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煤矿综采机械设备使用问题分析及改进措施

2009-07-28王凯成荣书芹

中国新技术新产品 2009年13期
关键词:改进措施煤矿

王凯成 荣书芹

摘要:随着我国综合机械化设备的不断研制、改进,升级换代,成熟的设备日趋增多。由于煤矿目前开采强度较大,采、掘速度的不统一、不同步、不协调,没有高性能的综掘设备确保较高的掘进进尺,将会造成矿井生产的采掘失调,影响煤矿的正常安全生产。根据各地的实际情况,采用中小型半煤岩综掘设备,既可加快掘进速度,又能满足综采、高效炮采的回采需要,提高生产效率。

关键词:煤矿;综采机械;原因;改进措施

1 综掘机械的选型

1.1 选型原则

综掘机械各配套设备,必须适应与满足快速掘进的需要,综掘设备的协调性以保证工作面快速推进的需求,参照国内外高产高效工作面辅助系统生产能力的设计,应以工作面生产能力的1.2倍为基数。综掘机械的研制与选型,以提高设备的可行性为主,但也要注意其技术的先进性。总体设备应考虑现有的定型设备。综掘机就成套设备应满足快速掘进工艺的要求。

1.2 掘进机的技术要求

掘进机的支护系统与切割系统互不干涉。刮扳机与装载机构分开控制,避免装载机构和刮板运输负荷过大造成死机现象,锚杆动力源与主油泵电源,实现单元设计。装载机载液压锚杆机,掘出顶板即可及时支护,实现既打顶锚杆又能打帮锚杆,迎头最小支护间距为200mm的综合掘进机械。相互干涉。各抗磨液压油污染造成操纵阀堵塞,调锚杆动力源与高和牵引系统易出故障。

掘进机的的检修方面,防止液压油的污染,给液压系统造成堵塞、泄露,加油方式改为吸式。装载机构用三爪转盘,单独逐个马达带动。为解决液压油的起热现象,在掘进机的油箱内加装冷却器。各油缸的外露部分及液压件应加防护装置。

电器方面,具有回路多,控制容量大,易维护。保护和显示融为一体,全自动故障诊断和作检测、过流、过载、断相、互不平衡、漏电、闭锁、过压和先导误动作的控制系统, 可显示控制电机负荷、运行状态、故障情况、启动器系统自控和主控箱温度等,便于检修和查找处理问题。

掘进机的使用,带伸缩切割头,便于挑顶、刷帮和挖柱窝,在同样的条件下可以多进一个循环,提高调动机器的灵活性。随机配套的铲煤板宽度一般为2.8m、2.5m,为适应掘进巷道宽度2.8m、3.2m、3.6m、3.8m、4.2m的一次性全断面掘进,加装副铲板,有利于减少移机次数。为保证工作面综合防尘效果,配置除尘风机。

安全方面:必须有预警报信装置和照明,可安装机载式瓦斯断电仪,具有内外喷雾,掘进机两侧必须有急停按钮等安全设施。

1.3 综掘机效率

根据以上分析及资料提供的数据,掘进断面为9-15m2左右,综掘机械的配套实现了双动力源(风动工具、液压工具),运输采用双面运输胶带机,可以减少工人的劳动强度,支护材料可以机械运输,购置半煤岩掘进机,以至于工作面的夹矸和遇到小构造而影响掘进。可以实现支护、掘进 一体化,一次性全断面快速掘进,提高工效。

如果实现掘进机械钻井、截割、装运、降尘、支护一体化,就能够加快掘进进尺,实现快速掘进的目的,已达到矿井安全生产的需要,确保全矿各项经济技术指标的完成,实现高产高效。

2 综采设备配套使用中出现的问题及改进建议。

2.1 设备使用情况

由于 设计和使用方面的原因,在实际应用中常出现以下方面的问题

ZY3600-15.5/3.5液压支架护帮千斤顶耳座开焊;护帮连杆销弯曲、切断;没有底侧护,支架调向和倾斜彩面排架困难,运输机上窜下滑难控制,推移连杆磨损严重;三角煤不能得到有效解决,采面两端不能自开切口;ZY3600-15.5/3.5液压支架的前梁+收回护帮后的整体厚度与采煤机星头(Φ1.6m滚筒时)相互干涉;采煤机行星头与运输机铲煤板(高276mm)相互干涉;抗磨液压油污染造成操纵阀堵塞,调高和牵引系统易出故障;运输机过渡槽过二节的连接螺栓断,连接耳座开焊。

2.2 原因分析

2.2.1 设计方面

运输机。运输机的机头架与过渡槽的过一过二是用螺栓连接,形成一个钢性整体。运输机中的部槽与底板有一定的空间,机头的卸载高度为850mm,留有三角煤,中部槽+煤机导轨整体高度为276mm。

