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改性白炭黑在天然橡胶中的应用研究

2021-07-23周克刚张晓林曹江勇刘金朋万纪君

橡胶科技 2021年12期
关键词:促进剂白炭黑胶料

周克刚,张晓林,曹江勇,刘金朋,万纪君

(青岛博锐智远减振科技有限公司,山东 青岛 266042)

橡胶制品是由橡胶和多种配合剂经过混炼、硫化制得的复合材料,配合剂在体系中参与了复杂的物理和化学反应。配合剂在橡胶基体中的分散决定着胶料硫化特性和性能。配合剂的分散受到橡胶种类、配合剂性质等影响[1]。

白炭黑具有粒径小、比表面积大、表面能和表面极性高的特点,粒子极易团聚,影响其在橡胶中的分散性[2-4]。同时白炭黑表面含有硅羟基,极易对碱性促进剂和硫黄产生吸附等作用,进而影响胶料加工性能和硫化特性[5]。为促进白炭黑在橡胶基体中的分散,改善白炭黑与胶料之间的结合状态,白炭黑改性及其应用成为进一步发挥白炭黑补强作用的研究方向[6]。

本工作研究改性白炭黑N98和W99在天然橡胶(NR)中的应用。

1 实验

1.1 主要原材料

NR,牌号SMR10,马来西亚进口产品;炭黑N550,上海卡博特化工有限公司产品;白炭黑ZEOSIL 165N(平均粒径为0.23 μm,氮吸附表面积为140~180 m2·g-1),罗地亚白炭黑(青岛)有限公司产品;改性白炭黑N98和W99(平均粒径分别为0.18和0.23 μm,氮吸附表面积分别为20.24和19.48 m2·g-1),青岛泰联新材料有限公司产品;增塑剂Aflux 25,莱茵化学(青岛)有限公司产品;芳烃油,德国汉圣化工公司产品。

1.2 配方

NR 100,炭黑N550 10,氧化锌 5,硬脂酸 2,防老剂4020 2,防老剂RD 3,防护蜡Antilux 654 3,增塑剂Aflux 25 3,偶联剂Si69 2,阻燃剂 25,芳烃油 5,硫化剂S-80 1.8,促进剂CBS-80 1.2,促进剂TBTD-70 0.7,白炭黑 变量(见表1)。

表1 配方中白炭黑用量 份

1.3 主要设备和仪器

XK-160型双辊开炼机,青岛科高橡塑机械装备有限公司产品;3 L密炼机,无锡阳明橡胶机械有限公司产品;MDR2000型无转子硫化仪,美国阿尔法科技有限公司产品;BS 06型硬度计,德国BAREISS公司产品;MTS型电子拉力机,美特斯工业系统(中国)有限公司产品;CH-30型台式橡胶测厚仪,上海六菱仪器厂有限公司产品;GT-7014-H50型平板硫化机和GT-7042-RE型冲击弹性试验机,高铁检测仪器(东莞)有限公司产品;MZ-4003B型橡胶立式疲劳试验机,江苏明珠试验机械有限公司产品;MOTIS型燃烧光衰减仪,莫帝斯燃烧技术(中国)有限公司产品;Q800型动态机械热分析(DMA)仪,美国TA仪器有限公司产品。

1.4 试样制备

密炼机初始温度设为80 ℃,将NR与除硫黄和促进剂外的小料加入密炼机,混炼2 min,加入炭黑和白炭黑,待温度升至140 ℃,保温1 min,加入芳烃油,混炼1.5 min,排胶后在双辊开炼机上下片。

开炼机辊温设置为50 ℃、辊速设置为30 r·min-1,在一段混炼胶中加硫黄和促进剂,左右各翻炼3次后,将辊距调整至0.5 mm,打三角包4次,辊距调至2 mm下片,放置24 h后备用。

平板硫化机设定温度为150 ℃,模具预热1 h,硫化压力为10 MPa,排气压力为8 MPa,排气3次,硫化时间为(t90+5 min)。

1.5 性能测试

硫 化 特 性:按 照GB/T 16584—1996 采 用MDR2000型无转子硫化仪测定硫化曲线,摆动弧度 ±1°,频率 1.67 Hz,温度 145 ℃,每隔12 s自动记录转矩值。

