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高喷防渗墙在水库坝基防渗中应用

2012-07-19韩焕庆

山东水利 2012年4期
关键词:白楼坝基防渗墙

于 蓉,刘 巍,韩焕庆

(泰安市水利和渔业局,山东 泰安 271000)

南白楼水库位于泰安市岱岳区夏张镇南白楼村,控制流域面积27.4 km2。水库于1959年10月兴建,1960年5月底竣工建成,是一座防洪、农业灌溉及水产养殖等综合利用的小(1)型水库。南白楼水库原设计洪水50年一遇,校核洪水200年一遇。总库容 264万 m3,死水位 105.30 m,死库容 22万 m3,兴利水位111.50 m,兴利库容118万m3,设计洪水位113.85 m,校核洪水位114.25 m。大坝分两段,溢洪道左侧为主坝段、右侧为副坝段,均质土坝。主坝段现状坝顶高程116.20~116.60 m,最大坝高13.3 m,坝长200 m,坝顶宽3.1~4.1 m,无防浪墙,迎水坡为干砌石护坡,背水坡为草皮护坡,坝后无排水体;副坝段现状坝顶高程为115.00~115.80 m,最大坝高5.3 m,坝长250 m,坝顶宽1.5~3 m,无防浪墙,迎、背水坡均为土坡,坝后无排水体。

该工程经多年运行,老化损坏严重。坝体施工时采用人工推土筑成,分层夯实方法,填筑质量差,坝基未经防渗处理,大坝存在安全隐患。为保证下游群众、耕地及公路安全,对水库进行除险加固十分必要。

1 坝基防渗方案比选

1.1 工程地质情况

南白楼水库坝基主要由第四系松散覆盖层及寒武系页岩组成。覆盖层中细砂层为稍密~中密,分选性较差,该层分布于主坝,厚度2.0~4.8 m,主河床较厚。干密度平均值为1.59 g/cm3;孔隙比平均值0.678;相对密度平均值0.59;渗透系数为2.17×10-3cm/s,具中等透水性,为坝基渗漏主要通道。

大坝坝基的渗漏成因主要是清基不彻底,砂层贯通形成渗漏通道,地下水连通性好形成渗漏。

1.2 坝基防渗加固方案比选

根据南白楼大坝坝基地质情况,参照类似工程经验,坝基防渗加固可供选择的有高压摆喷防渗墙和水泥搅拌桩防渗墙2个方案。

1)高压摆喷防渗墙方案。该方案是采用高压摆喷混凝土防渗墙作为坝体防渗体,施工场地要求不高,不存在塌孔的问题,可控性好。根据该水库坝基覆盖层的地质特性,设计旋喷桩采用单排布置,喷射直径 D≥1.5 m,孔距 1.3 m,折角 25°,摆角 30°(±15°),搭接长度≥20 cm,防渗墙厚度≥15 cm,墙下部深入强风化基岩0.5 m。此防渗墙工程投资约为51.6万元。

2)水泥搅拌桩防渗墙。该方案是利用深层搅拌水泥土桩形成连续墙作为坝体防渗体。此方案适用于较密实的砂层,也可以进入强风化岩石的顶部0.5 m。但成墙效果难以保证,适应性比较低,对于含砾石砂层搅拌效果差,施工质量难以保证。根据该水库坝基覆盖层的地质特性,设计旋喷桩采用单排布置,成桩直径大于530 mm,桩中心间距430 mm,桩柱搭接长度100 mm,帐幕成墙最小有效厚度为300 mm。桩底深入坝基不透水层不小于0.5 m。此防渗墙工程投资约为56.1万元。

通过方案比较可见,高压摆喷防渗墙方案具有施工工艺简单,节省材料,工程投资相对较低;另外,白楼水库坝后即为南白楼村,上坝交通不便,需穿行村庄,路窄弯急,大型设备难以运输到位,而高压摆喷施工设备较小,便于运输,施工速度较快。综合比较,确定采用高压摆喷防渗墙方案。

2 高压摆喷防渗墙设计

南白楼水库坝基高压摆喷防渗墙为折板式结构 (详见图1)。墙体技术指标:墙体28 d抗压强度≥2 MPa、渗透系数≤3×10-7cm/s、破坏坡降≥500,允许坡降取100。

