APP下载

低应变同条件下桩型实测波速差异大研究探讨

2024-02-26仇道刚陈启超刘国跃

工程质量 2024年1期
关键词:芯样沉渣波速

仇道刚,陈启超,刘国跃

(南京铭创测控科技有限公司,江苏 南京 210032)

0 引言

低应变波速除了与桩身混凝土强度有关外,还与混凝土的骨料品种、粒径级配、密度、水灰比、成桩工艺(导管、振捣、离心)等因素有关。波速与桩身混凝土强度整体趋势呈正相关关系,即强度越高,波速越高[1]。当以上条件都相同时,我们简称为同条件的下的桩型,同条件的下的桩型低应变波速是在一定范围内变化的,偏差并不大。国内普遍采用混凝土强度等级估算低应变波速,也是基于这个原因。金隆等[2]的研究结果如表1 所示,试验过程:选取同条件的 6 根冲击成孔灌注桩作为试验对象,桩身设计强度 C30,分别沿桩身钻取φ100 mm 的芯样,在距桩顶 3 m、10 m 以及 18 m 附近分别截取 3 根 1 m 长芯样,分别标记n-1 #、n-2 # 和n-3 # 芯样(n为桩号),芯样加工好后,对芯样进行低应变波速测试,然后再进行抗压强度试验,从表1 中可以看出,同条件下的桩型低应变波速相差并不大。然而在实际工程中,有时会出现同条件下的桩型,低应变实测波速差异过大的情况,为了搞清楚背后的真实原因,下面对一个真实的案例进行分析。

表1 同条件下桩型低应变波速统计

1 案例概述

在某房建工程中,发现在同一批桩中,有两根桩的实测波速差异过大。具体情况:桩号 4-5,桩径 600 mm,设计强度 C30,设计桩长 6.65 m,桩型为嵌岩桩,持力层为中风化凝灰岩。低应变测试波形如图1 所示,在 2.79 ms 处有明显同向反射,假如此同向反射是桩底,波速按照 3 800 m/s 计算,则桩长只有 5.3 m,而且同向反射与持力层的性状不符[3],遂判定短桩或严重沉渣。为了验证低应变的判断,进行了取芯,芯样照片如图2 所示,取芯结果:芯样长度 6 m,下面有近 1 m 厚的碎石沉渣,同向反射即为沉渣界面的反射,按照实际桩长 6 m 计算,则实测波速如式(1)所示。

图1 桩 4-5 实测低应变波形

图2 桩 4-5 芯样照片

式中:c为低应变实测波速,m/s;L为桩长,m;Δt为桩底反射时间,ms。

桩号4-6,桩径 600 mm,设计强度 C30,设计桩长6.5 m,桩型为嵌岩桩,持力层中风化凝灰岩;低应变波形如图3 所示,显示在 2.68 ms 处有明显反向反射,此反射应该为入岩反射;在 3.72 ms 处有明显同向反射,由于持力层为中风化凝灰岩,不应该有明显同向反射,遂判定为沉渣。为了验证低应变的判断,进行了取芯,芯样照片如图4 所示。取芯结果:芯样长度 7.2 m,有 20 cm 左右碎石沉渣,3.72 ms 处同向反射就是沉渣界面的反射。按照实测桩长计算,则实测波速代入式(1)计算。

图3 桩 4-6 实测低应变波形

图4 桩 4-6 芯样照片

以上两根桩为同一个工地、同条件下的桩型。混凝土标号、骨料、配合比等完全一致。为了排除送错混凝土这种情况,笔者又对芯样进行了抗压强度试验,结果表明,抗压强度差异不大。从芯样外观以及抗压强度看,可以确定是同条件下的桩型,然而实测波速却相差较大,因此,数据的真实性被质疑,更重要的是,这不符合在同条件下桩型,低应变波速在一定范围内分部规律。

那么波速的差异究竟是什么原因导致,似乎很难找到一个确切的答案。论文将采用横向尺寸效应来分析解释该问题。

2 横向尺寸效应

低应变一维杆的基本假设是L>λ>R(L桩长、λ激振波长有效高频分量、R桩半径),这时平截面的假设才成立。当在某些条件下,出现λ≤R时,出现的一些不符合反射波法传播基本规律的现象,称之为横向尺寸效应。横向尺寸效应会给检测带来两个不利因素:①通过峰峰反射计算的实测波速不准;②大直径桩用高频激振时易产生高频振荡。这里我们只介绍第一个因素。