液压支架。ZY3600-15.5/3.5液压支架的大立柱及各千斤顶的工作阻力均是36.69Mpa(即安全阀的开启压力),没有底侧护,前梁和护帮(全部收回)的总厚度太厚,护帮板、伸缩前梁与推移千斤顶没有实现连动。

采煤机。MG-360W采煤机的行星头太大,煤机的加油方式是人工加油。

2.2.2 配套方面

ZY3600-155 β5液压支架的前梁与采煤机行星头 (φ1.6m 滚筒) 相互干涉,滞后支架不能实现超前移架。

机头卸载高度过高(850mm),过度槽不落底采煤机的滚筒切不透三角煤,造成采面两端不能自开切口。

MC-360W采煤机配套的原RYBNIK-80P运输机的中部槽宽度是750mm,该设备与SGZ-764/320运输机配套,煤机行星头与运输机的铲煤板间隙过小,跟机推溜时,煤机的行星头与运输机的铲煤板相互干涉,造成煤机行星头磨损和割铲煤板。

2.2.3 使用方面

采煤机用的是镐型截齿(U92)割底板,底板出现凸凹状态,铲煤板和挡煤板将其抬起,使铲煤板扎底,造成中部槽变形。

ZY3600-15.5/3.5液压支架进回液高压胶管长(2.2m),移架时常挤断。

煤机的加油、检修措施不力,造成抗磨液压油污染,操纵阀堵塞,牵引力系统出故障。

护帮千斤顶的拉力146KN(工作阻力36.69Mpa)和推力288KN(工作阻力36.69Mpa),支架操作工在移架时,护帮板收不到位或忘记收回,造成连杆销弯曲、断裂。

机头(尾)架和过渡槽是一个刚性整体,三架液压支架推移,不能够保证同步,产生过渡槽连接耳座开焊、螺栓剪断。

支架工操作时,没有按照正规程序操作,支架出现了支护之大忌,高射炮、拉弓,出现构造时,前梁顶梁不能与顶板保持平行支护,造成整架受力不均,加上各千斤顶安全阀的开启压力都是36.69Mpa千斤顶窜液、结构件疲劳。

跟机推溜造成采煤机摇臂行星头磨损严重及铲煤板割坏。

2.3 改进措施

2.3.1 设备改进

煤机的加油方式改为自吸式加油,增加一套1.5KW自吸泵;护帮板、伸缩前梁与推移千斤顶实现互动。移架时,护帮板、伸缩前梁收回,推溜时,护帮板、伸缩梁打开;ZY3600-15.5/3.5液压支架护帮千斤顶安全阀开启压力重新核定为31.5Mpa,改为钢性较强的护帮连杆销轴更换使用;运输机的过渡槽有两节改成一节,连接方式改为哑铃销连接,最佳方案是过渡槽落底,卸载高度在726mm;液压支架四联杆底部增加一套侧推装置。

2.3.2 采取措施

煤机的加油搭成布棚,增加虑网;煤机滚筒不割底板,减轻铲煤板的负荷,推溜困难时,停止工作查看原因,解决问题后推溜;液压支架进回液高压胶管适当吊起加以保护,移架时,无特殊情况采取滞后支护,煤机后18m推溜;机头(尾)架和过渡槽是一个刚性整体,三架液压支架保证同步推溜;加强培训,煤机司机、支架操作工尽快掌握“四懂四会”熟练操作规程。

结论:

综采、综掘是现代化高效矿井的标志,可行性强、高性能的综机设备是安全生产、经营管理、提高经济效益的根本,综机设备的选型、设计、配套、使用和科学的管理是顺利完成各项经济指标的保证。新设备ZY360D-15.5/3.5液压支架、SGZ-7641/320运输机、MG-360W采煤机投入使用,要善于发现问题,积极分析问题, 提出解决问题的办法和改进意见,采取有效的措施, 就可避免制约安全生产的现象,以发挥综采设备之潜能,实现综采工作面的高产高效。

作者简介:王凯成简介,男,1977年2月20日出生。1998年毕业于湖北黄冈水产学校机电一体化专业。1998年7月至2002年8月在皖北煤电集团刘桥一矿机电科工作。2002年9月至2006年6月到安徽理工大学矿山机电专业进修。毕业后到皖北煤电集团刘桥一矿工作,现任皖北煤电集团刘桥一矿保运科助理工程师。

荣书芹,1996年毕业于安徽省煤炭工业学校机电专业,助理工程师,现任皖北煤电集团公司刘桥第一煤矿综合机修厂助理工程师。

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