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压裂作业在渤海油田火成岩储层的探索应用

2024-04-11樊鹏飞王旭东

石化技术 2024年3期
关键词:排量管柱井口

樊鹏飞 王旭东

中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 天津 300450

1 作业背景

通过压裂作业,可以将原本受限的油藏释放出来,提高油井的生产能力,该技术对于老化油田和低渗透油藏尤为有效,[1]随着渤海油田低渗储层开发开采需求不断增加,压裂工艺作为目前公认的低渗储层增储上产攻坚利器,近年来在渤海油田逐步拉开序幕。

渤海区域某油田古近系东三段和沙河街组储层岩性以中、细粒岩屑长石砂岩为主,矿物成分主要为石英、长石、岩屑。东三段和沙河街组主要发育辫状河三角洲沉积,物源来自西南方向的垦东凸起。东三段储层具有中孔、中~高渗的物性特征,油层段测井解释孔隙度范围16.4%~22.0%,平均为19.4%,渗透率范围208.6~1589.6mD,平均为736.2mD。地面原油为轻质原油,比重0.9g/cm3,具有粘度低、胶质沥青质含量中等、含蜡量高、含硫量低、凝固点高等特点,投产初期多次出现井口无液返出、电机高温的现象,通过环空补液、缩小油嘴等方法维持流压相对稳定。稳定生产后,一直维持低流压、高生产压差、低液量状态生产,含水5.2%,注采连通差,储层南侧受火成岩影响产能未达设计,电泵排量与供液能力不匹配。

A43井东营组具备良好的物质基础,周边储层好,不受火成岩影响区域的邻井单井产能较好。鉴于该井储层一定程度受到火成岩影响,因此对东营组进行储层改造。

2 压裂管柱校核及施工方案

2.1 压裂管柱校核

本次压裂作业管柱设计(详见图1)为:3-1/2”EUE扩孔圆堵+3-1/2”EUE P110油管+压裂封隔器+7”水力锚+反循环阀+安全接头+3-1/2”EUE P110油管,施工参数为井口限压70MPa,环空压力10MPa,排量为0-5m3/min。

图1 压裂管柱图示意图

压裂参数计算:当井口达到限压值70MPa,环空压力为10MPa,排量为0-5m3/min,注入时间为90min,压裂各参数计算如下:

(1)井底压力计算:当排量为5m3/min,井底流动压力为72MPa,当排量为3m3/min,井底流动压力为84MPa,当排量为1m3/min,井底流动压力为96MPa,大于地层破裂压力。

(2)温度计算:当排量为5m3/min,井底油管内温度从112℃降至40℃。

(3)管柱伸缩计算:由于温度效应、鼓胀效应导致生产封隔器上下管柱出现缩短,砂堵时缩短量最大为2.153m,由于封隔器的卡瓦作用,管柱总伸长量为0。

(4)压裂封隔器和水力锚受力计算:压裂管柱下压16吨坐封封隔器后,经模拟校核,砂堵时封隔器和水力锚受力最大,受到107吨的上顶力,水力锚锚定力≥154吨(70MPa),满足极限工况下的防上顶要求。

(5)管柱强度计算:正常作业时,压裂管柱的三轴、抗拉、抗内压、抗外挤的安全系数满足中国海洋石油标准要求;当出现砂堵情况时,井口达到井口限压值70MPa,环空压力为10MPa时,压裂管柱的三轴、抗拉、抗内压、抗外挤的安全系数满足作业标准要求(详见图2)。

图2 管柱强度校核示意图

2 压裂施工方案

2.1 管柱结构及压力预测:

A43井压裂两个生产层段,压裂管柱结构:3-1/2”EUE扩孔圆堵+3-1/2”EUE P110油管+压裂封隔器+7”水力锚+反循环阀+安全接头+扶正器+3-1/2”EUE P110油管,采取投堵填砂封隔下部产层,采用一趟两层填砂拖动压裂工艺,压裂管柱结构简单,工具成熟,性能稳定,A43井改造段跨度大,小层多,为了保证压裂效果,设计采用较大排量注入施工,设计注入排量4-5m3/min,从预测结果来看(详见表1),破裂压力梯度按照0.0167MPa/m计算,裂缝延伸压力梯度0.0151MPa/m,预测最大施工压力56.9MPa。

2.2 泵注方案

(1)A43井第一压裂段小型测试压裂泵注程序:

设计一级加砂量36.0m3,砂比5-35%,平均砂比21.9%,施工排量4.0-4.5m3/min,顶替后降排量投球暂堵1和3小层(7.4m/279孔/320球),二级加砂量18.0m3砂比5-40%,平均砂比23.1%,施工排量4.0-5.0m3/min。工艺设计方案总计加砂54m3,净液量442m3。

(2)A43井第二压裂段小型测试压裂泵注程序:

第二压裂段储层较薄、缝高难以扩展、加砂难度较大,采用大排量+较低砂比促进支撑剂运移及纵向充分改造。为促进形成复杂裂缝,设计前置液采用弱交联压裂液造缝、加入多级自悬浮陶粒段塞。工艺设计方案施工总加砂量31m3,加砂强度4.8m3/m。砂比5-40%,平均砂比21.8%,尾追固结覆膜陶粒1m3,施工排量4.0-5.0m3/min,净液量257m3。

3 现场作业效果

3.1 作业井效果

A 43 井投产后日产液121 m3/d,日产油106.5m3,含水12%,对比故障前日产液19.25m3,日产油18.25m3,日增油量88.25m3,压裂作业效果良好。

3.2 作业井效益

A43井投产后,日増油约88.25m3/d,折合收益约24万/天(60美元/桶计算)。此次压裂施工共注入液量730方,支撑剂81方,投暂堵球200个,创造渤海老井低渗压裂新的记录。此次拖轮压裂作业纯作业时间160h,对比施工设计188h节省28h,节省时效14.9%,大大提高了作业效率。该井实施至今运转可靠,经济效益十分明显。

4 结束语

1)低渗压裂技术是解决海上油田火成岩储层产出低的有效方式,在渤海油田应用了多口井,作业后增油效果明显,达到了设计的各项指标,应用前景广阔。

2)设计研发专业用于海洋石油开采的压裂多功能设备,具备集成作业、增产等复合功能,是未来海洋石油低渗储层开发的方向,进一步优化作业流程、采取措施有效降低成本,对海上压裂技术的推广至关重要。

3)由于海上平台环境相似,低渗压裂技术有效提升了油井产能,取得良好经济效益,因此可进一步推广应用至四海油田的开发中。

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