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锅炉先进控制在陕化3号锅炉上的应用

2022-12-08边利利宋瑞莲

今日自动化 2022年9期
关键词:煤量手动调试

边利利,宋瑞莲

(陕西陕化煤化工集团有限公司,陕西渭南 714100)

陕西陕化煤化工集团有限公司(以下简称“陕化”)动力站建设有3台240 t/h 煤粉锅炉(P=9.81 MPa,t=540 ℃,#3炉扩容改造成260 t/h),锅炉采用单汽包、自然循环、固态排渣、中速磨直吹式四角切圆燃烧方式。系高压单锅筒、自然循环、集中下降管、倒U型布置的固态排渣煤粉炉。配套2台25 MW 热电机组(一台抽背,一台抽凝),机组母管制运行,抽汽带一台后置机,背压排汽并入供热母管,为园区供热,以热定电。由于园区生产用热量变化较大,造成整个母管压力不稳定。为稳定压力,满足生产需求,需要频繁地调整操作,造成劳动强度大,并且存在运行参数控制不稳定、机组效率无法保证、机组间耦合严重等问题。根据“双碳”目标,以及企业提出智能化建设的愿景,采用和利时锅炉先进控制系统(简称“APC”),在3号锅炉上实施,解决运行与操作的问题,同时提升陕化的智能化程度。

1 锅炉先进控制系统总体框架

陕化3号锅炉的DCS 系统采用和利时M5的控制系统,APC 系统采用外挂APC 服务器,与DCS 系统通过和利时自有的通讯协议进行数据交互:从DCS系统采集数据,在APC 服务器中进行数据计算,之后将计算的设备指令回传给DCS 系统,下发给现场设备,如图1所示。

图1 项目网络结构

在控制室3 号炉操作站右侧增加APC 服务器。此服务器仅用于数据计算,无需在此电脑上操作。整个系统的操作还是在原有DCS 系统上,仅增加两张画面,项目的所有回路投切、目标值设定更改均在这两张画面中完成。

此服务器同时具有真人语音报警功能:

(1)回路自动切除报警。

(2)参与调节测点的品质报警等。

2 锅炉先进控制系统主要实施内容

项目整体实施,通过前期现场调研后确认实施内容及方案,具体的实施内容如下。

(1)现场设备特性检查:设备调节死区,设备灵敏度,设备线性度检查等[1]。

(2)系统的数据采集与数学建模。

(3)单炉自动控制调试。①给水自动(汽包水位):大数据分析,机器自学习给水与蒸汽流量偏差,用质量平衡进行控制[2]。②一二级减温水自动(主汽温度):大数据分析,机器自学习喷水后温度目标,限制喷水进行控制[3]。③引风自动:引入双机调平,与煤量、送量交叉联锁和限制,让送风、燃料量、引风量协调同步增减控制[4]。④送风自动:送风量自动辨识和优化,负荷与送风量学习,燃料量与送风量学习,共同确定送风量目标进行控制,氧量偏差修正。⑤一次风压自动:一次风压是负荷的函数,加煤先加一次风。⑥燃料量自动:总煤量根据机器学习煤质、煤耗和当前负荷进行预测和限制,分配到多台给煤机,维持总煤量稳定[5]。⑦磨出口温度自动:风煤配比,热风与冷风一起稳定磨出口温度。⑧燃烧优化调试:大数据分析、机器自学习煤质,根据预测煤量进行控制燃料预测控制调试;热值自动辨识和修正、多变量预测控制;负荷偏差、主汽压力偏差限制和修正。配风系统自动寻优[6]。

(4)多炉母管协调控制调试:①单炉燃烧自动是前提;②多台母管锅炉负荷分配和协调,避免炉间抢负荷。

3 锅炉先进控制系统的应用效果

项目从2021年10月26日开始调试,11月9日开始调试给煤回路,11月12日晚上6点开始连续投入,截至15日凌晨所有回路一直投入APC 控制,3号锅炉定压力模式运行,自动根据压力变化调整,自动响应外界负荷的变化,3号锅炉投入APC 控制以后,主蒸汽压力、炉膛负压、二减温度等主要参数波动范围明显减少,参数趋近稳定。

其中,一级减温水投入自动以后,温度抗干扰能力提高,投入以后,吹灰时运行人员不需要手动干预,可以保证蒸汽温度在指标范围内。

3.1 炉膛负压参数对比

如图2所示,左侧为手动调整时,炉膛负压的波动,右侧为APC 控制时炉膛负压的波动,波动趋势明显减少。

图2 炉膛负压手动与APC控制对比图

3.2 主蒸汽压力参数对比

如图3所示,左侧为手动调整时,主蒸汽压力的波动,右侧为APC 控制时主蒸汽压力的波动,波动趋势明显减少。

图3 主蒸汽压力手动与APC控制对比图

3.3 二减入口温度参数对比

如图4所示,左侧为手动调整时,二减入口温度的波动,右侧为APC 控制时二减入口温度的波动,波动趋势明显减少。

图4 二减入口温度手动与APC控制对比图

3.4 煤耗对比

分别取手自动3个时段的数据进行分析,手自动时间长度相同,分别取时段内的使用煤量的累积值和产生的累积主蒸汽流量,最终分别汇总手动和自动的总用煤量和总产汽量,分别计算煤耗,初步计算煤耗降低约0.5%左右,具体手动控制与APC 控制对比数据见表1。

表1 手动控制模式与优化控制模式参数与指标对比

4 结束语

随着智能化的发展,以及环保要求的提高,电站均需要提高自动化水平,通过节能降耗、减员增效等来降低企业的成本。

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