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贝利SYMPHONY系统在湛江发电厂1号机组改造中的应用

2011-02-17陈晋

中国科技信息 2011年12期
关键词:模件贝利操作员

陈晋

湛江电力有限公司,广东湛江524000

贝利SYMPHONY系统在湛江发电厂1号机组改造中的应用

陈晋

湛江电力有限公司,广东湛江524000

介绍湛江发电厂1号机组DCS控制系统改造情况,论述改造方案的设计及特点,通过分析改造中出现的问题,阐明了产生问题的原因及解决方法。

改造;DCS控制系统

湛江电力有限公司#1机组是300MW燃煤发电机组,投产于1994年,DCS控制系统改造是利用机组大修的机会,对机组的控制系统及其相应的配套设备进行整体改造。

湛江发电厂1号机组DCS改造采用北京贝利公司的ABB-贝利SYMPHONY分散控制系统,改造范围包括MCS、SCS、DAS、ECS系统。

系统硬件配置为:共设6个操作员站,三台PGP服务器,1个工程师站,模件柜7个、端子柜19个、跳闸继电器柜1个、循环水泵房远程I/O柜1个、电源柜3个、火检放大器柜1个。

1 美国ABB-贝利公司的Symphony分散控制系统介绍

该系统是美国ABB-贝利公司最新的系统,其基本结构由4部分组成,即系统网络、PGP服务器、工程师站、现场控制站。操作员站、工程师站、现场控制站作为逻辑意义相同的节点挂接在系统网络上。

1.1 系统网络为美国ABB-贝利公司开发的CNET双冗余环形网,使用的技术:例外报告技术,信息压缩技术,确认重发技术。每一节点通过相应的传输介质,与另外两个相邻的节点相连接,最后形成一个闭合的环形网络结构。数据报告将环绕网络的所有节点依次传递,从信息源节点开始至目的节点,再由目的节点回到原发出信息报告的节点止。网络速率为10M。PGP服务器和工程师站利用网络控制板与系统网络连接,而现场控制站利用主控模件与系统网络连接。

1.2 现场控制站由主控模块、智能输入/输出模件、电源模件和专用机柜组成,系统由UPS和APS实现双路供电,主控模块、电源模件、全部采用双冗余配置,有模件在线自诊断功能,诊断结果可由操作员站或工程师站的系统画面显示。在主控模块、智能输入/输出模件上分别固化实时控制软件和智能输入/输出处理软件。每个控制站机柜附带多个端子柜,便于信号电缆接线。实时控制软件运行在一个嵌入式多任务处理系统中,完成信号转换与处理、控制运算(项目控制运算周期为250ms)、通信、自诊断、双主控模块切换时保持数据一致等功能。智能输入/输出处理软件完成采样、滤波、模/数转换、小信号非线性补偿、冷端补偿、工程单位换算、过程点质量判断等功能。

1.3 操作员站和工程师站由高可靠工业微机配以外设组成(项目采用戴尔PC机)。操作员站最主要的功能是让操作员对就地设备进行监控、操作;对生产过程进行监视、调节;为运行工程师、生产工程师、维护工程师提供原始信息,用于分析、优化与指导。所以以下内容为PGP的最基本功能:

(1)采集由控制系统送来的现场模拟量和数字量信号;

(2)在数据库中存储数值与状态;

(3)存储当前和历史过程量及计算量;

(4)显示过程画面,打印报表;

(5)对被控设备发出指令;

(6)获取用于显示和存档的数据。

采用服务器/客户机结构;可实现服务器多冗余的自动切换;操作员站有分级别保护措施,只有以正确口令登录,才能执行相应操作。

工程师站运行Composer系统组态软件包,软件运行环境为WINDOWS XP。提供了建立与维护控制系统组态所需的必要功能:控制策略图形化的开发功能;

公用数据库的开发与维护功能;

系统资源库的管理功能;

系统的故障诊断与维护功能;

人系统接口的离线组态功能。

2 系统设计方案

2.1 MCS系统共设计多套自动调节系统,包括:协调控制系统;燃烧控制系统;送风控制系统;引风控制系统;全程给水控制(单、三冲量)系统;左右侧一、二、三级减温控制系统;左右侧再热气温控制系统;除氧器水位控制系统;除氧器压力控制系统;#1~3高加水位控制系统;凝结器水位控制系统

2.2 设计SCS逻辑时尽量采用电厂实际使用中的逻辑,参照原运行规程,并听取运行人员的意见。这样做,一方面吸取原有控制逻辑的优点,一方面使运行人员不必改变或较少改变原有的操作习惯。SCS控制范围包括如下等:#1~4磨顺控系统;吹灰顺控系统;定排顺控系统;重油枪顺控系统等

