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浅谈燃油电厂LNG 站的工艺流程及改进措施

2012-08-13江仕洪

重庆电力高等专科学校学报 2012年6期
关键词:调压燃气轮机气化

江仕洪

(深圳南天电力有限公司,广东深圳518040)

0 引言

当前,国内燃油电厂正遭遇着前所未有的生存危机,一是国际原油价格居高不下,大大增加了企业的运营成本;二是由于在发电过程中要排放大量的有害气体,导致严重的环境污染,环保压力日益增大。在这种形势下,燃油电厂改用天然气发电,符合国家的能源政策,具有非常的现实意义。

1 LNG站的工艺流程

LNG是液化天然气Liquefied Natural Gas的英文缩写,它是一种清洁、高效的优质能源,可用于发电厂、工厂、家庭使用。下面以国内燃机电厂首座LNG站为例,介绍其工艺流程。

LNG站由气化站和调压站两部分组成,其工艺流程如图1所示。

图1 LNG站工艺流程

1.1 气化站

采用槽车通过公路将LNG运输到电厂。在卸车阶段,槽车内的LNG由卸车烃泵打入LNG储罐,在储罐中的LNG依靠液位差自动流入输液烃泵,液态加压后输入主气化器,然后与循环水换热转化为气态天然气NG,经过粗过滤、调压、精过滤,计量达到要求的供气条件后进入燃气轮机。

(1)卸车系统:利用卸车泵将液态LNG输送至储罐,并对卸车泵状态进行监视,对卸车泵出口压力进行控制。

(2)储罐系统:包括罐的进料控制、罐切换控制及罐液位报警控制等,通过调节阀的开度来保证储罐的压力维持在规定值之内。

(3)输液烃泵:通过PLC装置控制两台烃泵的启停及切换。

(4)主气化器装置:将液态的LNG转换成气态的NG,供燃气轮机使用。

(5)BOG加热器:LNG储罐日蒸发率大约为0.15%,这部分蒸发了的气体如果不及时排出,将造成储罐压力升高,为此设置了降压调节阀,可根据压力自动排出BOG。

(6)EAG加热器:低温系统安全阀放空的全部是低温气体,在大约-107℃以下时,LNG的密度大于常温下空气的密度,排放不易扩散,会向下积聚。因此设置一台空温式放散气体加热器,放散气体先通过该加热器,经过与空气换热后的天然气比重会小于空气的比重。高点放散后将容易扩散,从而不易形成爆炸性混合物。

(7)调压系统:采用输液烃泵对LNG进行加压,加压后的LNG进入主气化器进行气化,气化后的NG经主调压器按照燃气轮机进气压力要求调节到需要的压力后,供给燃气轮机。

(8)计量设备:气化站采用涡轮流量计,带温度和压力补偿,有就地显示和远传信号功能,管路系统设置旁通,确保流量计维修时,仍能继续供气。

(9)其它:包括对辅助调压器、气化站泄漏情况、压缩机系统的启动/停止及相关报警保护进行监视和控制。

(10)自控系统:为了保证气化装置安全、稳定、可靠地运行,整个气化站相关的运行参数采用就地及控制室显示,并通过控制系统对生产过程进行控制。

(11)电气系统:电气设备采用两路380V电源供电,互为备用。站内所有电气设备均采用二级控制,在设备附近机箱上控制及控制室内自动控制系统控制。由于LNG属于易燃易爆的危险品,所以对气站内及相关系统的所有用电及控制设备均采用防爆型产品。对爆炸危险区域内金属设备及工艺管道均作防静电处理,LNG气化装置属于第一类防雷等级,所以按照要求采取了有效的防雷措施。

(12)吹扫及仪表用风:吹扫系统采用氮气,主要供LNG卸车时管道吹扫和输液烃泵密封之用,仪表送风系统用于各种气动阀门。

(13)消防系统:LNG和NG都是易燃易爆的危险品,如果操作不当或泄漏会产生爆炸和火灾的危险。所以LNG和NG装置区内对消防要求极高,故采用全方位消防保障系统,以确保装置的安全运行。

1.2 调压站

调压站进口分别来自气化站与广东LNG大鹏美视分输站。由进口紧急切断单元、计量单元、加热单元、过滤单元、减压单元构成。来自广东LNG大鹏美视分输站的天然气经过调压站调压后向燃气轮机供气。调压站进口压力39bar,进口温度-19~38℃,出口压力27bar。出口温度>10℃,设计流量159700 Nm3/h,可供该厂一台13E2和3台9E机组发电用气。

(1)进口紧急切断阀(ESD):用于在需要的时候切断进入调压站的天然气。紧急情况下可以使用控制室、就地的急停按钮紧急切断。

(2)计量单元:包括流量计量和色谱分析。将超声波流量计测得的流量、实际的天然气温度、压力一起传送给流量计算机,然后以Nm3/h的形式计算出天然气的流量;色谱分析用于确定天然气的组分和热值。

