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XH715型立式加工中心故障诊断

2011-04-15

设备管理与维修 2011年9期
关键词:碟簧刀柄传动比

董 哲

作者通联:北京金隅科技学校机电系数控中心 北京市房山区琉璃河车站东街22号 102403

E-mail:dongzhedz@sohu.com

南京第二机床厂生产的X715型立式加工中心,华中世纪星HNC-22M系统。

1.开机显示PMC断电数据丢失,机床无法运动与操作报警。经请教华中系统专家后,得知在机床使用中,出现非正常关机和断电时,系统内部往往出现临时文件,造成系统出错。可分四步解决此故障。

(1)在系统面板上安插好标准计算机键盘,同时按下【ALT】和【X】两键,系统切换为DOS版本下;

(2)从其根目录下找到“TMP”文件夹并进入;

(3)执行DEL*.*指令,删除此文件夹内全部文件;

(4)执行CD,退回DOS根目录下,然后敲入字母N并回车,重新返回到华中系统界面窗口即可。

2.加工直径40mm的整圆时出现椭圆现象,实测X轴尺寸正常,Y轴尺寸为32mm。机床Y轴曾维修过,当时报警为:Y轴电机过热。经厂家调整镶条并手动润滑后,故障排除。故初步判断仍为Y轴摩擦过大,出现位移问题,从而使X、Y轴圆弧插补不等距,产生椭圆。但经多次运行试验,Y轴电机未报警,且检测装置也未发现有“跟踪误差过大”报警,故此问题应排除。

怀疑Y方向伺服电机与Y轴丝杠联轴器松动,产生丢转。维修人员打开Y向防护板检查,电机轴与丝杠联结良好,此种可能也可排除。

排除机械故障的可能后,则认为XY两轴伺服电机传动比不等或系统参数设置有问题。打表测量Y轴移动误差情况,计算分析后发现,理论移动量差值/实际移动量差值=5/4,即传动比为5/4。打开机床Y轴参数项核对,机床轴参数中的“外部脉冲当量分子(μm)”为 5,“外部脉冲当量分母(μm)”为 5,而 X、Z轴的“外部脉冲当量分子(μm)”却均为4。再查看其他正常机床的Y轴,“外部脉冲当量分子(μm)”同样为4,这个值正好与打表分析判断的传动比不相吻合。修改此项参数后,加工中心椭圆现象消除。

3.主轴上卸不下刀。手动模式下,按面板上【换刀允许】键后,操作者手握刀柄,另一只手按【松刀松/紧】按钮,刀柄卸不下来。操作者必须用力下拽或用铜棒敲打刀柄才可卸刀。

解决此类问题,一般先用扳手向下调节打刀气缸活塞杆上的螺母,使其有效地顶压拉杆,使主轴内部起拉紧刀柄作用的碟簧压缩,便于操作者轻松装卸刀具。若使用一段时间后,再次出现卸刀困难现象,此前螺母已向下调节到了极限位置时,多是由于主轴内的拉杆细长,运动副间缺乏润滑,摩擦力增大,再加上碟簧的弹力(一般10000N),使打刀缸活塞杆向下动作阻力加大,运动行程变短,拉杆下端也就无法顶到位;另外拉杆虽已完全压缩碟簧,但卡拉钉的钢珠未移动到套筒喇叭口空位内,也会松不开刀。此情况解决办法很简单,但效果明显。只需往主轴上部的拉杆顶部喷注适量润滑油即可,通过其间的缝隙,润滑油就会深入各运动副部件,从而减少摩擦力,卸刀即变得轻松自如。

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