APP下载

一台生活垃圾焚烧炉炉墙问题的原因分析及对策

2021-11-18余笑枫张钦华

家园·电力与科技 2021年10期
关键词:垃圾焚烧预防措施

余笑枫 张钦华

摘要:垃圾焚烧发电作为“减量化、无害化、资源化”处理生活垃圾的最佳方式,正逐步取代传统的垃圾填埋处理方式。作为垃圾焚烧炉的重要组成部分,炉墙耐火材料的使用情况与焚烧炉的正常运行密切相关。本文介绍的生活垃圾焚烧炉炉墙问题的原因分析及对策,为生活垃圾焚烧炉的长期安全稳定运行,防止此类事故的再次发生提供了参考。

关键词:垃圾焚烧;炉墙问题;原因分析;预防措施

某生活垃圾发电厂的焚烧炉,运行一段时间后,焚烧炉炉膛两侧的炉墙出现鼓包问题,鼓包位置主要出现在二三级炉排上方位置,随着焚烧炉的持续运行,问题呈扩大趋势,直至引起局部脱落现象,导致被迫停爐处理,给生产单位造成较大的经济损失。

1事故概况

检查发现,炉膛内壁耐火砖表面结焦严重,局部焦块较大。整扇炉墙变形鼓出,二三级炉排上方处,变形最大。图1是停炉检查情况。将鼓包部位的砖墙拆开检查,发现有的拉钩被拉长变形变细,有部分拉钩断裂,拉钩与拉钩砖端的钢板脱落,拉钩作用已失效。中间层轻质隔热浇注料已完全成粉末状下沉,形成上方空洞,支承托架变形,不平整,连接焊缝开裂。拆除下来的耐火砖部分断裂,特别是拉钩砖,基本已无完好,其他部分的耐火砖尚完好。

2炉膛的结构型式

该焚烧炉的炉膛是绝热炉膛,炉膛面积较大。长度13.5米,炉排宽度10.8米,高度最高处达10米。两侧的炉墙结构见图2,两侧和后墙的炉墙结构见如图3。炉墙厚度520mm,左右两侧墙采用向火面表层为SiC耐火砖(厚 230mm),并且砖与砖之间采用公母砖配合,中间层为轻质隔热浇注料(厚60mm),底层为无石棉硅酸钙板(厚210mm)和硅酸铝耐火纤维板(厚20mm)。高度方向每隔约2米采用支承托板支承炉墙,支承托板下方设置宽20 mm的膨胀缝,长度方向每隔约3米左右设置宽20 mm的膨胀缝。两侧墙按一定间隔采用拉钩拉住表面的耐火砖,见图4。后墙采用向火面表层为低水泥高铝耐火浇注料(厚 200mm),中间层为轻质保温浇注料(厚90mm),底层为无石棉硅酸钙板(厚210mm)和硅酸铝耐火纤维板(厚20mm),炉墙抓钉材质采用 25Cr20Ni。后墙施工时在炉墙高度方向每1500mm留设深度100mm、宽8mm的膨胀缝。宽度方向每2000mm留设深度100mm、宽8mm的膨胀缝见图5。

3事故原因与分析

综合现场检查以及运行工况数据分析,得出以下结论:

(1)垃圾焚烧炉在运行过程中,垃圾成份比较复杂,热值不一致。各种垃圾一起投入燃烧,易造成焚烧炉燃烧工况不稳定,炉膛温度发生变化,波动较大时会引起超温运行。在这样的环境下耐火砖墙体承受剧烈高温的冲击后,膨胀规律不正常。焚烧炉内垃圾燃烧过程中产生的烟尘悬浮颗粒进入砖缝,并且不断地在炉墙表面堆积,当炉内温度降低时炉墙向火面的异形砖无法收缩,而炉墙中间的异形砖却能压缩回原来位置,造成异形砖倾斜。

(2)垃圾成份复杂,灰熔点温度差异性较大,炉膛温度很高,焚烧炉炉墙上出现严重的结焦,造成墙体承担悬重负荷,墙体前倾增大水平拉力,导致拉钩变形脱落断裂。原设计的托板长度和强度不够,托板最长端在耐火砖中心线处,炉墙结焦,其重心向外偏移,托板强度难以托住炉墙,造成需要拉钩分担炉墙垂直拉力。

(3)中间层采用轻质隔热浇注料,高温后粉化下沉压实导致下部炉墙向外鼓出。

(4)烟气通过砖墙缝隙与膨胀缝进入墙体,高温烟气腐蚀拉钩变细,减弱了拉钩对炉墙的强度。

4对策与建议

基于上述原因分析,制定了以下几点相应的对策和建议。

(1)随着经济水平的提高,垃圾热值逐渐增大,炉膛温度提高,需重新设置膨胀缝的位置和大小。在长度方向上,膨胀缝适当比原设计放大5mm,原来25mm的改成30mm,20mm的改成25mm。在高度方向上增加托梁,托梁底部增设膨胀缝,让炉墙有足够空间按预期膨胀。

(2)加强拉钩的强度,砌筑时视墙体情况增加拉钩砖及拉钩,按15~20%比例增加。

(3)托架上砌好一层耐火异形砖后,浇注一层碳化硅抗腐蚀浇注料,注料厚度150毫米,浇注料内用抓钉连接外壳钢板,将托架上的异形砖压紧,增加此区域的炉墙砼体强度,分层托住上面炉墙的重量。

(4)中间层采用轻质隔热保温砖,防止浇注料因施工捣不实出现高温粉化现象。

(5)修复施工时加强施工检查,特别要加强膨胀缝区域的施工检查。确保膨胀缝留设空间,要求膨胀缝留设空间宜大莫小,确保此处砖体的膨胀自由。加强对膨胀缝内部检查,膨胀缝空腔保持畅通,无杂物和硬残留物卡住,膨胀缝空腔内填充耐高温松软的耐火材料,确保烟气不会侵入膨胀缝空腔。

(6)锅炉运行时,避免炉墙结焦,避免长时间超负荷运行。每次停炉检修时,要对炉墙进行维护和检查,小心清理表面的焦块,检查膨胀缝区域时,应及时清理缝内的结焦物。

(7)设备技改可考虑采用风冷炉墙和水冷炉膛结构,降低炉膛温度。

5结束语

自从采取上述对策及建议整改后,该单位的焚烧炉运行安全稳定,至今很少发生类似事故,获得了良好的经济效益和社会效益。

参考文献:

[1]CJJ90-2009,生活垃圾焚烧处理工程技术规范[S]

[2]GB18485-2014,生活垃圾焚烧污染控制标准[S]

[3]GB18750-2020,生活垃圾焚烧炉及余热锅炉[S]

猜你喜欢

垃圾焚烧预防措施
混凝土裂缝的形成、处理和预防措施
垃圾焚烧厂之旅
Go on the safest trip 踏上最安全的旅程
BURNING ISSUE
在垃圾焚烧发电厂上建“滑雪场”
浅谈矿斜巷小绞车运输事故发生的原因及预防措施
煤矿井下测量误区与预防
垃圾焚烧牵出的治理难题
垃圾焚烧,中国应提高标准