灌浆材料使用R325号普通硅酸盐水泥,纯水泥浆,浆液密度≥1.5 g/cm3,水灰比1.0左右。使用减水剂,掺量为水泥重的1%。本工程墙体凝结后为水泥黏土砂浆体,28 d后有较高的强度、较小的渗透系数和较大的破坏坡降。

图1 高压摆喷防渗墙结构示意图

3 施工流程与质量控制

3.1 施工流程

1)施工前的准备。场地平整,确保施工场地 “三通一平”;桩位放样;修建泥浆池、排污和灰浆拌制系统;水泥浆配制采用32.5级普通硅酸盐水泥,水灰比1∶1,浆液密度约 1.4~1.7 g/cm3。 水泥浆充分拌制并经过滤后存入贮浆桶。

2)钻机引孔。桩位定出后,引孔钻机就位、调平,确保钻杆垂直。在钻进的过程中随时观察钻杆的垂直度,确保引孔的垂直度不超过1%。引孔深度比设计深度深0.5 m,防止引孔深度不足,影响摆喷桩质量。为了防止引孔过程中发生坍孔,采用泥浆护壁。泥浆密度为1.1~1.2 g/cm3,泥浆可用膨润土配制,配比水:膨润土为 1∶0.07~0.1。

3)喷灌。摆喷机就位后,进行调平、对中,调整其垂直度,保证三重管垂直度误差小于1%,提喷前应调试水泵、空压机、泥浆泵,使设备运转正常;然后下管至孔底;校验三重管长度,并用红油漆在钻塔旁标注深度线,保证桩体顶底标高满足设计深度。

下管过程中注意记录好钻杆投放节数,以保证摆喷深度的准确性。

4)摆喷提升。下管到设计深度后,接通泥浆泵,然后由下向上摆喷,同时将泥浆清理排出。喷射时,应先达到预定的喷射压力、喷浆后再匀速提升三重管,以防扭断三重管。为保证桩底端的质量,喷嘴下沉到设计深度时,在原位置旋转10 s左右,待孔口冒浆正常后再提管。

5)回灌。已经喷灌结束的灌浆孔,因浆体析水固结浆面将会下降,应在下一个孔喷射出灌浆时,将其冒引入已灌的孔中进行回灌,以保证高喷墙体达到设计高度。摆喷提升到设计桩顶标高时停止摆喷,提升三重管出孔口,清洗注浆泵及输送管道,然后将摆喷机移位,回灌浆液。

6)封孔。已经喷灌、回灌完成的灌浆孔,经几天后应用稠粘土浆充填孔口直至填满为止。

3.2 质量控制

高压摆喷灌浆进行坝基防渗加固的效果关键在于确保施工质量,南白楼水库坝基防渗加固施工过程中采用以下质量控制措施。

1)高喷灌浆的孔距为1.3 m,高喷灌浆的成墙厚度不小于15 cm,喷射管下到设计深度以下0.5 m。

2)浆液水灰比采用1∶1。施工现场配备密度计,每天量测浆液密度,实行定量加灰制,严格控制水泥用量。灰浆搅拌应均匀,并进行过滤。喷浆过程中浆液应连续搅动,防止水泥沉淀。

3)浆液密度为 1.4~1.7 g/cm3,每 2 h检测 1次,浆液超过8 h应废弃,回浆密度控制在1.2 g/cm3。

4)提升速度:提升速度的快慢直接影响浆液用量,提升速度过快,则墙后不稳定、易产生空洞,且切割半径不符合要求,会造成防渗墙搭接处产生薄弱环节。提升速度太慢,则冒浆量过大,造成水泥浪费,因此需根据灌浆试验确定不同土层的提升速度。本工程基岩层的提升速度为8 cm/min,砾砂层的提升速度为6 cm/min,壤土层的提升速度为12 cm/min。

5)灌浆水压为 25~35 MPa,流量为 80 L/min;空气压力为 0.5~0.7 MPa,风量为 1.1~2.0 L/min;水泥浆压力为0.8~10 MPa,流量为80 L/min。

4 质量检测

施工完成后,现场进行了钻孔取芯检查和布置围井进行渗透试验,检查取芯芯样完整、表面光滑密实,水泥含量大,分布均匀,呈圆柱状,无断裂现象;根据水电水利工程高压喷射灌浆技术规范(DLPT5200—2004)提出的计算公式,计算出的围井试验渗透系数结果满足设计要求。另外,自从灌浆后,水库下游的渗流量明显减小,这也从一个侧面说明高压摆喷灌浆是成功的。

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