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反应挤出法碱分解黑钨矿

2011-08-13赵中伟刘旭恒李洪桂陈爱良梁新星

中国有色金属学报 2011年11期
关键词:黑钨矿双螺杆挤出机

赵中伟 , 梁 勇 刘旭恒 李洪桂 陈爱良 梁新星

(1. 中南大学 冶金科学与工程学院,长沙 410083;2. 稀有金属冶金与材料制备湖南省重点实验室,长沙 410083)

钨及其化合物以其独特的物理化学性能,广泛用于生产硬质合金、钨铁、钨材,化工及其他产品[1]。

黑钨矿是钨冶炼重要的矿物资源之一,常用碱浸法来分解[2]。对于一般浸出过程,提高浸出剂浓度有利于反应进行,黑钨矿碱浸过程亦如此。李军等[3]对氢氧化钠与黑钨矿反应的动力学过程进行了研究,结果表明,增大碱浓度有利于提高反应速度。早在 20世纪80年代,李洪桂等[4]发明了碱热球磨技术并成功用于处理各类钨矿物。该技术采用较少的水用量,在浸出矿物的同时,利用球磨反应器内钢球对矿物撞击所产生的强烈机械活化作用,破坏了矿物结构、促进了传质、改善了分解过程的动力学条件,使黑钨矿在碱用量不太高的条件下被有效分解[5]。彭泽田[6]、刘政和康忠民[7]以及何传冰等[8]采用高浓度碱溶液对黑钨矿的浸出进行了研究,表明高浓度氢氧化钠创造了良好的动力学条件,在不同程度上提高了碱分解效率。但以上方法均在高压容器中进行,反应温度较高,且为槽式操作,生产效率不高。

众所周知,提高碱浓度通常有两种方法:一种是在矿水比不变的情况下通过增加碱用量来实现;另一种则是在碱用量不变的情况下通过减少水用量来实现。前者虽提高了浸出剂浓度,但同时也增加了碱用量,势必增加试剂消耗,并加重浸出液后续处理的负担。 后者能在不增加碱用量的情况下保证高的碱浓度,但矿浆黏度将随着矿浆浓度的增加而增大,体系的传质过程也因此逐渐困难。在此情况下,传统的浸出设备难以获得理想的传质效果,需要寻求适用于处理高黏度矿浆的新型浸出设备。

双螺杆挤出机被广泛地运用于塑料的造粒、着色、混炼以及塑料薄膜、塑料型材、管材生产和塑料注射机的给料机中[9−14]。它将高黏度有机高分子的化学改性反应和成型加工合二为一,简化了生产工艺。在反应挤出过程中,相互啮合的螺杆提供强烈的剪切应力,使物料在机筒内受到强烈的挤压、剪切、搅拌作用,加快传质过程,实现物料间良好的微观混合均匀度。同时,在强烈的剪切热作用和外热作用下,物料发生塑化熔融,使物料间的反应由固−固反应逐步向固−液反应甚至液相反应转变,显著提高了反应速率。与传统的搅拌反应器相比,螺杆挤出机过程连续,操作开放、简单,生产效率高,同时机器的自洁性好,特别适合于高黏度物料体系的传质过程。

本文作者充分利用双螺杆挤出机能为高黏度物料体系提供良好物理化学条件的特点,通过减少水用量来提高浸出剂浓度,采用反应挤出法对高黏度黑钨矿的碱分解过程进行了研究,系统考察了浸出温度、反应时间、螺杆转速和碱用量对浸出效果的影响。

1 实验

1.1 原料及试剂

实验原料为江西赣南黑钨精矿,矿中WO3含量为74.85%(质量分数),Ca含量为0.8%,矿物经过干燥、研磨后过孔径48 μm筛。矿物的XRD谱如图1所示。由图1可知,黑钨精矿中的钨主要以(Fe, Mn)WO4和CaWO4形态存在。氢氧化钠及其他化学分析试剂均为分析纯。

1.2 实验设备

浸出实验在双螺杆挤出机(SYSLG32−Ⅱ型)中进行,其示意图如图2所示,它主要由挤出机筒、螺杆、热电偶、控制面板、加热圈、齿轮箱和支架几部分组成。双螺杆长60 cm, 直径3 cm。螺杆上的螺棱和啮合块(见图3)可以挤出物料,并使物料获得高效的剪切和活化作用。