物理性能:硬度按照GB/T 531.1—2008进行测试;拉伸性能按照GB/T 528—2009进行测试;撕裂强度按照GB/T 529—2008进行测试,采用直角形试样。

动态力学性能:采用DMA仪进行应力扫描,应力范围 0~0.52 MPa,频率 1 Hz,温度 35 ℃,拉伸模式。

燃烧性能:按照EN ISO 5659—2采用MOTIS型燃烧光衰减仪进行测试,辐照量 25 kW·m-2,辐照距离 25 mm。

2 结果与讨论

2.1 门尼粘度和硫化特性

混炼胶的门尼粘度和硫化特性如表2所示。

表2 混炼胶的门尼粘度和硫化特性

从表2可以看出,改性白炭黑N98和W99胶料门尼粘度较低,这是因为改性白炭黑N98和W99的结构度及表面活性低,降低了白炭黑与橡胶大分子之间的相互作用[7]。混炼胶门尼粘度低,有利于降低混炼能耗。

从表2还可以看出:与填充白炭黑ZEOSIL 165N胶料相比,填充改性白炭黑N98和W99胶料的ts2和t90缩短,且随着改性白炭黑N98和W99用量的增大,ts2和t90缩短趋势更明显;填充改性白炭黑N98和W99胶料的硫化程度高,且随白炭黑N98和W99用量的增大,硫化程度增大趋势更明显。这是因为改性白炭黑表面活性基团数量下降,对促进剂的吸附作用降低。

2.2 物理性能

硫化胶的物理性能如表3所示。

表3 硫化胶的物理性能

从表3可以看出,改性白炭黑N98和W99部分替代白炭黑ZEOSIL 165N后,硫化胶的硬度、定伸应力和撕裂强度没有明显变化,拉伸强度和拉断伸长率降低,回弹值提高,且随着改性白炭黑N98和W99用量增大,变化幅度愈加明显,说明改性白炭黑N98和W99与橡胶大分子相互作用力降低。

2.3 动态力学性能

硫化胶的储能模量、损耗模量和损耗因子与应变(ε)的关系曲线分别如图1—3所示。

图1 硫化胶的储能模量-应变曲线

图2 硫化胶的损耗模量-应变曲线

图3 硫化胶的损耗因子-应变曲线

从图1—3可以看出:采用改性白炭黑N98和W99部分替代白炭黑ZEOSIL 165N,硫化胶的储能模量降低,Payne效应减弱,表明改性白炭黑分散性较好、聚集体少;填充改性白炭黑硫化胶的损耗模量低,损耗因子小,表明改性白炭黑与橡胶大分子之间、改性白炭黑之间的相互作用弱;在相同用量下,两种改性白炭黑的动态力学性能没有明显区别,说明两种改性白炭黑的补强效果相近。

2.4 燃烧性能

我公司主要生产轨道车辆用零部件和应用于相关轨道车辆的防火橡胶件,故对硫化胶的燃烧性能进行测试。硫化胶的燃烧性能如表4所示,燃烧烟密度曲线如图4所示。

表4 硫化胶的燃烧性能

图4 硫化胶的燃烧烟密度曲线

从表4和图4可以看出,改性白炭黑N98和W99部分替代白炭黑ZEOSIL 165N后,硫化胶的燃烧烟密度增大,且改性白炭黑用量越大,烟密度增幅越大,这是因为改性白炭黑N98和W99的结构度极低,填料与橡胶大分子的结合性差,不利于燃烧过程中成碳,难以形成含硅覆盖层保护炭层下橡胶基体的内部结构。

3 结论

(1)改性白炭黑N98和W99氮吸附表面积小,结构度低,与橡胶基体之间以及与白炭黑之间的相互作用力弱,在橡胶基体中的分散性好,胶料加工性能改善。

(2)改性白炭黑N98和W99部分替代白炭黑ZEOSIL 165N,对硫化胶的硬度和定伸应力的影响较小,硫化胶的储能模量和损耗模量降低。

(3)改性白炭黑N98和W99部分替代白炭黑ZEOSIL 165N,硫化胶的燃烧烟密度增大,表明改性白炭黑结构度低,不利于提高胶料的燃烧性能。

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