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循环流化床机组FCB试验

2019-11-27胡志华

通信电源技术 2019年11期
关键词:旁路自动控制开度

胡志华

(中国电建集团江西省电力建设有限公司调试事业部,江西 南昌 330001)

0 引 言

当电网故障引起大面积停电事故时,机组无法再次启动,只能等待网上倒送电,而电网也在等待电厂的供电,形成死循环。FCB功能可以很好地解决这一问题。当外网故障无法倒送电时,具有FCB功能的机组可切换到带厂用电的孤岛运行模式,随时恢复对外供电,迅速激活网内其他机组,并恢复对重要用户的供电。

巴林基安2×300 MW机组工程设计了FCB功能。#1机组调试阶段,在机组RB试验成功后,经过对机组协调控制系统(CCS)、汽轮机数字电液控制系统(DEH)及旁路控制系统等逻辑多次讨论并修改后,取得了事先无人干预、全真实运行工况的50%和90%负荷FCB试验的成功。

1 机组主要设备和系统配置

本工程主要设备及主要系统配置如下。分散控制系统(DCS)采用爱默生过程控制有限公司的OVATION系统,汽轮机数字电液调节系统(DEH)随上海汽轮机厂成套提供,采用与DCS一致的硬件设备及控制系统。锅炉为上海锅炉厂生产的循环流化床锅炉,亚临界参数,一次中间再热,平衡通风,露天布置,自然循环汽包炉。汽轮机采用上海汽轮机厂生产的亚临界、一次中间再热、单轴、双缸双排汽、凝汽式汽轮机。所配发电机为水氢氢冷却、静态励磁汽轮发电机。机组采用60%BMCR两级串联的液控旁路系统,并配置了容量为35%的PCV阀。机组配置2台50%容量的汽动给水泵,一台50%容量的电动调速给水泵。

2 FCB控制逻辑

经过对FCB控制策略的多次讨论,形成以下控制逻辑。

2.1 DEH相关逻辑

对于并网信号,发电机出口开关(三选二)和主变高压侧出口开关(三选二)均在合闸位,机组处于并网状态,DEH控制发电机有功功率。

对于FCB信号,发电机出口开关(三选二)在合闸位,主变高压侧出口开关(三选二)在分闸位,形成FCB信号。DEH控制汽轮机转速在3 000 r/min,带厂用电运行,同时送FCB信号至DCS。FCB动作后,为了及时打开调节门,控制汽轮机在额定转速,增加1条OPC复位条件:FCB动作且汽轮机转速低于3 020 r/min。OPC复位后,IV预开到冲转时2 900 r/m的记忆开度。IV预开之后,若再热器冷段压力大于0.828 MPa,高压缸切除,GV保持全关,此时的转速控制由IV控制。若再热器冷段压力小于0.828 MPa,高压缸投入,GV开始开启,IV保持开度,此时的转速控制由GV与IV共同控制。

(3)当发电机出口开关(三选二)在分闸位且机组负荷大于100 MW时,无论主变高压侧出口开关(三选二)处于什么状态,OPC动作,汽轮机甩负荷至3 000 r/min空转,延时7.5 s且汽轮机转速低于3 040 r/min时复位OPC。如果机组负荷小于100 MW,当汽轮机转速大于3 090 r/min,触发OPC动作,否则不触发OPC。

2.2 DCS侧FCB动作触发条件(与)

DCS侧FCB动作触发条件(与):(1)CCS投入;(2)操作员手动投入FCB按钮;(3)FCB信号发生[1]。

2.3 FCB复位条件(或)

FCB复位条件(或):(1)操作员手动复位;(2)MFT动作;(3)发电机并网[1]。

2.4 FCB触发后的主要控制逻辑

2.4.1 执行RB逻辑

(1)锅炉主控切至手动,其输出减至RB目标负荷(150 MW)对应的给煤量,速率为50 t/min;

(2)一、二级过热器和再热器减温水调节阀超驰联关10 s;

(3)闭锁炉膛压力自动、二次风量自动、一次风量自动、给水自动和燃料自动等实际值与设定值偏差大,切手动;

(4)氧量控制切手动;

