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江苏华电戚墅堰发电有限公司3号机组获“电力行业标杆燃气机组”

2022-11-28

电力设备管理 2022年20期
关键词:燃机励磁压气机

一、标杆机组概况

江苏华电戚墅堰发电有限公司3号机组为475MW级重型燃气机组,是由我国东方电气集团与日本三菱重工合作生产的燃气-蒸汽联合循环发电机组,型号M701F4。该机组具有热效率高、氮氧化物排放低、发电及综合能力强等诸多优特点。

机组为单轴重型燃机机组,轴系由压气机、燃气轮机、蒸汽轮机和发电机等组成,整台机组在同一轴系运行,采用冷端驱动方式。其中,燃机由一个17级的轴流式压气机、20个低NOx燃烧器和一个四级燃气透平组成,透平叶片采用最新的冷却技术和高强度翼材料,并采用三维气动设计,增强了透平叶片的冷却效果,具备更高的燃烧温度;预混燃烧器能有效降低NOx的生成,环保指标全面优于国家超低排放限值;蒸汽轮机为双缸双排气、三压、中间再热、单轴、冲动式无抽汽纯凝式机组。高压缸12级,中压缸9个压力机、低压缸12级;发电机为全氢冷、自并励静态励磁,在机组启动时可作为同步电动机使用,配有静态变频启动装置SFC;余热锅炉为杭州锅炉有限公司生产的三压、再热、卧式、无补燃、自身除氧的自然循环锅炉。该机组自投产以来,总体性能良好,设计工况下(大气压力101.63kPa,环境温度15.5℃,相对湿度77%,燃料天然气LHV 47823kJ/kg),机组额定出力为474.97MW,天然气耗气量为60.16t/h(合82430Nm3/h),联合循环效率6058kJ/kWh(LHV),热效率59.43%(LHV),各项指标均全面优于同类型机组。

3号机组自2015年10月正式投产运行以来,历经D级、C级、B级检修各一次,各类设计、施工缺陷不断消除;通过改造TCA泵供冷却水模式、压缩空气系统、密封油系统、燃烧调整试验、重要辅机变频模式、优化循泵运行方式等,使各项运行指标得到不断优化,设备可靠性大幅提高,从未出现人身伤亡及设备事故。

项目荣获中电联2018年度400-480MW“F”级改进型纯凝机组供电煤耗最优机组;中电联2019年度400-480MW“F”级改进型纯凝机组AAA级机组;2017、2018、2019年连续三年荣获江苏省火电企业能效对标(燃机475MW)“标杆机组”称号。

二、机组主要指标

3号机组自投产以来严格按照标杆机组开展各项工作,主要指标如下:

1.设计工况下机组额定出力为475.21MW,比设计工况增加0.24MW;联合循环热效率6047kJ/kWh,比设计值低11kJ/kWh;热效率59.52%(LHV)比设计值增加0.09%。

2.发电机平均气耗为0.1889Nm3/kWh,与国内首批投产的GE 9FA燃机相比明显领先。

3.发电平均厂用电率为1.73%,大幅优于同时期国内同类型F级机组。

4.真空严密性试验常年保持在0.1kPa/min以内。

5.烟尘排放浓度始终保持0.5mg/Nm3以下;SO2排放浓度保持0.3mg/Nm3以下;NOx排放浓度在机组启动时保持在50mg/Nm3以下,投用脱硝装置后可减至10mg/Nm3以下,脱硝效率最大可达到75%以上;各项环保指标均优于国家超低排放标准。

三、项目主要亮点

3号机组对标国内标杆机组各项参数,连续多年荣获火电企业能效对标“标杆机组”称号,主要亮点如下:

1.本项目为“一拖一”单轴联合循环机组,蒸汽轮机型式为高压中间再热双缸双排汽凝汽式汽轮机,具有高效率,高可靠性,良好的运行适应性,调峰性能好等特点。热态启动时间从启动到满负荷仅需1小时45分钟,自投产以来,机组现已累计启动847次,启动成功率达100%,从未发生非正常停运情况。

2.作为F级重型燃气轮机,压气机压比达到17,透平进口温1400℃,设计工况热效率达到59.43%,远超同类型F级机组。3号机投产后先后进行4次燃烧调整试验,通过改善不同负荷、环境温度下燃烧工况,提高排气温度,达到进一步降低气耗,提高热效率目的。主蒸汽温度由563℃提升至567℃,再热蒸汽温度由564℃提升至567℃,瞬时气耗由0.1862降低至0.1850Nm3/kWh;同时机组采用了燃烧自动微调控制系统,在不同环境温度下始终保持较高的排气温度和较好的效率。

3.热力系统安全系数明显提升。3号机透平冷却空气采用了更为安全的TCA泵供冷却水模式,通过设置独立的两台TCA泵,为TCA冷却器供水,大大提升了低负荷时,机组TCA透平冷却的安全裕度,与同类型机组反复出现TCA冷却水流量不足,造成机组跳闸相比,安全系数明显提升,投产以来未有TCA系统异常导致的机组故障发生。

4.励磁系统采用自并励、全静态励磁方式,正常运行励磁电流由连接在发电机出线上的励磁变获取,机组启动过程中使用启励变供电,大大降低启励装置容量,同时稳定性强,安全系数明显增加。

5.采用独立的密封油系统。两台交流密封油泵和一台直流密封油泵,正常运行时密封油可形成闭式循环,润滑油系统停运状态下继续维持运行,发电机氢气系统安全性明显提升;在机组长期停运时,停运盘车顶轴油泵、润滑油泵,封油系统单独运行,每日单台机组下网电量由2万千瓦时降低至1.58万kWh,综合厂用电率可下降0.12%;通过改造压缩空气系统,每日可节约下网电量0.32万kWh,综合厂用电率可下降0.09%。

6.采用循泵高低速循泵并列运行模式,可根据机组运行方式和环境温度自由搭配调整。通过确定不同环境温度、不同负荷下循泵启动运行搭配方式和对应的最优真空度,全年机组在循泵最优节电方式的情况下真空比最初提升0.25kPa,循泵单耗降低0.03。

7.重要辅机如高压给水泵、凝泵、脱硝高温风机均采用变频模式,高压给水泵变频模式与工频相比电流降低12%,凝泵降低7%,高温风机降低15%。

8.改进压气机滤网,提升压气机效率。通过将压气机进气滤网由普通滤网改为布袋式滤网。改造后,除尘效果更佳,压气机效率下降速度明显变慢,同等运行时间下压气机效率下降率降低36.79%。

9.在2017年C级检修和2021年B级检修后实现机组长期稳定运行,至2022年9月,安全运行天数2550天,实现机组连续长周期安全稳定运行。

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