(3)加热单元:将天然气从-19~38℃加热至17℃以上,以保证调压站的出口温度高于10℃。

(4)过滤、分离单元和污液储罐单元:用于将天然气中的固体小颗粒和液体小液滴分离出来,给燃机提供清洁的天然气。

(5)调压单元:用于降低天然气的进口压力,保持出口压力为27bar。

2 存在的问题及改造方案

2.1 LNG站输液烃泵机封改进

该厂LNG站共有两台输液烃泵,承担全厂液态LNG输送任务。使用以来,输液烃泵的机械密封频繁泄漏,严重影响了安全生产和液态烃的输送工作。由于该机械密封属于进口产品,成本较高,而且使用寿命短。因此,该机械密封经济性、可靠性均偏低。输液烃泵机封磨损图如图2所示。从机械密封的结构和工作原理及日常应用结果来看,泄漏的原因主要有:密封端面液膜闪蒸、密封端面过度磨损、泵发生汽蚀、机械密封静态下泄漏。

图2 输液烃泵机封磨损图

根据输液烃泵的运行特性,参阅了大量技术资料,经过与同类型设备的认真比较、分析,结合现场实际情况,决定采用机械密封与干气密封组合的串联式结构,来解决输液烃泵的密封问题。该机封具有以下特点:

(1)干气密封与接触式机械密封串联使用,第一级机械密封为主密封,密封介质为LNG;第二级干气密封为辅助密封,密封介质主要为氮气及少量从机械密封泄漏出已汽化的天然气;

(2)干气密封与主密封间通入氮气,压力一般为0.6~0.8MPa,这样可以大大提高主密封的背压,减小LNG在端面间由于摩擦热而汽化的程度,避免机械密封出现剧烈磨损现象,从而极大地延长主密封的使用寿命,提高主密封的性能;

(3)主密封泄漏的LNG介质进入一、二级密封之间的密封腔,密封腔压力为0.6~0.8MPa,在此压力下,LNG已经为气相。该气相NG随氮气一起排向废气回收系统,从而保证工艺介质几乎不向大气泄漏,是一种环保型、安全型密封结构;

(4)当主密封失效后,干气密封在短时间内起到主密封作用,防止工艺介质突然向大气大量泄漏;

(5)由于干气密封的保护作用,即使因工艺波动出现抽空现象,组合密封也不易受损。

改造后使用效果良好,基本解决了输液烃泵的机械密封泄漏的难题,使电厂的安全生产得到了保证,经济效益显著提高。

2.2 调压站ESD阀控制电源及控制回路改造

根据调压站运行中出现的故障,参考原设计方案,发现调压站ESD阀控制电源供电方式及电磁阀控制回路接线方式均存在不安全因素,于是,提出如下改造方案。

(1)调压站ESD阀控制电源原取自6#机UPS变24V直流,电源开关“开关电源1”,仅这一路控制电源,当天然气管道出现大量泄漏等事故,急需通过ESD阀来快速切断天然气气源时,如果该路控制电源出现故障,ESD阀不能及时动作,后果将不堪设想。所以必须增加一路控制电源,以此确保控制电源的安全、可靠。新增一路控制电源为220V厂用交流电变24V直流,电源开关“开关电源2”;两路电源并联运行,运行中两路开关同时投入,如图3所示。

图3 调压站ESD阀控制电磁阀供电方式改造

(2)原设计方案ESD阀控制回路中,气化站和就地控制室两个紧急按钮触点并联后同时控制两个电磁阀,只要按下任何紧停按钮,都会使ESD阀动作关闭,存在安全隐患。在新建9E机组投运后,在9E控制室又新增了一个紧停按钮,这样ESD阀紧停按钮增至三个。若仍按原方案接线,势必又增加一处安全隐患点。因此,做如图4所示改造。

改造后每个电磁阀分别受一组紧停按钮触点控制。开阀的命令是脉冲式的,电磁阀的带电是分别靠继电器6KA1A、6KA1B自保持。改造后,只要有一个紧停按钮常闭触点断开,将会使继电器6KA1A、6KA1B中的一个失电,从而造成一个电磁阀失电。由于9E控制室、气化站和调压站控制室均有两个紧停按钮且并联接线,正常情况下只有当两个按钮同时按下时,ESD阀才会关闭,ESD阀安全性大大提高。这样接线也存在缺点,由图4可知,如果只按下一个也会造成一个(6YV2A或6YV2B)电磁阀失电,但不会关ESD阀,此时,若另一个电磁阀故障或另两地再误按另一个电磁阀的按钮也会造成ESD阀关闭,但这种情况几率较小。在天然气系统运行中,一旦发生误按其中一个按钮时,必须重新发一个ESD开阀命令。

图4 调压站ESD阀控制电磁阀控制回路图

3 结语

利用天然气发电,符合国家能源发展方向,将成为电力发展趋势。因此,国内有条件的燃油电厂可对现有燃气轮机进行天然气改造。在具体运行中,合理地选择工艺流程、设备配置和安全设计,积极进行工艺改进,是保证LNG供气站安全、可靠、经济运行的关键因素。

[1]王会祥.燃气电厂的运行优化和天然气调峰[J].广东电力,2007,(2).

[2]姜文斌.GT13E2燃气轮机“油改气”工程[J].燃气轮机技术,2007,(1).

[3]张亚明.干气密封在液态烃泵上的应用[J].中国新技术新产品,2008,(12).

[4]顾安忠.液化天然气技术[M].北京:机械工业出版社,2004.

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