图1 黑钨矿的XRD谱Fig.1 XRD pattern of wolframite

图2 双螺杆挤出机示意图Fig.2 Schematic diagram of twin screw extruder: 1—Barrel;2—Screw; 3—Thermocouple; 4—Control panel; 5—Feed port;6—Heating circle; 7—Gear case; 8—Bracket

图3 螺杆的实物图Fig.3 Optical photo of screws

1.3 实验方法

先将一定质量的氢氧化钠完全溶解在150 mL水中配成溶液,然后加入400 g黑钨精矿进行调浆,当温度升至预先设定值并稳定后,将矿浆从挤出机的入料口中加入并开始计时。在温度为 80~120 ℃、螺杆转速为100~180 r/min的条件下反应1~3 h。反应结束后,将挤出料置于热水中溶解、过滤,水洗后烘干。

采用 X射线衍射仪(Dmax/2550VB+,Rigaku Corporation, Japan)分析固体样的物相组成,用国标GB/T 14352.1−93分析精矿及浸出渣的钨含量。

2 结果与讨论

2.1 反应温度对钨浸出率的影响

在螺杆转速为120 r/min、碱用量为理论量3倍、反应时间为2.5 h的条件下,考察了温度对钨浸出率的影响,其结果如图4所示。随着浸出温度的升高,渣含钨量不断减少,当温度升至120 ℃时,渣中含钨量已降至1.93%,相当于钨的浸出率为99.33%。

图4 反应温度对黑钨浸出的影响Fig.4 Effect of temperature on digestion of wolframinte

温度是影响黑钨矿浸出效果的关键因素之一。在传统碱法工艺中,一般为160 ℃左右[4,6]。而本研究所需温度只有120 ℃,比传统碱法工艺低近40 ℃,在此温度下钨矿的浸出率也与之相当。其原因主要在于传统碱法工艺中,为保证良好传质效果,一般碱浓度不会太高,因此,为有效地分解钨矿,需要有较高的压力和温度。而本研究所使用的双螺杆挤出机克服了传统浸出设备对高黏度物料传质不利的束缚,在碱用量不高的情况下,采用很少的水配制出浓度达65%左右的碱溶液,大幅提高了浸出剂浓度,从动力力学上极大地推动了反应正向进行,保证了反应在较低温度下进行,降低了能耗,节约了生产成本。因此,综合考虑,选取最佳的浸出温度为120 ℃。

2.2 反应时间对钨浸出的影响

用实际用量为理论量3倍的碱调制矿浆,在浸出温度为120 ℃、 螺杆转速为120 r/min的条件下连续加入双螺杆挤出机内,考察了浸出时间对钨浸出率的影响,其结果如图5所示。随着反应时间的增加,渣中所含不溶性WO3显著降低。当反应时间由1 h延长至2.5 h时,渣中含钨已从7.45%降至1.93%,相应的浸出率由 97.43%升至 99.33%;随着时间的延长,渣中的含钨量继续下降,但降幅不大。综合考虑生产能耗及浸出效率,选取最佳反应时间为2.5 h。

图5 反应时间对黑钨浸出的影响Fig.5 Effect of reaction time on digestion of wolframinte

2.3 螺杆转速对钨浸出的影响

在控制反应温度为120 ℃、反应时间为2.5 h、碱用量为理论量3倍的条件下,考察了螺杆转速对钨浸出率的影响,其结果如图6所示。当转速由100 r/min增至180 r/min时,渣含钨由2.14%降低至1.50%,相应的浸出率由 99.29%升高至 99.49%。结果表明,转速的增加有利于黑钨矿的浸出。随着转速增加,螺杆对高黏度矿浆的剪切力及机械活化作用将更强[15−16]。同时,在反应的过程中,矿物表面浸出剂更新速度也不断加快,物料中各组分的热交换和质交换速率提高,因此,浸出速率也随之提高。综合考虑,选取最佳螺杆转速为180 r/min。

