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煤矿矿井通风系统优化改造方案探讨

2013-08-15李惠强

山东工业技术 2013年12期
关键词:采区风量风速

李惠强

(河源市矿山救护队,广东 河源517000)

随着社会经济建设的快速发展,煤矿资源建设规模不断扩大,矿产开采企业数量也日益增加,这对煤矿矿井的生产效率及安全性也提出了新的要求。通风系统作为煤矿矿井生产系统中的重要部分,在矿井内部提供氧气、稀释有害气体和改善环境质量等方面发挥着不可替代的作用,同时也能够防止煤矿安全事故的发生。但现在许多煤矿的矿井通风线路较长,通风阻力较大,现有的通风系统无法满足矿井生产的需要,若煤矿技术人员不对通风系统进行合理的优化改造,不仅会降低煤矿矿井正常的生产效率,而且也可能影响到矿井内部工作人员的健康,甚至造成不可换回的损害。因此,本文重点探讨了煤矿矿井通过系统的优化改造工作,希望对往后煤矿的安全生产有所帮助。

1 工程概况

某煤矿井下有两个生产采区,分别为一采区、二采区。共布置两个采煤工作面(二采区5206综采工作面、一采区5103综采工作面),7个掘进工作面;独立通风的硐室有中央变电所、火药库、一采区变电所、二采变电所、消防库等。

2 通风系统改造前存在问题及优化设计

2.1 优化改造前矿井通风系统存在的问题

随着矿井产能提升,矿井需要风量逐渐增加,2010年前煤矿斜井使用的BDK(Ⅲ)-6-No18型主扇(主扇额定风量1800~4080m3/min)扇叶角度调节至最大(风量3850m3/min),达到该风机的最大供风量,矿井主扇已成为矿井生产力提升的瓶颈。通过通风阻力测定矿井存在以下问题:①回风井筒局部通风阻力过大,风量大而通风断面小 (断面6.8m2,长度90m)且有人车运行,影响通风阻力;②一、二采区回风巷断面过小,矿井有效通风断面过小、风速过大、拐弯过急过多,导致局部通风阻力非常大;③外部漏风量大,矿井的有效风量率低。

2.2 矿井通风系统优化设计改造方案

通过矿相关部门的多次讨论研究,确定了煤矿的通风系统改造方案,方案分为两个阶段:①经过周密论证后,更换矿井主要通风机;②更换主扇后对风速超限巷道进行扩巷。

3 主扇选型改造及系统优化效果

3.1 主扇选型改造及通风困难时期验算

主扇选型改造:2011年计划原煤产量120万t,根据生产接续安排和实际生产能力,2011年在一、二采区布置2个综采工作面,1个备用工作面,5个综掘工作面和3个开拓工作面(三、四采区)即可满足产量和接续的要求,届时所需风量经计算合计为6000m3/min。计算过程①采煤工作面。按瓦斯涌出量、工作面气候条件、工作面工作人数计算,按风速进行验算,综采工作面风量取480m3/min是合理的。所以,2个综采工作面所需风量960m3/min。1个备用工作面240m3/min。采煤工作面所需总风量1200m3/min;②掘进工作面。单个掘进工作面风量按瓦斯涌出量、局扇实际吸风量、工作面工作人数计算,按风速进行验算,单个掘进工作面风量取360m3/min在合理的范围内,掘进工作面所需总风量2880m3/min;③硐室。中央变电所120m3/min;二采区变电所90m3/min,一采区变电所 90m3/min,火药库 100m3/min;消防库 60m3/min,315移变60m3/min,硐室合计需520m3/min;④其它用风地点经计算需配风量400m3/min。以上用风地点合计需要风量为5000m3/min,若配风比按1.2计算,则矿井风量为6000m3/min。6000m3/min>3850m3/min。