由于传感器的安装点与锤击点总是有一定的距离,如图5 所示,这将导致传感器的信号接收总是滞后于锤击时刻,锤击以后即产生应力波,应力波沿表面传播至传感器,t0为应力波从锤击点传播到传感器所用的时间。由于t0的存在,进而导致测试的桩底反射时间Δt变小。如图6 所示,时刻 1 为锤击时刻,时刻 2 为传感器初次接收应力波时刻,时刻 3 为应力波从桩底反射至桩顶时刻,应力波从桩头传播到桩底再反射到桩头所用时间为Δt,但是由于t0的存在,实际测试的反射时间为 Δt′,显然,Δt′<Δt。

图5 锤击后应力波的传播

图6 实测桩底反射时间变小示意图

由式(1)可以得知,Δt变小,则实测波速c变大。由于t0是表面波,波速大概只有纵波的二分之一,也就是传播同样的距离,时间是纵波的二倍,对于长桩测试时,Δt的变化可以忽略不计,但是在一些大直径短桩的测试中,t0是不能忽视的,因为这时 Δt本身就比较小,只有几毫秒,因此t0的影响就会更明显。

由以上分析,可以得出结论,假如传感器安装点和激振点的距离不同,会影响实测波速的大小,理论上,由于横向尺寸效应的影响,低应变实际测试的波速都比真实的波速偏高。对于大直径的短桩,这种影响更加明显,不能忽略。在实际检测时,桩头的打磨点有一定的随机性,这就导致传感器安装点与激振点的距离是随机的,这个距离变化同样会影响实测波速。但是,到底影响有多大?胡新发[4]的研究表明,当敲击一次,两个传感器同时采集时,传感器布置情况如图7 所示,传感器 1 与传感器 2 的距离之差为 28 cm 时,传感器接收的信号时差为 0.15 ms。此时,表面波波速为 1 866 m/s。也就是说,表面波在锤击点与传感器安装点之间传播 28 cm 的距离时,要耗时 0.15 ms。那么,上述案例是否可以用横向尺寸效应解释?

图7 两个传感器距离差 28 cm 时的采集现场

3 横向尺寸效应解释

假设在上述案例中,桩 4-5 在测试时,传感器的安装点与锤击点的距离与桩 4-6 不同,且桩 4-5 传感器安装点与锤击点的距离比桩 4-6 的要大 28 cm 以上。则根据胡新发的研究,桩 4-5 的接收信号滞后 4-6 的时间是 0.15 ms 以上。因为横向尺寸效应会导致实测波速偏高,所以应该对偏高的波速进行修正,将变小的 Δt增加0.15 ms,则 4-5 修正后的波速代入式(1)。

也就是说,上述假设成立的话,换算成相同的测试条件,4-5 的实测波速应该小于 4 081 m/s(距离差等于 28 cm 时,波速是 4 081 m/s),而 4-6 的实测波速是 3 870 m/s,显然这个波速差异符合同条件下桩型的波速认知。由于 4-5、4-6 当时检测时传感器的安装点与锤击点距离的实际情况已经无法考证,所以认定该波速差异是横向尺寸效应引起的,证据不充分。但是反过来,如果在实际测试时,不同的桩敲击点与传感器的安装点之间的距离不同,则一定会导致实测波速出现差异,这个结论是正确的。

4 结语

低应变在实际工程测试时,确实有同条件下的桩型实测波速差异大这一现象存在,在没有搞清楚原因的情况下,不能简单的以此作为质疑数据真实性的理由。这样做,只会表现出对低应变认知的不全面。也许,在低应变检测中,还会出现一些无法解释的现象,但是我们相信这些可能都是暂时的,因为技术的发展从来就是先发现问题,再解决问题,只是这个过程需要些时间,在没有搞清楚问题之前,不能简单地下结论。

横向尺寸效应的存在会给低应变的测试带来一定的影响,会导致实测的Δt变小,从而引起实测波速偏高。这会给实际工程检测带来两个方面的不利影响:①当不同的桩之间传感器与锤击点距离不同时,会带来实测波速差异大的情况,短桩尤为明显;②由于实测波速偏高,会影响缺陷桩缺陷深度的计算。因此,研究横向尺寸效应,能进一步了解低应变在某些方面存在的不足之处,从而消除这些不利因素对检测结果的误导与判断,让低应变这门技术更好地服务于工程检测。

猜你喜欢

芯样沉渣波速
钻芯法检测薄壁预制构件混凝土抗压强度的试验研究*
基于实测波速探讨地震反射波法超前预报解译标志
浅析钻芯法检测混凝土强度的尺寸效应
浅谈回弹法和钻芯法在结构混凝土检测中的应用
小直径芯样检测混凝土强度技术分析
关于灌注桩沉渣厚问题的探讨
吉林地区波速比分布特征及构造意义
钻孔灌注桩桩底沉渣对单桩承载性状的影响分析*
基于分位数回归的剪切波速变化规律
AVE-763C型尿液沉渣分析仪检测尿液中管型的准确性