图6 螺杆转速对黑钨浸出的影响Fig.6 Effect of screw rotating speed on digestion of wolframinte

2.4 碱用量对钨浸出的影响

在温度为120 ℃、螺杆转速为180 r/min、反应时间为2.5 h的条件下,考察了碱用量(实际用量与理论用量的比值)对钨浸出率的影响,其结果如图7所示。虽然随着碱用量不断增加,渣中含钨量不断减少,但当碱用量为理论量的1.5倍时,渣中含钨量为2.54%,此时浸出率已达99.13%。而文献[17]在碱用量为理论量1.6倍、分解温度为150~160 ℃、保温2 h的条件下,分解含WO3为70.07%、含Ca为1.08%的黑钨精矿时,渣中含钨量为3.40%,钨的浸出率仅为98.45%。因此,与传统碱法工艺相比,本研究在碱用量不高,在温度更低的条件下同样获得了较好的浸出效果。因此,综合考虑浸出效果和生产成本,选取最佳的碱用量为理论量的1.5倍。

图7 对黑钨矿浸出的影响Fig.7 Effect of NaOH dosage on digestion of wolframinte

2.5 强化浸出机理

与传统碱压煮工艺相比,反应挤出黑钨矿碱分解新工艺能在较低温度下实现黑钨矿的高效分解,其原因主要有以下几方面:

1) 氢氧化钠与黑钨矿反应的动力学研究[3]结果表明,该过程属表面化学反应控制。而根据文献[18]所提供的碱浓度和活度因子的相关数据,计算出碱浓度和活度的关系,如图8所示,氢氧化钠的活度随其浓度的增加而升高,并且升高的趋势随着温度的降低愈加显著。因此,在不影响传质的前提下,在较低温度增大碱浓度,不仅可以增大溶液的沸点,使反应在常压条件下进行而脱离高压设备,而且可以补偿因温度降低导致的表面化学反应速率常数的下降,总体上提高反应速率。本工艺通过大幅减少配水量,极大提高了碱浓度,因而有利于在低温度下实现黑钨矿的有效分解。

图8 不同温度下碱浓度与活度关系图Fig.8 Relationship between NaOH activity and concentration at different temperatures

2) 在传统的碱浸黑钨矿工艺中,表面化学反应速度是浸出的控制性步骤,提高碱浓度可以增大反应速率。但对于本研究中的高黏度物料体系,首先要解决高浓度碱在该体系中扩散问题,然后才借助高浓度碱对矿物分解的推动作用,而用传统的浸出设备,甚至机械热球磨反应器均无法保证其良好的传质效果。

本工艺以双螺杆挤出机为反应器,在反应挤出过程中,相互啮合、高速旋转的螺杆为机筒内填充的高浓度、高黏度的黑钨矿矿浆提供了强烈的挤压、剪切和搅拌作用,使矿浆得到充分混匀和活化的同时,及时剥除了矿物表面的产物膜,使矿物表面得到不断地更新,提高了矿浆中各组分的热交换和质交换速率,因而增大了黑钨矿的碱浸速率。

3) 氢氧化钠浸出黑钨矿时,在温度高于102 ℃,且没有氧化剂存在的条件下,分解产物中铁主要以FeO形式存在,而锰则生成Mn(OH)2[19],如反应(1)~(3)所示。在本研究中,高黏度的黑钨精矿在双螺杆挤出机内反应是全开放的,反应过程中热矿浆可不断与空气接触,在此氧化条件下,反应生成的FeO和Mn(OH)2被氧化,分别生成Fe3O4和Mn3O4,如图9所示。而由反应(4)~(6)可知, Fe3O4和 Mn3O4的生成消耗了FeO和Mn(OH)2,推动了反应(1)和(2)向正反应方向的进行,促进了黑钨矿的分解。

图9 浸出渣的XRD谱Fig.9 XRD pattern of leaching residue

3 结论

1) 利用双螺杆挤出机可为高黏度物料创造良好物理化学条件的特点,实现了黑钨矿在低温、低碱用量和低水用量条件下的连续高效分解。

2) 在浸出温度为120 ℃、螺杆转速为180 r/min,浸出时间为2.5 h和碱用量为理论量1.5倍的条件下,浸出渣含钨为2.54%,浸出率达99.13%。

3) 反应挤出碱分解黑钨矿所得残渣主要成分为Fe3O4和 Mn3O4。

4) 与传统黑钨矿浸出设备相比,双螺杆挤出机加料连续、高效、自洁性好、操作简单。

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