2.3 DAS系统不仅包括传统的数据采集功能,还包括历史曲线记录、事故追忆、SOE记录及打印等多项功能,利于现场事故分析。所采集的数据除热工信号外,还包括部分电气专业数字量、模拟量信号。此次改造拆除了立盘上的小型巡测仪,将测点直接送入Symphony分散控制系统。

2.4 在这次改造中把电气系统并入了DCS系统。

3 控制功能设计特点

参考在其他电厂成功应用的设计方案,同时考虑到湛江发电厂实际需要,MCS整体控制方案包括:AGC、协调、机跟随、锅炉跟随、手动等多种控制方式;给水泵调节、送引风调节等子回路控制方案;被调量测点选择及处理方案;MCS与SCS之间信号传递及处理方案等。

当机组需要进入协调控制时,可根据机组实际情况,选择进入不同协调方式,而多种协调方式间的切换是无扰进行的。给水控制系统采用三冲量调节,一、二、三级减温控制系统采用串级调节。MCS所有重要测点采用双测点冗余方式,可在操作画面上人工选择任一测点作为被调量。

给水泵组、定排电动门组、磨煤机系统设有程控启停功能。将程控/手动选择按钮置程控位,可进行设备顺序启停操作,在程控/手动选择按钮置回手动位之前,有关设备不能进行手动操作。在设备本体保护信号发出时,程控指令中断,执行本体保护指令。如程序执行时间超过规定时间,则显示执行超时报警,程序中断。

所有电动机、风机、泵(电动门、电磁阀除外)都设计有设备检修,禁止操作功能,即如将设备置于设备检修,被控设备不能由CRT上操作,启/停指令不能发出,此时在设备检修画面中,置于设备检修位的设备标记变红。此种功能便于设备检修。

逻辑设计中,尽量保持原连锁开关与现连锁按钮功能的一致性。连锁功能定义为设备间的互联和运行参数异常连锁, 设备事故跳闸被定义为无DCS停指令输出而设备停。取DCS系统DO输出作为实际输出指令,如设备启指令已发出,在设备停反馈出现之前,无设备停指令发出,即判为事故跳闸。事故跳闸发生后,设计为按下操作画面上设备停按钮复位事故跳闸信号,这与原操作习惯是一致的。此事故跳闸与热工保护跳闸为两个不同概念,由此可判断设备异常跳闸的原因,分清热工与电气双方的责任。

事故跳闸采用常规首出项锁定逻辑,将首出显示复位功能设计为设备重新启动后自动复位,也可由手动按钮复位。这样设计,既方便运行人员操作,又保证首出显示的正确性和实时性。

在操作画面上为运行人员提供足够的显示信息,例如,在主要设备图标旁提供跳闸首出弹出窗口,便于查找设备跳闸原因,此窗口同时显示设备启动许可条件,运行人员可根据提示,在设备启动前检查设备情况。MCS中也增加了闭环系统强制切手动原因的首出判断逻辑,便于事故分析。

4 改造中遇到的问题及解决方法

4.1 机柜接线问题

在系统测试中曾发现执行机构配电机柜内部连线有虚接或错按现象,经查实为机柜出厂前配线作业不当所致,后将所有内部配线彻底检查,问题解决。

4.2 给粉机控制问题

在设备运行中,给粉机出现突然启动,清查因由,原来是变频器输出指令电压为5VDC,因为电缆屏蔽不好,出现了干扰信号:把电缆清理后好了。

4.3 画面反映时间问题

调试初期,在操作画面上操作设备时,鼠标动作而操作不了设备,反映给贝利公司,说是PGP系统问题,现在还有这种现象。

4.4 操作员站死机

操作员站CRT在调试初期曾出现死机现象。查原来为信号放大远传感器死了,复位后好了。

4.5 报表问题

机组改造后,日报表一直没法正常运行,查找原因可能为报表文件数设置过小,报表达到文件数后不会自动清除旧的文件,产生不了新的报表文件。

4.6 主参数画面动态点显示变化过慢

PGP操作画面中的动态点显示偏慢,不利于运行人员监视重要参数,进行组态后,主要参数的刷新变快了,满足了运行的要求。

4.7 信号翻转问题

在机组运行中,发生了A送风机动叶从60%开度自动关到0%,一次风机入口调门突然关到0%等事件。查究原因,运行人员没有操作,有超驰信号发出,再查超驰条件来源控制器组态逻辑没有记录到超驰信号发出,就是说在不同控制器间传送的信号发生了翻转,使设备动作了。贝利公司专家给出了问题的解决办法,升级控制器芯片的版本,解决了问题。

结论

此次改造采用分散控制系统,较好地实现了DEH、CCS、MCS、SCS、DAS、ECS多项功能,采用CRT/鼠标或键盘操作方式,取消绝大部分常规显示仪表和手操设备,增加了协调控制、顺序控制、电调等功能,提高了机组的自动化程度。经过多年的长期稳定运行,说明改造很成功。

10.3969/j.issn.1001-8972.2011.12.061

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