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焦炉上升管直管、底座的工艺改造

2011-10-19安阳钢铁股份有限公司

河南科技 2011年13期
关键词:插口翻板水封

安阳钢铁股份有限公司 韩 矿 赵 荣

焦炉上升管直管、底座的工艺改造

安阳钢铁股份有限公司 韩 矿 赵 荣

安阳钢铁股份有限公司焦化厂3#、4#焦炉分别投建于1994年和1990年,由于炉龄较长,上升管系统长期处于高温工作状态,腐蚀较为严重。炉顶上的底座已经不同程度地崩裂,经常出现冒烟现象。且由于炉体向上膨胀,直接导致上升管位置提升,使上升管的桥管承插口部位插入水封阀插套的距离减少,水封水位降低,达不到密封荒煤气的作用。插口经常出现冒烟,甚至冒火现象,处理方法基本上是用石棉绳塞紧,泥料抹严,但仅能维持一个多月,后又出现冒烟、冒火现象,给环境带来很大污染。而且,密封不严也容易对炉体造成损坏,有的损坏严重的已经断裂,危及到生产。本文,笔者对底座及其材质、水封阀水封位差低等问题进行了深入细致的分析,并对上升管底座进行了改造,且在改造中节省了上升管直管,解决了水封阀水封位差低和底座崩裂导致的冒烟、冒火等现象,保证了生产的安全稳定进行。

一、改造的原理

1.底座材质改造。3#、4#焦炉上升管底座位于焦炉炉顶两侧,上部与直管相连,下部嵌入炉顶区与炭化室相连。原上升管底座材质为灰口铸铁,内部(衬有黏土砖)流通炭化室出来的荒煤气(温度在750℃),外部暴露在空气中,由于受到温度、雨雪等天气变化的长期影响,特别是暴雨时,内外部温差加大,容易使底座崩裂,荒煤气从底座内泄露,导致冒烟、冒火现象,恶化操作环境,污染大气。并且此材质的底座又无法焊缝,因此必须更换。由于,材质为HT200的A3钢在内外部温差较大时也不会崩裂,具有较好的耐用性和实用性,被确定为内部加工底座材料,解决了底座崩裂的问题。

2.直管的弃损利旧。以前更换底座时,与底座相连的直管不管好坏,都是和底座一起扔到废铁堆中,重新更换新的底座和新的直管。在这次拆卸直管、底座过程中,笔者发现大部分上升管直管外部无裂缝和裂纹,除了内部衬砖损坏掉落以外,基本上是完好的,可以继续使用。因此,此次改造中把新材质的底座连接在完好的直管下部,内部用新的黏土衬砖砌筑,使其满足安全生产的工艺要求。

3.水封阀水封位差低的原因分析及解决方法。上升管由底座、直管、桥管和水封阀阀体(翻板座)组成。直管是铸铁的圆筒,内衬黏土砖。上升管与集气管间煤气的接通或切断通过水封阀阀体进行,水封阀阀体下部固定在集气管上,上部与桥管以差套连接,承插部位采用水封承插装置。水封翻板在炭化室出焦时是水平装置呈关闭状态,由桥管喷入氨水并沿翻板四周溢流而形成水封。在水封承插式翻板座内,氨水先进入承插水封,满流后再流入水封翻板。装煤后,水封翻板成竖直打开状态,承插水封起到密封由炭化室流经桥管进入集气管的荒煤气的作用。承插水封与桥管插入高度即位差,它决定了是否有荒煤气击穿水封逸散到大气中的可能。通过分析,炭化室装煤后压力较大,压力接近1 400Pa。同样,通过计算得知,水封阀位差应该在140mm以上,以保证没有荒煤气逸散到大气中。

由于3#、4#焦炉炉龄较长,炉体向上膨胀,而且由于底座处于炭化室上部,荒煤气的出口温度较高,大量的荒煤气裂解生成石墨填在砖缝中,也会使此部位提高。这两项原因导致上升管系统位置上移,处于顶部的桥管,其承插口位置也得到提升,导致位差较低。经过测量,在80mm左右,低于要求值,达不到密封作用,因此阀体插口部位常采用石棉绳、泥料来堵塞、抹严,维护较为频繁。

针对以上现象,只要提高水封阀水封位差,使荒煤气不能击穿承插水封,就能保证承插口没有因荒煤气逸散引起的冒烟、冒火现象。在底座材质改造过程中,由于底座目前高度是295mm,结合实际需求,把改变材质的底座高度降为220mm,就能使桥管插口下移75mm,使水封阀水封位差达到155mm,高于装煤后压力1400Pa的刚性需求,从而起到完全密封作用。

二、实施效果及改造前后对比

分析论证后,对以上方法进行了具体实施,以下为实施前后的效果对比图。

1.底座的改造。从图1可以看到,实施前的底座高度较高,并且上面还有因剧烈温度变化引起的崩裂现象。图2为实施后的效果图。从图中可以看到底座位置已经由原来的295mm降低为220mm,降低了75mm,并且改变了材质的底座较为耐用和实用,没有崩裂的现象,冒烟、冒火现象消失,完全满足工艺要求。

2.直管的弃废利旧。通过分析,对完好的直管重新进行利用,无论从内部还是外观上,都能够满足安全生产要求,实施效果较好。

3.在提高了水封阀水封位差高度后,对插口部位进行了比较。图3为改造前插口,可以发现热修工经常维护的状态。图4为改造后的插口,从图中可以看到,插口部位的水封密封效果较好,完全杜绝了冒烟、冒火现象,满足了安全生产的工艺要求。

三、结论

1.以上措施实施后,取得了很好的效果。改造后的底座通过实际应用,由于材质变化,且对高度进行了加工处理,效果比原来的底座效果好,不崩裂,使用寿命大幅延长。

2.通过底座高度改造,解决了水封阀水封位差低的问题,保证了焦炉的正常、稳定生产,减少了热态维护的工作量,提高了劳动生产效率。

3.较好的社会环境效益。改造措施实施后,底座和插口冒烟、冒火现象消失,并且减少了对炉体的损害,改善了操作环境,减少了环境污染,保证了生产的顺利进行。

4.此次改造的经济效益。此次改造主要节省了直管和因堵漏而使用的材料等,2010年1月份至今已使用了旧的直管38个,共节约资金约12万元。

5.此次改造具有在焦化行业良好的适用性,对于其他炉龄较长的焦炉具有借鉴价值。

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