(5)炉膛压力高高/低低MFT延时20 s。

2.4.2 旁路系统控制逻辑

(1)高压旁路阀控制逻辑。当机组解列或触发FCB时,高压旁路阀门动作逻辑分以下3种情况[2]:①当机组负荷小于额定负荷的30%时,高压旁路自动开至10%开度后转压力自动控制,压力设定为FCB动作前主蒸汽压力;②当机组负荷在额定负荷的30%~60%时,高压旁路阀门自动开至60%开度后转压力自动控制,压力设定为FCB动作前主蒸汽压力;③当机组负荷在额定负荷的60%以上时,高旁快开100%后转为压力自动控制,压力设定为FCB动作前主蒸汽压力。

(2)高压旁路减温水阀控制逻辑。机组解列或FCB动作后,高压旁路自动开或快开,高压旁路减温水阀门动作逻辑分以下几种情况[2]:①当机组负荷小于额定负荷的30%时,高压旁路减温水阀为自动控制,温度自动控制设定值为360 ℃;②当机组负荷在额定负荷的30%~60%时,高压旁路减温水阀超驰开至40%开度后转温度自动控制,温度自动控制设定值为360 ℃;③当机组负荷在额定负荷的60%以上时,高压旁路减温水阀快开至100%开度后转温度自动控制,温度自动控制设定值为360 ℃。

(3)低压旁路阀及低压旁路减温水阀。机组解列或FCB动作后,低压旁路阀快开100%后转压力自动控制,压力自动控制设定值为0.6 MPa,低压旁路减温水阀快开至100%开度后转自动控制。

2.4.3 其他逻辑

(1)切除汽包水位保护,FCB复位后由热工人员手动投入;

(2)当机组负荷大于240 MW时,联开PCV阀;(3)联开低旁三级减温水;

(4)联开凝汽器水幕保护电磁阀;

(5)考虑到FCB动作后,汽机系统各减温水量突然增加,致使凝结水系统压力降低,为保证汽机各减温水量及除氧器水位,当机组负荷大于240 MW时,直接联启凝结水泵备用泵;

(6)联启电动给水泵,液力耦合器单冲量控制汽包水位;

(7)联开辅汽联箱至除氧器电动门,调节门切至自动;

(8)联开再热器冷段至辅汽联箱电动门,调节门切至自动。

3 #1机组FCB试验过程

2019年3月22日,在#1机组取得50%负荷FCB试验成功后,进行了90%负荷FCB试验,如图1所示。试验前,机组负荷270 MW,CCS运行模式,运行人员投入FCB按钮。2019年3月22日15:05:00,运行人员在DCS画面上手动断开主变高压侧出口断路器,触发FCB动作。机组与电网解列,电动给水泵和凝结水泵联启,DEH发出OPC信号,高压调门、中压调门、各抽汽逆止门、高排逆止门迅速关闭,高排通风阀迅速开启,DEH转转速控制模式,汽轮机转速最高飞升至3 095 r/min,最低降至2 968 r/min,随后转速稳定在3 000 r/min。机组带厂用电运行,负荷为22 MW。15:22:18机组再次并网成功,FCB复位,快速带负荷至100 MW。

图1 #1机组FCB试验(90%负荷)

4 FCB动作前后的注意事项

(1)FCB试验前,引风自动、风量自动、给水自动等主要自动投入,协调控制系统投入,且调节品质经过定值扰动、负荷变动及RB试验的考验。

(2)FCB动作后,低旁喷水快开,导致凝汽器热井水位快速下降,同时引起除氧器补水跟不上,需密切关注凝汽器热井水位和除氧器水位。

(3)FCB动作后,联启电泵,液力耦合器开至跟踪位投自动,单冲量控制汽包水位,但由于PCV阀联开,如果造成汽包假水位,应切至手动控制。

(4)FCB动作后,汽轮机转速控制在3 000 r/min带厂用电运行,这时主蒸汽温度下降较快,应尽快联系并网。

5 结 论

FCB试验的成功,除了增加了电网的运行安全外,还大大提高了电厂自身的安全性。具有FCB功能的机组,在出现电厂出线故障或电网崩溃时可转入带厂用电运行,一旦故障排除,可立即恢复对外供电,减轻了运行人员的负担,可有效防止事故扩大,减轻机组设备受到的冲击。

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