APP下载

煤矿大断面掘进巷道围岩支护优化研究

2022-09-25

机械管理开发 2022年8期
关键词:锚索锚杆围岩

武 强

(山西长平煤业有限责任公司,山西 晋城 048400)

引言

为了提升掘进效率、控制经济成本,通常将采区和区段的巷道设置在煤层中。随着开采深度的不断增加,煤层结构逐渐复杂,主要特点为每层内部裂纹密度大、顶板岩层硬度较低等,给大断面煤层巷道支护带来了极大的难度。一旦参数选取不合理,就会导致巷道支护变形量过大,阻碍巷道的正常掘进作业。当前众多学者将研究方向集中在大断面煤巷支护技术领域,取得了一系列研究成果并应用于实践中取得了良好的效果。本文以晋能控股煤业集团某矿集中回风上山巷道为研究对象,对现有的支护方式进行分析,总结出其中的不足之处,并设计了一种注浆锚索的优化方式,减小了巷道围岩的变形量,提升了巷道围岩的控制效果。

1 集中回风上山巷工作面地质条件及原支护情况

1.1 工作面地质条件

集中回风上山主要用于采区的回风,巷道地面标高和底板标高分别为+1 416 m 和+919.5 m,长度为1 306 m,坡度为12°。巷道掘进方向同山西组2 号煤层走向一致,2 号煤层均厚为5.5 m,煤层平均倾角为17°。煤层直接顶由泥岩组成,厚度为4 m;基本顶由砂质泥岩组成,厚度为6.37 m;直接底由砂质泥岩组成,厚度为2.6 m;基本底由细粒泥岩组成,厚度为9.6 m[1]。

1.2 原支护情况

巷道断面形状为半圆形,长度和宽度分别为5.44 m和4.82 m。现有的支护形式为锚网索喷支护。

1.2.1 锚杆支护

选取的锚杆直径为22 mm、长度为2 400 mm,每排锚杆的数量为15 根,每根锚杆采用2 根Z2835 树脂锚固剂进行锚固,为了确保锚杆的支护作用,顶锚杆预紧力矩应当超过200N·m,相邻锚杆间的间距为800 mm、排距为800 mm。增设钢筋焊接网保护支护表面,焊接网长度、宽度和厚度分别为1 000 mm、2 000 mm 和6 mm,网格长度和宽度均为100 mm。

1.2.2 锚索支护

选取普通锚索进行支护,锚索直径为17.8 mm、长度为6 500 mm,每排锚杆的数量为5 根,相邻锚杆间的间距为1 200 mm、排距为1 600 mm,每根锚索采用4 根22360 和1 根CK2360 锚固剂进行锚固,锚索锚固力应当超过120 kN[2]。

1.2.3 喷浆支护

喷浆选用C20 混凝土,巷道表面的喷浆厚度为120 mm。原支护参数断面图如图1 所示。

图1 原支护参数断面图(单位:mm)

集中回风上山顶底板围岩均为泥岩,具有围岩整体性较差、硬度较低以及承载能力较差等特点。此外,由于巷道的走向和煤层一致,不同区域煤层厚度存在一定差异,因此厚度较大处顶板会出现一定的托顶煤现象,增大了巷道的变形量,提升了巷道的支护难度。当前巷道作业区域围岩破坏主要有以下特征:

1)巷道掘进完毕第一周,围岩变形速率在21~27 mm/d 之间,最大变形速率能够达到105 mm/d,其中顶板的位移量能够达到1.54 m,侧帮的位移量能够达到1.47 m。

2)巷道稳定周期长。根据变形量监测结果可知,巷道掘进完毕后的持续变形周期在28~57 d 之间。

2 巷道变形原因分析及支护优化

2.1 原支护存在问题分析

1)锚索长度不足。巷道掘进尺寸参考基准为底板,因此煤层厚度较大处的锚索锚固深度难以满足相关指标,导致锚索整体稳定性较差。

2)支护密度不够,支护强度不足。两帮未布置锚索,变形量难以控制。

3)支护失效现象普遍。围岩整体性较差导致施加的预紧力出现一定程度的损失,巷道整体支护稳定性较差,难以实现主动支护。

4)巷道掘进方式影响。由于巷道沿煤层底板掘进,因此部分区域存在一定厚度的顶煤,巷道掘进过程中顶煤应力分布发生变化,极易出现破碎现象,降低支护方案的稳定性。

2.2 围岩变形控制思路

针对巷道现有支护方案的不足,设计出一种注浆锚索强力支护方案。方案通过提升锚杆索预紧力大小,实现主动支护;通过注浆的方式提升支护区域周围围岩的整体性,避免预紧力损失;通过预应力全长锚固,增强围岩的控制效果。优化后的方案具有以下特点:

2.2.1 改善围岩力学性能

煤层具有硬度较低、整体性较差等特点,在巷道的掘进过程中极易出现破碎现象。通过注浆的方式能够提升围岩的承载能力和抗剪能力,降低巷道掘进对围岩变形的影响[3]。

2.2.2 降低围岩松动圈范围

巷道掘进过程中围岩应力分布发生改变,由三向应力转变为二向应力状态,此外由于浅部围岩出现变形破坏现象,巷道围岩形成松动圈。松动圈的形成说明巷道围岩承载能力不足,应力超过许用应力导致围岩破碎,因此通过注浆的方式提升围岩的承载能力,避免了松动圈的出现。

2.2.3 避免风化作用

通过注浆的方式对围岩中的裂纹进行填充,不仅在提升围岩整体性的同时避免了裂纹和空气的直接接触,而且还降低了风化侵蚀对围岩力学性能的进一步影响。

2.2.4 实现主动支护

采取注浆锚索注浆加固的方式,显著提升了围岩的力学性能,减小了松动圈的面积,避免了预紧力的损失,提升了围岩和支护体的整体性,实现了主动支护的目标,提升了巷道整体的稳定性。

2.3 支护参数优化

以现有支护方案的不足之处为基础,依照围岩变形控制相关理论,得出支护优化方案断面见图2。

图2 支护优化方案断面图(单位:mm)

现有支护方式为普通锚杆、锚索支护,围岩整体性较差导致预应力难以顺利传递,支护失效现象出现的概率显著提升,因此选取注浆锚索的方式提升围岩的控制效果。

选用锚杆直径为22 mm、长度为2 400 mm,相邻锚杆间的间距为800 mm、排距为800 mm。选用注浆锚索直径为22 mm、长度为8 500 mm,每排锚索的数量为9 根,顶板相邻锚索间的间距为1 200 mm、排距为1 600 mm,帮部相邻锚索间的间距为1 000 mm、排距为1 600 mm,每根锚索使用4 根Z2360 和1 根CK2360 锚固剂,锚索锚固力应当超过300 kN。

为提升围岩裂隙的注浆效率,注浆材料采用P.O42.5 硅酸盐水泥,添加剂选取波美度为37 的液体水玻璃。水泥浆的水灰质量比为1∶1;水泥浆和水玻璃的体积比为1∶(0.25~0.5)。

3 围岩控制效果

为了检测优化后的支护方案对围岩的实际控制效果,通过在掘进工作面布置位移观测点的方式,对巷道掘进后的顶板、两帮和底板变形量进行实时监测,巷道围岩变形情况如下页图3 所示。

1)随着掘进工作面和测点距离的增加,巷道变形量逐渐增加,掘进30 m 后变形量逐渐稳定。稳定后的顶板、两帮和底板变形量分别为20 mm、71 mm 以及21 mm。

2)根据下页图3 测得数据不难发现,采用优化后的支护方案,巷道变形量得到有效控制,相较于现有支护方案,围岩变形量下降超过80%,由此可见该支护方案支护效果较好。

图3 巷道围岩变形情况

4 结语

以晋能控股煤业集团某矿掘进巷道为研究对象,针对巷道现有支护方案存在的变形量较大等问题,提出了一种注浆锚索的支护方案,降低了围岩的变形量。通过观测点的设置对于优化后的支护方案支护效果进行检验,根据监测结果不难发现,巷道围岩变形量显著下降。相较于原有支护方案围岩变形量降低了80%以上,由此可见优化后的支护方案实际支护效果较好。

猜你喜欢

锚索锚杆围岩
基于桩结构单元的锚杆支护数值计算研究
赵庄煤业13102巷围岩补强支护技术研究与应用
试论预应力锚索抗滑桩在滑坡治理中的应用
软弱围岩铁路隧道超前预加固适用性研究
高速公路隧道大断面V型围岩钻爆法施工技术
一种新型扩体锚索在软土地区复杂深基坑中的应用
矿山深部巷道围岩变形与应力分布数值模拟研究
让压锚索力学特性及支护机理探讨
浮煤对锚杆预紧力矩的影响
TBM隧道围岩压力及受力特征研究