℃结垢量高达137.2 mg/L;含油量、固体悬浮物含量和细菌含量较高。经室内研究,为了解决该采油污水腐蚀结垢问题,必须采用絮凝、杀菌、缓蚀阻垢技术对其进行处理。

表1 采油污水水质分析结果

2 絮凝实验研究

为了降除采油污水中的油及固体悬浮物,对采油污水进行了絮凝实验研究,实验结果表明在污水pH值调节至7.5后,PAC与PAM复配,且PAC的加量为40~50 mg/L,PAM的加量为1.0 mg/L时,絮凝处理效果最佳。采油污水絮凝沉降处理前后水质分析结果(见表1)。

表2 采油污水絮凝沉降前后水质分析结果

由表2分析结果可知,采油污水经絮凝沉降处理后含油量、固体悬浮物含量大幅度降低,SRB含量、腐蚀速率、结垢量均有所降低。

3 杀菌实验研究

实验所用杀菌剂为氧化型杀菌剂(SJ-1、KY-1、WT-318)和非氧化型杀菌剂(1227、SX-G、WT-809),杀灭硫酸盐还原菌实验结果(见表3),杀灭腐生菌实验结果(见表4)。

由表3、表4实验结果可以看出,氧化型杀菌剂杀菌效果均不如非氧化型杀菌剂,主要原因是采油污水中含有还原性物质,如硫离子,大量消耗氧化型杀菌剂,使其杀菌能力大大降低。当非氧化型杀菌剂加量大于50 mg/L,接触时间大于60 min时,杀菌处理后采油污水中硫酸盐还原菌及腐生菌含量均小于102个/毫升,达到处理要求。相对比较而言,WT-809杀菌剂杀菌效果最好,当其加药浓度为50 mg/L,接触时间为30 min时,污水中硫酸盐还原菌及腐生菌含量即达到10个/毫升,满足采油污水杀菌处理要求。

表3 杀灭硫酸盐还原菌实验结果(个/毫升)

表3 杀灭硫酸盐还原菌实验结果(个/毫升)(续表)

表4 杀灭腐生菌实验结果(个/毫升)

实验考察了WT-809杀菌剂的腐蚀性能,采油污水在加有和不加WT-809杀菌剂的腐蚀速率测定结果(见表5)。

表5 腐蚀实验结果

由表5实验结果可以看出,加有WT-809杀菌剂的水样腐蚀速率均小于空白水样,说明WT-809杀菌剂具有一定缓蚀性,确定为胡二污水站采油污水处理用杀菌剂。

4 缓蚀阻垢实验研究

4.1 缓蚀实验研究

以絮凝沉降后采油污水为腐蚀介质,实验考察了WT-系列缓蚀阻垢剂的缓蚀性能,在室温下各缓蚀阻垢剂缓蚀实验结果(见表6)。

表6 不同缓蚀剂室温实验结果

由表6实验结果可以看出:WT-01、WT-02、WT-03缓蚀阻垢剂在不同加量下,均有一定的缓蚀效果,且随加注量的增加缓蚀速率不断增大,当缓蚀阻垢剂加量为50 mg/L时,污水腐蚀速率均远小于0.076 mm/a,达到缓蚀要求;WT-01、WT-02、WT-03三种缓蚀阻垢剂在相同加量下,WT-02缓蚀率最大,缓蚀效果最好,WT-03缓蚀率最小,缓蚀效果相对较差。

实验考察了30、50、70、90℃不同温度条件下,50 mg/LWT-01、WT-02、WT-03缓蚀阻垢剂缓蚀性能,实验结果(见表7)。

表7 不同温度条件下缓蚀阻垢剂缓蚀性能实验结果(mm·a-1)

表7实验结果表明,随着温度的升高,污水腐蚀速率加快,WT-01、WT-02、WT-03缓蚀阻垢剂缓蚀效果均下降;WT-01和WT-03分别在90℃和70℃时,腐蚀速率超过0.076 mm/a,而WT-01在90℃时仍保持较好的缓蚀性能。

4.2 阻垢实验研究

实验考察了30、50、70、90℃不同温度条件下,50 mg/L WT-01、WT-02、WT-03缓蚀阻垢剂阻垢性能,实验结果(见表 8)。

表8 不同温度条件下缓蚀阻垢剂阻垢性能实验结果(mg·L-1)

表8实验结果表明,随着温度的升高,污水结垢量增加,WT-01、WT-02、WT-03缓蚀阻垢剂阻垢效果均下降;相对比较而言WT-03阻垢效果最好,WT-01阻垢效果最差;结合前述缓蚀试验结果,WT-02缓蚀阻垢剂加量为50 mg/L、90℃时仍具有很好的缓蚀阻垢性能,使污水腐蚀速率小于0.076 mm/a,结垢量小于10 mg/L,满足污水处理要求,因此选择WT-02为胡二污水站水处理用缓蚀阻垢剂。

5 结论

(1)胡二污水站采油污水属氯化钙水型;污水pH值较低、显弱酸性、腐蚀性强、结垢性严重。

(2)通过对采油污水絮凝实验研究,PAC与PAM复配时,PAC的加量为40~50 mg/L,PAM的加量为1.0 mg/L,絮凝处理后采油污水经砂滤处理可以达到固体悬浮物含量小于2 mg/L、含油量小于5 mg/L的水质要求,并且SRB含量、腐蚀速率、结垢量有所降低。

(3)WT-809杀菌剂杀菌效果好,当其加药浓度为50 mg/L,接触时间为30 min时,污水中硫酸盐还原菌及腐生菌含量即达到10个/毫升,满足采油污水杀菌处理要求,同时该杀菌剂具有一定缓蚀性。

(4)WT-02缓蚀阻垢剂使采油污水腐蚀速率降至0.076 mm/a以下,结垢量小于10 mg/L,满足污水缓蚀阻垢处理要求。

[1]周孙彪,康宜华,牛斌.油田采油污水回注处理技术回顾与展望[J].石油机械,2002,30(12):38-41.

[2]魏敏,邹晓兰,贺莹.油田采油污水处理技术及面临的问题[J].山东化工,2007,36(5):19-21.

[3]王素芳,姚光源,李家俊,等.采油污水处理及回用研究[J].工业水处理,2006,26(3):71-73.

[4]徐玉霞,杨世刚,赵林,等.高效絮凝剂在处理辽河油田采油污水中的实验研究[J].断块油气田,2006,13(1):64-66.

[5]薛瑞,姚光源,滕厚开.油田杀菌剂研究现状与展望[J].工业水处理,2007,27(10):1-3.

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