从以上的计算可以看出,矿井生产所需总风量为6000m3/min,大于BDK(Ⅲ)-6-No18主扇的最大排风量3850m3/min,原主扇已不能满足年120万t原煤产量的需要,必须更换主扇;同时根据生产接续安排,未来5~6年内,采掘工作面主要集中在一、二采区。通风困难时期为:二采区布置一个综采工作面,一个备用工作面,一采区布置一个综采工作面,+403轨道巷掘至1600m处时,二采区的5218工作面通风距离最长,为通风阻力最大时,因此矿井通风阻力以二采区5218工作面为通风最困难时期计算进行主扇选型(按现井巷实际情况计算),阻力最大的风路为:副斜井→二采区轨道巷→5218进风巷→5218工作面→5218回风巷→二采区回风巷→辅助回风巷→回风斜井。应分别计算出各段井巷的通风阻力,然后累加得出这个时期的井巷通风阻力,经计算合计为2321Pa。

根据计算,生产期间主扇工况点应按(100、2600)点选择,主扇功率应>410kW。此时,矿井等积孔2.33m2。按此参数,考虑一定富余量,选择FBCDZNo24/54型风机(额定风量:4320~9600m3/min)及YBFe450S-8配套电机(2×250kW)。

主扇选型后通风困难时期验算:①开采三、四采区时采取两条大巷进风,一条回风巷回风的通风方式(不建回风立井),进风大巷净断面13.1m2,回风巷净断面10.06m2,回风斜井净断面扩至10.6m2。通风容易时期为两种情况:即三采区布置一个综采工作面,一个备用工作面,一采区布置一个综采工作面;三采区布置一个综采工作面,一个备用工作面,四采区布置一个综采工作面。以上两种布置方式,通风距离相对较短,为此时的通风容易时期;②通风困难时期为,三采区布置一个综采工作面,一个备用工作面,四采区布置一个综采工作面(或一采区布置一个综采工作面),其中回采三采区最远的5318工作面(暂定名)时,为通风阻力最大时,因此矿井通风阻力以三采区5318工作面为此时的通风最困难时期;阻力最大的线路为副斜井→二采区轨道巷→+403大巷→三采区轨道巷→5318进风巷→5318工作面→5318回风巷→三采区回风巷→三、四采区回风巷→回风斜井。分别计算出各段井巷的通风阻力,然后累加得出这个时期的井巷通风阻力为2319.08Pa,小于2940Pa规定,所以,开采三、四采区时,不建回风立井,开采一、二采区时所选的主扇可以满足开采三、四采区的要求。

2010年风机更换完成后,2010~2012年对主要回风巷道一采区回风巷(250m)、二采区回风巷(150m)回风井筒(90m)进行了扩巷。

3.2 系统优化改造后的通风效果

矿井更换主扇后扇叶角度:Ⅰ级49°Ⅱ级41°,主扇排风量:4950m3/min(额定风量:4320~9600m3/min),电机运行频率:42Hz(额定频率 50Hz),矿井负压:2.01kPa,可以满足年产120万t要求。主扇采用变频控制,在使用中通过调节供电频率即可实现改变主扇风量的目的,不再使用调节扇叶角度的方法,节省了大量人力。主扇附带刹车功能,在矿井需要反风时,节约反风时间的同时保障了矿井安全。矿井一采区回风巷扩巷前断面7.4m2,巷道风速5.2m/s,扩巷后断面 11.4m2,风速 3.3m/s,在满足矿井需风量的基础上,巷道风速下降1.7m/s;矿井二采区回风巷扩巷前断面6.4m2,巷道风速5.7m/s,扩巷后断面11.4m2,风速3.2m/s,在满足矿井需风量的基础上,巷道风速下降1.4m/s;回风井筒扩巷前断面6.8m2,巷道风速 6.4m/s,扩巷后断面 11.4m2,风速 4.2m/s,在满足矿井需风量的基础上,巷道风速下降1.5m/s,同时减小了矿井通风阻力,提高了通风机工作效率。

4 结论

综上所述,通风系统的运行质量对矿井的生产有着重要的影响。因此,煤矿企业应重视通风系统的优化改造工作,确保煤矿的生产效率。本工程通过矿井通风系统优化改造后,减小了通风阻力,提高了主扇的运行效率,并且投运变频器后转速降低,轴承的机械损耗少,设备的维护工作量大大减少,经济效益较为明显。

[1]佘钰.矿井通风系统优化方案分析[J].科技与企业,2012(22).

[2]段仓熊,介小文,李伯平.徐家沟煤矿通风系统优化改造方案分析[J].价值工程,2013(25).

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